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附件:兗礦集團(tuán)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)申報(bào)書(shū)一、項(xiàng)目基本情況評(píng)審專業(yè) 電解鋁 評(píng)審編號(hào)項(xiàng)目名稱中文鋁用陰極生產(chǎn)節(jié)能工藝研究主要完成人濤、曉軍、江多虎、三紅、國(guó)強(qiáng)、 祎、米壽杰丁立偉、豐勇、杜松年、 清、周期、蔡令印主要完成單位兗回炭素制品公司項(xiàng)目可否公布是 密級(jí)及期限 3主題詞炭素;節(jié)能;研究;學(xué)科分類名稱1石墨,炭素材料代碼43060252代碼3代碼技木水平申報(bào)項(xiàng)目的所屬領(lǐng)域節(jié)能減排任務(wù)來(lái)源兗聞集團(tuán)計(jì)劃(基金)名稱和編號(hào):(08)40項(xiàng)目起止時(shí)間起始2008年3月完成2009年12月二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目所屬科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域、主要研究容、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、促進(jìn)集團(tuán)公司科技進(jìn)步作用及應(yīng)用推廣情況一、項(xiàng)目所屬科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域:項(xiàng)目所屬節(jié)能減排領(lǐng)域。二、主要研究容:為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》的重要精神和集團(tuán)公司節(jié)能減排的任務(wù)目標(biāo),滿足降低炭素產(chǎn)品生產(chǎn)成本的需要,確定了對(duì)鋁用陰極生產(chǎn)過(guò)程中三大耗能設(shè)備的節(jié)能工藝技術(shù)研究容,包括:1、電一爐⑴煨前無(wú)煙煤粒度配比與煨燒電流的關(guān)系研究;⑵電煨煤質(zhì)量、排料頻率(產(chǎn)量)與煨燒電流的關(guān)系研究;⑶電煨爐上下電極極距與煨燒電流控制研究。2、焙燒爐⑴焙燒爐焙燒不同陰極炭塊最佳運(yùn)行曲線的研究;⑵焙燒爐保溫及密封方式的改進(jìn);⑶焙燒爐負(fù)壓與能耗的變化關(guān)系;3、導(dǎo)熱油爐⑴導(dǎo)熱油運(yùn)行溫度與生產(chǎn)工藝要求溫度的最佳匹配關(guān)系;⑵燃燒器風(fēng)門(mén)與煤氣壓力、流量配比關(guān)系研究;⑶防止?fàn)t堂導(dǎo)流筒產(chǎn)生裂縫的方法和防止熱氣流短路的方法。三、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):1、電煨煤電耗降低50kwh/t左右。2、鋁用陰極產(chǎn)品熱值消耗比2007年平均降低1000-1500MJ/T。四、促進(jìn)集團(tuán)公司科技進(jìn)步作用及應(yīng)用推廣情況:《鋁用陰極生產(chǎn)節(jié)能工藝研究》研究成果的完成,提升了炭素公司技術(shù)隊(duì)伍的科研能力,是落實(shí)集團(tuán)公司創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)的具體體現(xiàn)?!