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1、關(guān)于球團(tuán)煙氣變化情況的說明一、球團(tuán)項(xiàng)目上馬簡(jiǎn)述由于漓鐵礦山的資源條件差,品位低,雖然通過多次的技術(shù)改造,提高鐵精 礦粉品位,但還是只能達(dá)到 60%,已不能滿足鋼鐵廠對(duì)高品位礦的要求,缺乏 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。球團(tuán)礦作為人工造塊原料之一,是高爐最佳爐料即酸性球團(tuán)礦與高 堿度燒結(jié)礦搭配使用的其中之一,生產(chǎn)實(shí)踐表明每增加1 %球團(tuán)礦配比,可增加生鐵產(chǎn)量0.35%,降低焦比0.24%。因此,氧化球團(tuán)礦生產(chǎn)被列入國(guó)家“十五” 規(guī)劃中優(yōu)先發(fā)展的項(xiàng)目。“據(jù)國(guó)家“十五”規(guī)劃及礦山自身生存與發(fā)展的要求, 建設(shè)球團(tuán)生產(chǎn)線,進(jìn)行產(chǎn)品深加工, 不但提高產(chǎn)品的技術(shù)含量及附加值, 而且符 合鋼鐵企業(yè)對(duì)爐料要求日益提高的趨勢(shì),同時(shí)
2、使礦山自身得以可持續(xù)發(fā)展。紹興漓鐵球團(tuán)有限公司年產(chǎn) 80萬噸球團(tuán)生產(chǎn)線一期(40萬噸)工程項(xiàng)目經(jīng) 省經(jīng)貿(mào)委浙經(jīng)貿(mào)投資(2001) 1135號(hào)和省環(huán)保局浙環(huán)建(2001) 73號(hào)批準(zhǔn)建 設(shè),2002年8月28日,40萬噸豎爐球團(tuán)項(xiàng)目點(diǎn)火試產(chǎn)成功。于 2003年10月通 過省環(huán)保局驗(yàn)收(浙環(huán)建驗(yàn)【2003】19號(hào)),發(fā)揮了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 二期(40萬噸)技改工程項(xiàng)目經(jīng)市經(jīng)貿(mào)委紹市經(jīng)貿(mào)投資(2003) 167號(hào)和市環(huán) 保局紹市環(huán)(2003) 216號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),亦于2004年8月18日建成并投入試生 產(chǎn)。二、氨法脫硫的概況由于原料鐵精粉含微量硫,在豎爐焙燒工序中釋放出二氧化硫,由于國(guó)內(nèi)脫
3、硫技術(shù)等方面原因,當(dāng)時(shí)未能配套建設(shè)脫硫設(shè)施。2005年1月,年產(chǎn)80萬噸豎爐球團(tuán)生產(chǎn)線配套的環(huán)境治理項(xiàng)目被列入市政府污染限期治理計(jì)劃。我公司在前期深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,通過全國(guó)技術(shù)方案招投標(biāo)、論證及設(shè)計(jì)等工作,對(duì)比選用由中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)院環(huán)境研究所和鎮(zhèn)江遠(yuǎn)東環(huán)保機(jī)械設(shè)備廠聯(lián)合研制的 脫硫新工藝,2005年3月由鎮(zhèn)江遠(yuǎn)東環(huán)保設(shè)備廠進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工,7月完成了施工 與系統(tǒng)調(diào)試,8月投入試運(yùn)行。該項(xiàng)目采用氨法工藝對(duì)豎爐煙氣進(jìn)行脫硫,總投 資986萬元。2005年7月豎爐煙氣脫硫項(xiàng)目投入運(yùn)行后才投入試生產(chǎn),執(zhí)行工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(GB9078-1996)(見表1所示), 及紹興市環(huán)
