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文檔簡介
1、2. 常見焊接失敗的原因2.1 對接焊案例一:北方某地,PE80管道外徑200mm,SDR11,通過強度試驗壓力0.6MPa和氣密性試驗,運行壓力0.07MPa,運行四個月后巡線發(fā)現(xiàn)泄漏,開挖后發(fā)現(xiàn)焊口處泄漏(見圖1),觀察其焊縫翻邊,明顯小于正常焊縫的寬度,第一感覺為焊接溫度低,吸熱時間不足;剖開泄漏處,焊接面光亮如鏡,焊口為脆性斷裂,并且在焊接面上留有鑲?cè)氲蔫F屑和泥土砂粒。圖1 運行四個月焊口泄漏剖為脆性斷裂 原因分析:將“用熱板平整待焊接端面”的過程遺漏,直接開始“吸熱”后對接;焊縫的翻邊明顯偏小,端面不平整造成焊接面吸熱不足,使聚乙烯(PE)大分子未獲得足夠的能量和空間進行遷移、纏繞,
2、從而未達到應(yīng)有的強度和性能,在管道內(nèi)應(yīng)力作用下四個月時間即發(fā)生開裂。 案例二:北方某地敷設(shè)聚乙烯(PE)管道,公稱外徑250mm,SDR17.6,材料等級PE80,焊接管道長度約60M,在拖管入溝時發(fā)生焊口開裂(見圖2)。圖2 拖管時焊口開裂原因分析:根據(jù)計算,該管米重量約11kg/M,總重量約為660kg,加上拖管的摩擦力最大1000kg,按照其屈服應(yīng)力18MPa為斷裂強度,至少需要19噸的力,但施工當(dāng)時的力根本不可能將焊口拉開;觀察焊口的內(nèi)外翻邊都正常,說明加熱板溫度滿足焊接要求;但斷口端面的平整光亮來看,加熱板表面有油,焊接時形成油膜,污染了焊接面,最終形成假焊所致。案例三:南方某地,公
3、稱外徑315mm,SDR17.6,材料等級PE100,工程完工后強度試驗0.6MPa,驗收完成,該管線是城市建設(shè)預(yù)埋的管線;第二年準(zhǔn)備使用,運行前重新打壓試驗發(fā)現(xiàn)泄漏(見圖3)。焊口未開裂處有泥沙圖3外徑315mm,SDR17.6預(yù)埋管道焊口泄漏處圖原因分析:準(zhǔn)備在焊口未開裂處作拉伸試驗,取樣時未用大力就斷裂,強度非常低,斷口的表面有鑲?cè)氲哪嗌常ㄒ妶D3),據(jù)焊接記錄記載是施工開始焊接的第一個焊口,說明焊接準(zhǔn)備不充分,熱板表面不潔凈,未進行清潔熱板,熱板未預(yù)熱,切換時間過長,從而造成假焊。案例四:南方某地外徑315mm,SDR11,材料等級PE80,焊接后翻邊表面產(chǎn)生12mm的氣泡(見圖4),焊
4、口下方密集,焊口上方稀少,造成外觀不合格。原因分析:在焊接的前一天施工現(xiàn)場下雨,管口未封堵,管內(nèi)進入雨水,在焊接時雖然對管材的內(nèi)外表面用干布進行除濕處理,但是處理的長度不夠,由于坡度的問題,致使雨水在焊接的過程中由高處慢慢流到低處熱板處,對接時熔融面將水份裹入,翻邊時氣化產(chǎn)生較大的氣泡,焊口上方的水流到焊口的下方,致使焊口上方氣泡稀少下方密集,現(xiàn)場將焊口鋸開,擦干后又用乙醇(酒精)進行擦試來加快水份揮發(fā),焊接后氣泡現(xiàn)象消除。圖4 焊口下方氣泡密集案例五:南方某地外徑200mm,SDR11,材料等級PE80,由于翻邊有缺陷(見圖5),對焊口質(zhì)量懷疑,監(jiān)理時未通過。圖5 管材表面處理不徹底翻邊受阻
5、產(chǎn)生缺陷原因分析:該焊口經(jīng)性能試驗其性能符合要求,是一個合格的焊口,翻邊的缺陷是由于管材的外表面粘有廠家不干膠的合格證,在焊接前距管材的焊接端面2030mm范圍未經(jīng)處理,熔融聚乙烯(PE)的熔體在翻邊時受阻,造成了翻邊缺陷,監(jiān)理非常負責(zé)任,致使焊口不合格。 從以上案例和國內(nèi)多年的實際施工中來看,出現(xiàn)的問題均屬于低級錯誤,而對接焊產(chǎn)生焊接失敗的主要原因:1. 無焊接工藝:施工單位忽略了對焊接工藝進行評定,沒有根據(jù)本單位的實際情況制定焊接工藝,執(zhí)行焊接工藝不嚴(yán)格,操作過程不規(guī)范,缺乏應(yīng)有的管理。2. 焊接溫度低:加熱板溫度未達到焊接溫度就開始焊接;電源電壓低,距電源距離遠,導(dǎo)線截面積小,導(dǎo)致加熱板
6、不能正常工作。3. 焊接面污染:熱板表面不潔凈污染焊接面;施工環(huán)境惡劣,銑削后的焊接面受污染。4. 惡劣天氣焊接操作時無應(yīng)有的保護措施;5. 切換對接的過程超出規(guī)定時間。6. 焊接參數(shù)設(shè)定錯誤:由于操作者失誤將焊接參數(shù)設(shè)定錯誤;焊機生產(chǎn)廠提供的焊接參數(shù)本身有錯誤,焊機與管材不匹配,焊接參數(shù)未做試驗驗證。7. 焊機未定期維護:壓力表、溫度指示器從未校正,發(fā)出錯誤信息。8. 裝夾管材/管件兩端間距過寬,機架行程不足,形成假焊。9. 采用了不合格廠家的管材或管件。10. 冷卻過程未完成過早的停機拆卸。2.2 電熔焊案例一:北方某地電熔套筒進行碰口連接,管材公稱外徑250mm,SDR11,材料等級PE