朵X用陰極生產(chǎn)節(jié)能工藝研究》項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的節(jié)能減排效果,一方面每年可為炭素公司節(jié)約生產(chǎn)成本335.1萬(wàn)元,為企業(yè)面對(duì)金融危機(jī)、實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)提供了基礎(chǔ)保障。焙燒爐短焙燒曲線和不同焙燒曲線轉(zhuǎn)換技術(shù)的開(kāi)發(fā), 突破了國(guó)炭素行業(yè)對(duì)陰極炭素焙燒曲線思維禁錮,既保證了焙燒產(chǎn)品質(zhì)量和安全,也節(jié)省了焙燒工序的能耗。導(dǎo)熱油爐煙氣余熱的利用,屬于國(guó)首創(chuàng),在本項(xiàng)目中是實(shí)現(xiàn)最大節(jié)能量的工序。該技術(shù)的成功開(kāi)發(fā),形成了炭素公司在導(dǎo)熱油爐使用中的核心技術(shù),在國(guó)同行業(yè)極具推廣價(jià)值。(不超過(guò)800個(gè)字)三、項(xiàng)目詳細(xì)容1.立項(xiàng)背景(不超過(guò)800個(gè)字)根據(jù)鋁鎂設(shè)計(jì)研究院的初步設(shè)計(jì),炭素公司現(xiàn)有陰極生產(chǎn)線生產(chǎn) 1噸鋁用陰極底塊消耗的焦?fàn)t煤氣為400m3電力為1250KWh折算為每噸焙燒品耗熱為8.01GJ。2007年上半年,炭素公司在超負(fù)荷生產(chǎn)、剔除生產(chǎn)高石墨產(chǎn)品因素的情況下,鋁用陰極底塊消耗的焦?fàn)t煤氣仍為 403m3電力為1100KWh每噸焙燒品實(shí)際能耗在7.69GJ,雖然比設(shè)計(jì)值低0.32GJ/t,但隨著下半年產(chǎn)量的降低,產(chǎn)品能耗將會(huì)有所上升。從連續(xù)幾年的生產(chǎn)情況分析,生產(chǎn)1噸鋁用陰極炭塊的綜合電耗為 1050?1100KWh消耗焦?fàn)t煤氣約410-450m3而德國(guó)在使用70年代設(shè)計(jì)的Redhamme焙燒爐焙燒鋁用陰極時(shí),1噸焙燒品熱耗為5.02?5.9GJ,而目前國(guó)最好水平為每噸焙燒品能耗為 6.3?7.9GJ,為國(guó)外的1.25?1.57倍。法國(guó)Savoie公司電煨無(wú)煙煤的生產(chǎn)技術(shù)居國(guó)際領(lǐng)先水平, 每噸電煨無(wú)煙煤電耗僅為550KWh而炭素公司電煨無(wú)煙煤的電耗為900KWh/t。排除設(shè)計(jì)的爐型因素外,與國(guó)外同行業(yè)相比,炭素公司的產(chǎn)品能耗明顯偏高。與國(guó)同行業(yè)相比,炭素公司的產(chǎn)品能耗水平處于中等水平,仍然有一定的節(jié)能空間。本項(xiàng)目立項(xiàng)的目的是:通過(guò)進(jìn)行鋁用陰極生產(chǎn)節(jié)能工藝的研究,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝控制技術(shù)的改進(jìn),在保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,降低陰極炭塊的綜合電耗和煤氣消耗,提高能源的綜合利用效率,降低產(chǎn)品單位成本,增加企業(yè)效益和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),也是落實(shí)國(guó)家的節(jié)能政策,承擔(dān)節(jié)能的社會(huì)責(zé)任,提升企業(yè)社會(huì)形象的具體行動(dòng)。2.