4、保局批復(fù)SQ排放總量要求。2005年9月,浙江省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì) 球團(tuán)一、二期電除塵和球團(tuán)煙氣脫硫的運(yùn)行效果進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。2005年11月紹興市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站也對(duì)一、二期項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和檢查。2005年9月30日通過竣工驗(yàn)收,2006年2月通過環(huán)??⒐を?yàn)收紹市環(huán)建驗(yàn) (2006) 14號(hào)后正常生產(chǎn)。表1大氣污染物排放濃度限值單位:mg/m生產(chǎn)工序或設(shè)施污染物項(xiàng)目限值燒結(jié)機(jī) 球團(tuán)焙燒設(shè)備煙塵100二氧化硫2000氟化物(以F計(jì))6.0該工藝采用稀氨水為吸收劑,將充分霧化的吸收劑噴入吸收反應(yīng)塔中,與煙 氣中的二氧化硫及氟化物充分接觸,發(fā)生瞬時(shí)酸堿中和反應(yīng)化學(xué)反應(yīng)將其吸收,生成亞硫
5、酸氨和氟化氨,在沉淀池中加入氫氧化鈣生成亞硫酸鈣、硫酸鈣、和氟化鈣混合沉淀物,作集中深埋處理。經(jīng)過雙脫處理后的煙氣中含有高達(dá)25%勺水汽,排放到大氣中因冷卻液化形成白色煙氣, 會(huì)有一定的視覺污染,特別遠(yuǎn)處觀 察會(huì)誤認(rèn)為是煙塵排放。球團(tuán)公司所產(chǎn)生的煙塵都含有大量的鐵元素,為增加效 益,球團(tuán)采取一切辦法,將鐵塵回收利用。若將鐵塵排放那對(duì)企業(yè)來說是巨大的 經(jīng)濟(jì)損失,對(duì)企業(yè)來說也是得不償失之舉。三、雙脫運(yùn)行及煙氣變化情況每天對(duì)雙脫設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢,加強(qiáng)雙脫設(shè)備維護(hù)。專門安排一名工程技術(shù)人員 對(duì)雙脫運(yùn)行進(jìn)行管理,定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),從而確保雙脫設(shè)施正常運(yùn)行。 建立了系統(tǒng)的環(huán)保管理制度及考核制度。完善煙氣
6、處理管理規(guī)程,采取定人定崗, 規(guī)范作業(yè),加強(qiáng)技能培訓(xùn),有效杜絕事故排放。做好宣傳教育工作,加強(qiáng)職工操 作責(zé)任心。加強(qiáng)生產(chǎn)過程管理,實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn),及時(shí)根據(jù)生球含硫量和豎爐產(chǎn)量 情況,及時(shí)調(diào)整噴氨量,隨時(shí)保證煙氣達(dá)標(biāo)排放。2012年10月1日后根據(jù)鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)( GB 288662-2012)(見表2所示)中現(xiàn)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,二氧化硫排放濃度由過去 的不超過2000 mg/m3降低到不超過600 mg/m3。為達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),球團(tuán)公司一方 面控制產(chǎn)能,減少二氧化硫排放總量;另一方面,增加噴氨量,進(jìn)一步降低二氧 化硫濃度。這樣控制的結(jié)果,必然增加煙氣中的含水量,使煙氣看起來更
7、濃,飄 散距離更遠(yuǎn)。同時(shí),隨著氣候逐漸轉(zhuǎn)冷,早晚溫差增加,特別是雨天氣壓低,濕 度大,導(dǎo)致煙氣擴(kuò)散揮發(fā)慢,也會(huì)促使煙氣中蒸汽及氣溶膠濃度的變化。這是為 確保排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)的必然選擇。周邊有人反映煙氣變濃,正好說明企業(yè)對(duì)環(huán)保工作的不遺余力。表2現(xiàn)有企業(yè)大氣污染物排放濃度限值單位:mg/m(二噁英類除外)生產(chǎn)工序或設(shè)施污染物項(xiàng)目限值燒結(jié)機(jī)球團(tuán)焙燒設(shè)備顆粒物80二氧化硫600氮氧化物(以NO計(jì))500氟化物(以F計(jì))6.0二噁英類(ng-TEQ/m)1.0四、下步打算(一)進(jìn)一步控制產(chǎn)能,消減排放總量2012年球團(tuán)本著為社會(huì)效益著想,將采取進(jìn)一步控制產(chǎn)能措施,2012年10 月11日開始停產(chǎn)