7、80,電熔套筒材料與管材相同,焊接后熔融的物料從觀察孔流出形成焊瘤,并且將電熱絲頂出(見圖6),由于焊瘤太大而鋸去。圖6 管材不同軸管件加熱時受力原因分析:公稱外徑250mm,SDR11的管材,壁厚為22.7mm,在進行電熔焊時管道不同軸,未使用電熔固定夾具或用其它的物品進行管道固定。由于不同軸而產(chǎn)生較大的翹力,在加熱電熔管件時,熔融狀態(tài)的聚乙烯(PE)體積膨脹大約在20左右,它們在外力的作用下迫使電熱絲移位集中,產(chǎn)生了較大的熱能,集中到觀察孔處,將觀察孔處應(yīng)當(dāng)為固體的物料熔融為流體,頂開觀察孔處的物料而流出管件界面,并且在管材與管件的界面一側(cè)帶出電熱絲,造成焊接失敗。案例二:北方某地居民小區(qū)
8、工程驗收完成,一棟樓中某個單元一側(cè)居民爐灶火力不足做飯困難,樓前管道運行壓力為200mm水柱,管材公稱外徑110mm,SDR17.6,PE80,樓前支管為63mm,SDR11,PE80,懷疑支管堵塞,鋸下支管檢查未發(fā)現(xiàn)異常,在異徑三通110/63處進行檢查發(fā)現(xiàn)63mm口部堵(見圖7)。圖7 未作焊接長度標(biāo)記管材承插過長原因分析:焊接操作時沒有劃線,未將電熔管件的焊接長度,標(biāo)記在需要焊接的管材表面,誤將三通視為直通焊接,將異徑三通63mm的端口堵,造成開挖搶修。案例三:北方某地9月份敷設(shè)聚乙烯(PE)管道,管材公稱外徑250mm,SDR11,PE80,用250mm規(guī)格電熔套筒進行焊接,打壓試驗時
9、發(fā)生泄漏,用氫氣查出泄漏點,發(fā)現(xiàn)電熔套筒一端空焊(見圖8)。圖8 電熔套筒一端空焊原因分析:當(dāng)天收工未能及時焊接,第二天的早上焊接,管道經(jīng)過一夜,與白天的溫差較大,聚乙烯(PE)的熱膨脹系數(shù)為1.11.3×10-4,連接完的一端管材因收縮造成空焊。案例四:北方某地5月份敷設(shè)聚乙烯(PE)管道,管材公稱外徑110mm,SDR17.6,PE100,用110mm規(guī)格電熔套筒進行焊接,打壓試驗時發(fā)生泄漏(見圖9)。圖9 承插不到位管材偏離軸線原因分析:管材一端未插到位,露出電熱絲加熱的密集區(qū)約10mm,并且嚴(yán)重偏離軸線,電熔管件在受力的情況下進行焊接,熔融物料在外力的作用下將電熱絲擠到一起,
10、熱量不能傳導(dǎo)于管材,導(dǎo)致材料在高溫下降解甚至炭化,造成焊接失敗,打壓泄漏。案例五:北方某地敷設(shè)PE管道,管材外徑315mm,SDR11,PE100,由于工程重要,未在國內(nèi)購買315規(guī)格的電熔套筒,進口GF公司的管件,運行一年后發(fā)生泄漏。泄露的管件見圖10。圖10 承插不到位管材偏離軸線原因分析:從現(xiàn)場的情況可以看出,是用電熔套筒進行管道的碰口時,管材長度不夠,長度差60mm,錯誤的采取了用廢管段填充的方法進行焊接,最終導(dǎo)致泄露。從以上案例和國內(nèi)多年的實際施工中反饋的信息來看,與對接焊出現(xiàn)的問題性質(zhì)相同,均屬于責(zé)任心不強,聚乙烯(PE)管道的焊接操作簡單,忽略了焊接過程中的細節(jié),電熔焊產(chǎn)生焊接失
11、敗的主要原因:Ó 焊接時管道不同軸俗稱別勁,未使用電熔固定夾具來固定管道,使管件在焊接時受到外力。Ó 不劃線,管材承插不到位,造成空焊或承插過位。Ó 截取管材斜度大,管件電熱絲密集區(qū)(加熱區(qū))暴露在空氣中,不能將熱量及時的傳導(dǎo)給管材,造成過熱聚乙烯(PE)炭化。Ó 焊接等待跨時過長,不及時焊接致使焊接面污染,人為的造成溫差大,管道由于溫差大,熱脹冷縮產(chǎn)生空焊和過位。Ó 電熔管件在施工現(xiàn)場過早去除包裝,暴露在施工現(xiàn)場,使電熔管件的焊接面受到污染。Ó 管材表面氧化皮刮削不徹底甚至不刮削,焊接面出現(xiàn)分層。Ó 電熔鞍形三通違反操作工藝,先打孔后焊接,由于鞍形三通打孔刀的設(shè)計通常為無屑切削,打孔時所用的力很大,致使鞍形主體變形的應(yīng)力能
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