詳細(xì)科學(xué)技術(shù)容(不超過(guò)10頁(yè))煨燒爐運(yùn)行方式改進(jìn)方案和實(shí)施情況電煨爐煨燒無(wú)煙煤的原理分析電煨燒爐的工作原理是焦耳楞次定律,即Q=0.24I2Rt,電煨燒爐以被煨燒的物料作為導(dǎo)電介質(zhì),當(dāng)電流通過(guò)被煨燒的無(wú)煙煤時(shí),無(wú)煙煤自身的電阻消耗電能,把電能轉(zhuǎn)換成熱能,使煨燒爐膛溫度升高,對(duì)被煨燒物料進(jìn)行加熱煨燒,爐膛的煨燒料在上、中、下的不同位置被煨燒程度不同。因?yàn)槲锪显谡麄€(gè)煨燒過(guò)程中,必須經(jīng)過(guò)預(yù)熱微煨燒帶、高溫煨燒帶、冷卻帶三個(gè)階段。無(wú)煙煤在沒(méi)有煨燒前,導(dǎo)電性能較差,在電煨燒爐煨燒帶不能作為導(dǎo)電介質(zhì),必須經(jīng)過(guò)預(yù)熱帶的預(yù)煨燒降低電阻率來(lái)提高其導(dǎo)電性能(預(yù)熱帶有導(dǎo)電電極將電流引入高溫煨燒帶),被預(yù)熱帶預(yù)煨燒后的無(wú)煙煤下移進(jìn)入高溫煨燒帶,高溫煨燒帶的無(wú)煙煤通過(guò)電流時(shí),把電能轉(zhuǎn)換成熱量,釋放大量的熱量和揮發(fā)份,自身得到煨燒,電阻率降低,變?yōu)殡姷牧紝?dǎo)體。煨燒過(guò)程中釋放的部分熱量在爐負(fù)壓的作用下,通過(guò)無(wú)煙煤顆粒之間空隙上移到預(yù)熱微煨燒帶,預(yù)熱微煨燒帶的無(wú)煙煤被上移的熱量所預(yù)熱和微煨燒,無(wú)煙煤被微煨燒后電阻率下降到1300?1500Q.mm2/m下移到煨燒帶時(shí)已變作導(dǎo)電介質(zhì),在煨燒帶被通過(guò)電流高溫煨燒,煨燒后的無(wú)煙煤下移到冷卻帶被冷卻, 冷卻后的溫度降為300c左右,進(jìn)而被輸送到排料系統(tǒng),輸出爐外,進(jìn)入煨后料罐貯存起來(lái)。直流式電煨爐爐芯電阻供電回路總電阻率是由母線電阻Rm上部電極夾具的接觸電阻Rj,上部電極電阻Rs,爐芯電阻R1,下部電極電阻Rx組成。R=Rm+Rj+Rs+R1+Rx1030KVA直流電煨燒爐上部電極采用①400mm勺石墨電極,下部電極采用自焙燒電極,上部直徑為①500mm下部直徑為①1100mm根據(jù)歐姆定律,在供電電壓不變情況下,電阻改變將引起電流改變,無(wú)煙煤的電阻是溫度的函數(shù) R1=f(t),爐溫是爐芯長(zhǎng)度的函數(shù)t=f(s),在升溫過(guò)程中,電阻要變小,就會(huì)導(dǎo)致電流升高,所以采用降低電壓來(lái)適應(yīng)。所以在生產(chǎn)中可根據(jù)電流的變化來(lái)調(diào)整排料量。降低電煨爐工藝電耗的改進(jìn)措施電煨燒爐在煨燒無(wú)煙煤的過(guò)程中,變化的要素非常多,它是一個(gè)非線性、多變量耦合、時(shí)變的工業(yè)過(guò)程。電煨爐物料自身在通電電流的作用下發(fā)生著復(fù)雜的物理、化學(xué)變化以及各種外界條件及作業(yè)環(huán)境的干擾,決定了電煨爐煨燒無(wú)煙煤的過(guò)程中,眾多參數(shù)在動(dòng)態(tài)條件下是變量和不可變量及不可連續(xù)的測(cè)定性。為此,在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)電煨爐煨燒無(wú)煙煤的工藝原理做了認(rèn)真分析和研究,抓了以下幾個(gè)方面的工藝技術(shù)研究與應(yīng)用。調(diào)整上部電極長(zhǎng)度,控制爐芯電阻根據(jù)生產(chǎn)陰極炭素產(chǎn)品需要,電煨煤粉末電阻率要求控制在550?750Q.mm2/m電煨煤產(chǎn)量日產(chǎn)量設(shè)計(jì)值為17噸,在此前提條件下,上部電極長(zhǎng)度控制適宜,對(duì)于減少爐芯電阻,增加煨燒帶電流,提高煨燒帶無(wú)煙煤的發(fā)熱量及爐子的正常操作很有益處。為找出上部電極長(zhǎng)度的合理圍,在生產(chǎn)過(guò)程中,研究小組進(jìn)行了系列試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1:表1:調(diào)整上部電極長(zhǎng)度試驗(yàn)數(shù)據(jù)上部電極長(zhǎng)度(mrm電煨煤質(zhì)量狀況耗電量(kwh/t)試驗(yàn)11400差950試1300-1400優(yōu)835

