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文檔簡介

1、改變?nèi)霠t燃料熱值對電廠運行的影響 摘要:目前,隨著國內(nèi)市場上煤炭價格的一路高歌猛進,對于燃煤的火電機組來說運行成本越來越來越高,很多電廠因此敗下陣來。各個電廠都在緊鑼密鼓地進行著節(jié)能工作,盡可能地減少運行成本,本文主要闡述了演馬電廠根據(jù)自身的特點采取降低入爐燃料熱值來達到節(jié)煤,減少運行成本的目的。關(guān)鍵詞:熱值 流化床 原煤 煤矸石 磨損 熱效率前言:演馬電廠130噸循環(huán)流化床鍋爐是國內(nèi)較早上馬的一個應用新型燃燒技術(shù)的電廠,循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應性廣,脫硫效果好,調(diào)峰能力強等顯著特點,演馬電廠130噸循環(huán)流化床鍋爐設計入爐燃料為原煤與煤矸石混合,熱值為12122KJ/Kg,原煤熱值為2299

2、0KJ/Kg,煤矸石熱值為4180KJ/Kg,原煤與煤矸石配比為1:1.4,演馬電廠根據(jù)循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特性及自身的技術(shù)水平?jīng)Q定通過改變?nèi)霠t燃料熱值來節(jié)煤。 演馬電廠首先將原煤與煤矸石配比調(diào)為1:2,此時入爐燃料熱值降為10450KJ/Kg,現(xiàn)假設相同的發(fā)電量N(額定發(fā)電量60萬KWh/天),鍋爐熱效率不變(實際運行中受諸多因素的影響熱效率會有所不同),入爐熱值為12122KJ/Kg時,耗用燃料M1噸(設計值為720噸/天),入爐熱值為10450KJ/Kg時,耗用燃料為M2噸。根據(jù)能量守恒定律,M112122=M210450,由此推出M1/M2=10450/12122, M2=1.16M1

3、;入爐熱值為10450KJ/K時的原煤量為1.16M133.3%=M138.6%;入爐熱值為12122KJ/Kg時原煤耗用量為M141.7%,可節(jié)約原煤M13.1%(每月節(jié)約原煤307200.031=669.6噸),實際運行一個月后,鍋爐運行良好,節(jié)約原煤660噸,鍋爐受熱面磨損情況良好。其次將原煤與煤矸石配比調(diào)為1:2.5,此時入爐燃料熱值降為9614KJ/Kg,假設此時發(fā)電量也為N,鍋爐熱效率不變,耗用燃料M3噸,則M112122=M39614,由此推出M3=1.26 M1,原煤用量為1.26 M128.6%= M136%,可節(jié)約原煤M15.7%(每月節(jié)約原煤307200.057=1231

4、噸),實際運行節(jié)約原煤量為1050噸,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),主要是料層差壓增加,物料流化狀態(tài)不理想,灰渣含碳量增加機械不完全燃燒損失增加,鍋爐熱效率下降,造成燃料的浪費;另外對鍋爐受熱面檢查發(fā)現(xiàn),受熱面有一定程度的磨損,但鍋爐仍能穩(wěn)定、安全運行。 演馬電廠繼續(xù)將熱值下調(diào),將原煤與煤矸石配比調(diào)為1:3.5,此時入爐燃料熱值降為8360KJ/Kg,假設此時發(fā)電量也為N,鍋爐熱效率不變,耗用燃料M4噸,則M112122=M48360,由此推出M4=1.45 M1,原煤用量為1.45 M122.2%= M132.2%,可節(jié)約原煤M19.5%(每月節(jié)約原煤307200.095=2052噸),但此時鍋爐卻出現(xiàn)了一系

5、列問題,首先是渣管的排渣量遠遠滿足不了運行要求,引起料層過厚,一次風機電流增加近10A,另外料層過厚,容易造成物料流化質(zhì)量下降,大顆粒沉積在底部,流動不起來,極易結(jié)焦,經(jīng)常造成渣管下渣不利,需要人力疏通渣管,900多度的紅渣對人身安全也極為不利。強力排渣造成了物料在爐內(nèi)的停留時間縮短,燃燒不充分,灰渣含碳量太高,機械不完全燃燒損失增加,鍋爐熱效率下降,造成燃料的浪費,實際節(jié)約原煤1500噸;另外運行一個月后,對受熱面進行檢查,發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)墻澆注料部分脫落,蒸發(fā)管下層護瓦大量扭曲變形,省煤器上排管道管壁出現(xiàn)棱邊。 現(xiàn)將以上分析作下表比較: 熱值 項目12122 KJ/Kg10450 KJ/Kg96

6、14 KJ/Kg8360 KJ/Kg節(jié)煤效益(噸/月)無66010501500料層差壓(Pa)12000140001500016000風機電耗少少較多多磨損情況好好一般差安全性好好一般差穩(wěn)定性好好一般差綜合比較可行可行由上表可知,入爐燃料熱值保持在9614 KJ/Kg10450 KJ/Kg范圍時,不僅可以節(jié)約原煤,而且鍋爐還能安全、穩(wěn)定運行;但為了延長鍋爐的運行周期,需要對受熱面的防磨保護近一步加強。由于燃料中灰份的增加,煙氣流速的提高,受熱面的磨損加劇,初期設計的防磨保護措施滿足不了運行要求。演馬電廠根據(jù)磨損的實際情況,利用檢修時間對蒸發(fā)管進行了改造,在易磨損部位加裝護瓦,防護瓦材質(zhì)由原來的1Cr20Ni14Si2變更為Cr25Ni20;對省煤器在容易出問題的部位,進行了一系列改造,每組由上至下前3根管子取消扁鋼,變?yōu)楣夤堋K械谝桓茏蛹皬濐^內(nèi)、外側(cè)噴涂耐磨材料后加裝半圓護瓦。噴涂材料為LX88A,厚度為0.5mm。省煤器管夾、護瓦材質(zhì)由原來的Q235A更換為1Cr13。在省煤器管排上方加裝了導流板,避免了高速煙氣直接對管排的沖刷。改造后,鍋爐運行周期明顯加長,由原來的40多天,延長到60多天,最好時達到90天,取得了非??捎^經(jīng)濟效益。結(jié)束語

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