8、70余天,對(duì)一號(hào)豎爐進(jìn)行擴(kuò)容改造,將 8 m2改成12 m2, 號(hào) 豎爐改造投運(yùn)后將二號(hào)豎爐系統(tǒng)停止運(yùn)行,2013年開始實(shí)行單系列生產(chǎn),年產(chǎn)量將控制在60萬噸以內(nèi),2013年球團(tuán)公司計(jì)劃產(chǎn)量56萬噸,較大幅度控制產(chǎn) 能,必將大大減少污染物的排放。(二)實(shí)施干法脫硫脫氟技改項(xiàng)目,提高雙脫效率氨法脫硫具有操作控制簡(jiǎn)單,脫硫效率高的優(yōu)點(diǎn),但由于技改上馬早,在 05年全國(guó)燒結(jié)球團(tuán)行業(yè)實(shí)施脫硫?qū)儆谇傲?,工藝未盡善盡美,自動(dòng)化控制不高, 而且濕法脫硫工藝存在設(shè)備腐蝕大,煙氣中拖尾現(xiàn)象嚴(yán)重,造成視覺污染。2008年以來積極調(diào)研雙脫后煙氣中降塵技術(shù),先后投入90余萬元進(jìn)行除霧器除塵試驗(yàn),取得了一定的經(jīng)驗(yàn)。雖然
9、未能取得成功,但我們屢敗屢戰(zhàn),毫不氣綏,希望 通過我們的努力,進(jìn)一步減少污染物排放,盡最大努力減少對(duì)周邊環(huán)境的影響, 做一個(gè)對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)任的企業(yè)。2012年在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,投資1450萬元,實(shí) 施雙脫技改項(xiàng)目,采用獲得國(guó)家環(huán)保部環(huán)保重點(diǎn)推廣技術(shù)( A類)、國(guó)內(nèi)唯一的 燒結(jié)干法脫硫示范工程,首批通過國(guó)家工信部燒結(jié)脫硫后評(píng)估技術(shù)的煙氣脫硫干 法工藝一一LJS燒結(jié)球團(tuán)煙氣循環(huán)流化床干法脫硫工藝。本法具有對(duì)煙氣SO濃度和煙氣量波動(dòng)具有良好的適應(yīng)性、脫硫效率高、多組份煙氣污染物處理能力、 無廢水產(chǎn)生、副產(chǎn)物為干態(tài)等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo) 準(zhǔn)(GB 288662-2012)(見表3
10、所示)中新建企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)設(shè)備廠家提出 更高的要求,要求該工藝運(yùn)行后,煙氣中污染物排放量達(dá)到:1) SOv 100mg/ Nnr, 脫硫效率95% 2)氟化物v 6mg/ Nnfe)出口粉塵 30mg/ N)設(shè)備同步率 97% 2012年7月13日開始半干法脫硫脫氟技改工程開始土建施工,經(jīng)過四個(gè) 多月的施工,目前主體設(shè)施已結(jié)頂,按照工程進(jìn)度要求,計(jì)劃在2012年12月20日半干法脫硫脫氟技改項(xiàng)目進(jìn)行試運(yùn)行。表3新建企業(yè)大氣污染物排放濃度限值單位:mg/m(二噁英類除外)生產(chǎn)工序或設(shè)施污染物項(xiàng)目限值燒結(jié)機(jī)球團(tuán)焙燒設(shè)備顆粒物50二氧化硫200氮氧化物(以NO2計(jì))300氟化物(以F計(jì))4.0二噁英類(ng-TEQ/m 3)0.5(三) 對(duì)照新標(biāo)準(zhǔn),建立長(zhǎng)效機(jī)制2012年10月1日開始執(zhí)行全國(guó)鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn) (GB 28662-2012),對(duì)企業(yè)提出更高要求。1、技改項(xiàng)目改造過程中(1) 一系列于10月11日開始停產(chǎn)。(2) 二系列10月20日30日停產(chǎn)大修,對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)一步完善,年底視 情況再計(jì)劃停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備完善。(3) 加強(qiáng)管理,認(rèn)真對(duì)照新標(biāo)準(zhǔn),向低排放方
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