驗(yàn)2試驗(yàn)31300差1108在上部電極下放長(zhǎng)度的研究中,我們通過(guò)多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),如果上部電極底部距夾持器的長(zhǎng)度大于1400mm寸,煨燒帝嚇移,電煨煤粉末電阻率較低,但冷卻效果不好,電煨煤排出溫度500c以下,易氧化,灰份增加,粉末電阻率的均勻性差;當(dāng)上部電極底部距夾持器跑離小于1300mm寸,煨燒帶上移電煨煤冷卻效果好,排出電煨煤溫度280c以下,與空氣接觸不氧化,但無(wú)煙煤煨燒效果不好,粉末比電阻值高,高溫煨燒帶加長(zhǎng),爐芯電阻增大,電耗增高。當(dāng)上部電極底部距夾持器距離為1300?1400mm特別是控制在1350mm寸,電煨煤煨燒均勻,粉末比電阻圍為550?750之問(wèn)概率為95%以上,冷卻效果良好,排出溫度為280?350c之間。通過(guò)上述試驗(yàn),上部電極長(zhǎng)度控制在1300?1400mm%最佳。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,測(cè)量并控制上部電極長(zhǎng)度在最佳控制圍已經(jīng)形成制度化,做到24小時(shí)測(cè)量上部電極一次并及時(shí)調(diào)整上部電極,保證嚴(yán)格控制在1300?1400mm^間。2.1.3.2調(diào)整煙道閘板,控制煙道溫度電煨燒爐在正常運(yùn)行過(guò)程中,煙道溫度的控制是影響電煨爐煨燒無(wú)煙煤工藝電耗的一個(gè)重要因素。煙道溫度控制適宜,對(duì)提高電煨爐的預(yù)熱帶溫度及爐子的正常操作,保證電煨爐煨燒無(wú)煙煤質(zhì)量,降低電煨無(wú)煙煤電耗提供一個(gè)工藝技術(shù)保證。如果煙道溫度過(guò)高,說(shuō)明爐負(fù)壓過(guò)大,揮發(fā)份在負(fù)壓的作m下,在排出爐的過(guò)程中帶走的熱量就多,熱量損失過(guò)大,使預(yù)熱帶的溫度偏低,無(wú)煙煤在預(yù)熱帶預(yù)熱煨燒不充分,下移進(jìn)入煨燒帶后,在煨燒過(guò)程中電耗增高。如果煙道溫度過(guò)低,爐負(fù)壓過(guò)小,熱量損失雖可減少,電耗降低,但易造成揮發(fā)份從煙道抽不走,部分揮發(fā)份從爐面排出時(shí)著火。將產(chǎn)生兩方面的后果:一方面造成爐火苗烘烤火持器,夾持器易被火苗燒壞,夾持器冷卻循環(huán)水泄漏,發(fā)生大的火災(zāi)及人身傷害事故;另一方面造成爐面無(wú)煙煤氧化,灰分增加,增加無(wú)煙煤的消耗,生產(chǎn)成本增加,電煨無(wú)煙煤產(chǎn)品質(zhì)量降低,最終影響到鋁用陰極炭素產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)煙道溫度的控制,是通過(guò)調(diào)整煙道閘板來(lái)進(jìn)行的。表2中列示了科研小組進(jìn)行的試驗(yàn)中煙道溫度與電煨煤質(zhì)量、耗電量關(guān)系。表2:煙道溫度與電煨無(wú)煙煤質(zhì)量、耗電量關(guān)系煙道溫度(C)電煨無(wú)煙煤質(zhì)量狀況二次電流(KA)耗電量(kwh/t)試驗(yàn)1550?600差12?13900試驗(yàn)2600?650優(yōu)12?13850試驗(yàn)3650?700差12?13950從試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出的結(jié)論是,保證爐間/、著火,又使電煨煤電耗較低的煙道溫度為600?650Co在后續(xù)生產(chǎn)中按此要求對(duì)煙道溫度進(jìn)行了嚴(yán)格控制,電煨無(wú)煙煤質(zhì)量穩(wěn)定符合要求,耗電量在850kwh/t。2.1.3.3改造電煨無(wú)煙煤煨前上料系統(tǒng)通風(fēng)除塵灰的排放流向電煨爐的加熱方式與回轉(zhuǎn)窯,罐式爐的加熱方式不同,因而對(duì)煨燒料的粒度必須有嚴(yán)格要求。無(wú)煙煤粒度的選擇及其大小顆粒的分布狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品的煨燒質(zhì)量及爐子的操作都產(chǎn)生影響,也影響到電煨煤的電耗。特別是-0.075mm以下的通風(fēng)粉子料

進(jìn)入電煨爐煨燒時(shí),產(chǎn)生的揮發(fā)份不易通過(guò)顆粒間隙排出,隨著爐煨燒溫度的升高,壓力的增加,可誘發(fā)電煨燒爐放炮噴料的事故,另一方面造成粉子料與顆粒料的局部混合,進(jìn)入爐顆粒料的局部顆粒偏析,透熱率不均,為保證電煨煤的質(zhì)量,需通過(guò)加大送電量的辦法來(lái)提高煨燒質(zhì)量,這樣就產(chǎn)生了電煨爐工藝電耗的增加。由于原工藝設(shè)計(jì)的不合理性,造成了煨前上料系統(tǒng)的通風(fēng)除塵灰返回電煨爐。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程對(duì)這一不合理的工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行了相應(yīng)的改造,改變無(wú)煙煤通風(fēng)除塵粉的流向,使電煨無(wú)煙煤煨前上料系統(tǒng)產(chǎn)生通風(fēng)除塵粉不再返回電煨爐,而是單獨(dú)排放、收集,另作它用。這樣既避免了事故的發(fā)生,保證電煨無(wú)煙煤質(zhì)量的穩(wěn)定性,又節(jié)約了電能。2.1.3.4改進(jìn)煨前無(wú)煙煤粒度配比煨前無(wú)煙煤粒度有多種,根據(jù)炭素行業(yè)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),電煨爐普遍使用的無(wú)煙煤基本粒度控制在10?30mm而且100%£用10?30mmi勺無(wú)煙煤。但從太西集團(tuán)無(wú)煙煤生產(chǎn)來(lái)看,粒度10?30mm勺無(wú)煙煤生產(chǎn)量少、質(zhì)量不穩(wěn)定。根據(jù)10?30mm勺無(wú)煙煤和20?40mm勺無(wú)煙煤的粒度和空隙率,為合理控制煨燒無(wú)煙煤的電阻和排除揮發(fā)份的途徑,科研小組選擇10?30mme煙煤和20?40mm£煙煤的體積配比為1:1、1:2、1:2.5、1:3進(jìn)行試驗(yàn)生產(chǎn)。表3:10?30mme煙煤和20?40mme煙煤的體積配比煨燒試驗(yàn)10?30mme煙煤和20?40mme煙煤的體積配比電煨煤電阻率波動(dòng)二次電流穩(wěn)定圍(3耗電量(kwh/t)試驗(yàn)11:1492?68011?12.5885試驗(yàn)21:2570?71011?12.5[830試驗(yàn)31:2.5594?74012?13913試驗(yàn)41:3580?77012?13930從試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,在10?30mme煙煤和20?40mme煙煤的體積配比為1:2情況下電煨煤電阻率波動(dòng)圍偏離中間值650Q.mm2/m較小,變壓器二次電流穩(wěn)定,電耗雖然高于兩種煤配比為1:1的試驗(yàn),但產(chǎn)品質(zhì)量有保證。為此,選擇10?30mms煙煤和20?40mme煙煤的體積配比為1:2組織生產(chǎn)。在上述條件下,2008年噸電煨煤標(biāo)準(zhǔn)耗電量為844(kwh),而2007年煨燒爐實(shí)現(xiàn)電煨煤電耗900KWhM,比2007年節(jié)電56KWhFfe,說(shuō)明工序控制過(guò)程還有改進(jìn)之處,但2008年實(shí)際電煨煤電耗比2007年降低了56KWh盹,說(shuō)明米取工藝改進(jìn)措施是肩效的,節(jié)能效果是明顯的。2.2焙燒爐燃燒系統(tǒng)改用天然氣方案和實(shí)施情況焙燒爐結(jié)構(gòu)和原理炭素公司48室?guī)w環(huán)式陰極焙燒爐,由南北兩排各24個(gè)爐室、兩排斜坡煙道、一條主環(huán)形側(cè)部煙道構(gòu)成爐子每系統(tǒng)配11?12個(gè)爐蓋,每個(gè)爐蓋有4個(gè)燃燒孔,用來(lái)連接燃燒器燒嘴,還有6個(gè)觀察孔,用于觀測(cè)爐室各部位的溫度和負(fù)壓。燃燒加熱設(shè)備為三套德國(guó)瑞德哈姆公司生產(chǎn)的燃燒控制系統(tǒng),一個(gè)典型的火焰系統(tǒng)由連通罩、負(fù)壓測(cè)量裝置、輔助燃燒架、空氣或水滅火架、主燃燒架、冷卻架組成。系統(tǒng)配置示意如下圖1:領(lǐng)他「產(chǎn)品皿代冷颼”E產(chǎn)即柒圖1:焙燒系統(tǒng)配置示意圖2.2.2焙燒改造方案及技術(shù)路線根據(jù)焙燒系統(tǒng)要求,本著保證改造后天然氣燃燒穩(wěn)定、節(jié)能性 /安全性不低于原有設(shè)備性能、節(jié)約投資的原則,對(duì)輔助燃燒架、主燃燒架和主控系統(tǒng)進(jìn)行硬件改造,并改造其他設(shè)備軟件接口,保持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸?shù)耐〞?。主燃燒架改造方案a、根據(jù)需要更換減壓閥彈簧,調(diào)整至燃燒器工作所需壓力。b、根據(jù)焦?fàn)t煤氣燃燒器工作壓力、用氣量、功率及機(jī)械尺寸和外觀設(shè)計(jì)制作大然氣燃燒器,保證產(chǎn)品壽命和性能,將原燃燒架的燃燒器更換為天然氣燃燒器。c、系統(tǒng)在線運(yùn)行后,組態(tài)調(diào)整其工藝參數(shù)和控制參數(shù)。d、一臺(tái)主燃燒架改造完畢后,將其投入系統(tǒng)運(yùn)行,替換下來(lái)的繼續(xù)進(jìn)行改造,直到改造完全部主燃燒架。輔助燃燒架改造方案a、根據(jù)需要更換燃?xì)饬髁靠装?,調(diào)整KS94組態(tài)參數(shù)獲取天然氣流量控制參數(shù)。b、根據(jù)功率選擇和現(xiàn)有BIO65同等規(guī)格的國(guó)產(chǎn)燃燒器,替換現(xiàn)有焦?fàn)t煤氣燃燒器。c、投入實(shí)際運(yùn)行,調(diào)整工藝和組態(tài)參數(shù),保證配風(fēng)和設(shè)備性能。d、逐次將所有輔助燃燒架改造完畢。中控系統(tǒng)改造方案因原有工控機(jī)型號(hào)較老且只有一臺(tái)計(jì)算機(jī),為提升系統(tǒng)性能,硬件上擬增加一臺(tái)較高性能的工控機(jī),配備21寸LCD顯示器,用以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)備份。軟件系統(tǒng)仍使用原有系統(tǒng)軟件。2008年4?5月,由鄒城市華油公司進(jìn)行廠區(qū)天然氣管網(wǎng)、調(diào)壓站的設(shè)計(jì)施工,該工作2008年5月31日順利結(jié)束,共計(jì)建設(shè)調(diào)壓計(jì)量站一座、地下天然氣管線約800米、地上天然氣管線約30米。2008年4月完成焙燒爐用焦?fàn)t煤氣燃燒支架改造為天然氣燃燒支架的燃燒控制技術(shù)方案確定和招議標(biāo)工作。由華邦天控公司負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)主燃燒架、輔助燃燒架的電磁閥、孔板、燒嘴、連通罩及中控系統(tǒng)進(jìn)行全面計(jì)算和設(shè)計(jì);改造于2008年6月開(kāi)始,于2008年7月31日全部結(jié)束,共計(jì)改造燃燒支架9個(gè)、連通罩及負(fù)壓小車3套,對(duì)中控系統(tǒng)的接口進(jìn)行了調(diào)整。在對(duì)焙燒爐燃燒支架進(jìn)行改造的同時(shí),對(duì)焙燒不同規(guī)格的陰極炭塊實(shí)行了長(zhǎng)短焙燒曲線(384h/8室、352h/8室和336h/8室)適時(shí)轉(zhuǎn)換的工藝調(diào)整制度,對(duì)一套焙燒系統(tǒng)的13個(gè)爐蓋粘貼了耐火保溫棉及密封鐵皮,對(duì)48個(gè)爐室的鎖口磚進(jìn)行了拆除和重新砌筑。2.3導(dǎo)熱油爐及部分熱力管網(wǎng)改造方案及實(shí)施情況導(dǎo)熱油爐燃燒器改造研究由炭素公司實(shí)施,主要是根據(jù)天然氣流量、熱值和燃燒效果更換了燃燒器減壓調(diào)節(jié)閥門(mén)組件,對(duì)燃燒器閥門(mén)開(kāi)度控制參數(shù)及風(fēng)門(mén)開(kāi)度進(jìn)行了調(diào)整,對(duì)爐堂導(dǎo)流筒產(chǎn)生的裂縫用耐火材料進(jìn)行了封堵,同時(shí),改變?cè)械膯我粎^(qū)間溫度控制模式,而是采取根據(jù)季節(jié)對(duì)導(dǎo)熱油爐運(yùn)行溫度在 180?225c之間設(shè)置動(dòng)態(tài)調(diào)整區(qū)間,冬季按高溫區(qū)間運(yùn)行,夏季按低溫區(qū)間運(yùn)行。炭素制品公司的熱力管網(wǎng)是由貴鋁設(shè)計(jì),2003年10月正式投入使用,原設(shè)計(jì)生產(chǎn)及輔助設(shè)施供熱是由焦化廠供應(yīng)。由于焦化廠停產(chǎn),蒸汽鍋爐停止運(yùn)行,同時(shí)也中斷炭素公司的蒸汽供給,中斷了蒸汽會(huì)嚴(yán)重影響炭素公司的安全生產(chǎn)。蒸汽中斷后受影響的設(shè)施有:a、瀝青溶化系統(tǒng)的一臺(tái)焦油儲(chǔ)槽的保溫;b、成型車間兩臺(tái)電捕焦油器的保溫及焦油清理;c、煙氣凈化系統(tǒng)三臺(tái)電除塵的保溫及焦油清理;d、煙氣凈化系統(tǒng)一臺(tái)焦油收集儲(chǔ)罐的保溫;e、職工洗浴用水的加熱及澡堂的取暖用熱和辦公場(chǎng)所的取暖;f、影響電捕焦油器及煙氣凈化系統(tǒng)電收塵器和煙氣凈化系統(tǒng)煙道的滅火汽源。為確保生產(chǎn)系統(tǒng)及職工福利設(shè)施的安全正常運(yùn)行,需對(duì)蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行改造。通過(guò)計(jì)算導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)熱容量,可以滿足加熱保溫要求。利用導(dǎo)熱油代替蒸汽對(duì)兩臺(tái)焦油儲(chǔ)槽加熱設(shè)施進(jìn)行改造在焦油儲(chǔ)槽增加不銹鋼加熱盤(pán)管與槽外原導(dǎo)熱油二次循環(huán)系統(tǒng)連接,實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)槽和瀝青融化煙氣洗滌塔底部的焦油進(jìn)行加熱和保溫。焦油儲(chǔ)槽使用蒸汽保溫時(shí)的溫度為80?100C;導(dǎo)熱油二次循環(huán)系統(tǒng)接入兩焦油儲(chǔ)槽處的溫度為 90?200C,通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)口閥門(mén)開(kāi)度,控制加熱盤(pán)管的流量可以實(shí)現(xiàn)焦油保溫需要的溫度。改造方法:a、拆除儲(chǔ)槽外部的蒸汽管道,將原有的蒸汽閥門(mén)更換為導(dǎo)熱油專用閥門(mén),使用壓縮空氣進(jìn)行吹掃;b、新增加加熱盤(pán)管和導(dǎo)熱油進(jìn)油和回油管(選用。 32無(wú)縫鋼管),管道密封更換為金屬石墨墊,在進(jìn)口和出口處加裝壓力表和溫度表,并對(duì)儲(chǔ)槽加熱盤(pán)管進(jìn)行加壓試驗(yàn)(加壓0.6Mpa,保壓24小時(shí)不得有泄壓現(xiàn)象);外部管路采用聚氨酯保溫,再使用鍍鋅鐵皮防護(hù)。c、將瀝青融化煙氣洗滌塔底部原蒸汽進(jìn)口為導(dǎo)熱油的回油口,原蒸汽排氣口為導(dǎo)熱油的進(jìn)油口,并設(shè)置單獨(dú)控制閥門(mén),需要時(shí),通導(dǎo)熱油加熱洗滌塔底部焦油。d、可行性分析①兩種加熱保溫的對(duì)比:管道的直徑相同;蒸汽壓力(0.2MP建0.3Mpa)小于導(dǎo)熱油二次循環(huán)系統(tǒng)壓力(0.3MPa-0.4Mpa);蒸汽溫度(80?100C)小于導(dǎo)熱油溫度(90?200C)。②導(dǎo)熱油二次循環(huán)油泵型號(hào)為:RY125-65-250流量:Q=100m2/h壓力P=0.8MPa新加管道接入口處的壓力為0.3MPa,溫度為90?200C,滿足加熱需求;③導(dǎo)熱油系統(tǒng)是與生產(chǎn)同步運(yùn)行,年平均停爐檢修 6次,每次不超過(guò)3小時(shí),焦油儲(chǔ)槽在停止加熱時(shí),實(shí)測(cè)每小時(shí)降5c(環(huán)境溫度20C),焦油軟化點(diǎn)是26.7C(立方塊法),焦油若在50c時(shí),停止加熱3小時(shí),溫度降至35C,仍高于軟化點(diǎn),所以導(dǎo)熱油系統(tǒng)加熱是可行的。利用導(dǎo)熱油焙燒煙氣凈化焦油收集儲(chǔ)槽加熱保溫利用焙燒煙氣凈化焦油儲(chǔ)槽的檢修口,在儲(chǔ)槽的底部安裝一套不銹鋼螺旋盤(pán)管(不銹鋼管直徑為32mm螺旋盤(pán)管外徑為450mm長(zhǎng)度為2700mm,與導(dǎo)熱油二次循環(huán)系統(tǒng)連接,通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)口閥門(mén)開(kāi)度,控制加熱盤(pán)管的流量和溫度。利用導(dǎo)熱油對(duì)電除塵、洗滌塔、電捕焦油器加熱和保溫利用焙燒煙氣凈化焦油收集儲(chǔ)槽的導(dǎo)熱油管道,沿焦油收集管敷設(shè)分別對(duì)焙燒煙氣凈化三臺(tái)電收塵器的底部和兩臺(tái)洗滌塔錐體處進(jìn)行加熱保溫。同時(shí)對(duì)焦油收集管進(jìn)行保溫。焙燒煙氣凈化的電捕焦油器需要的加熱面積為 3m2/臺(tái),1m2加熱至溫度20c需熱量0.08x104KCal/h,則加熱至80c需熱量:3m2X0.32xi04KCal/h=0.96X104KCal/h=4kw。焦油的軟化點(diǎn)為26.7C<80C,沉積焦油用泵即可輸送至焦油儲(chǔ)槽。電加熱裝置配有溫度控制器,能夠起到恒溫運(yùn)行并具有節(jié)電性能?;炷笙到y(tǒng)的電捕焦油器和瀝青溶化電捕焦油器,在底部錐體處制作盤(pán)管,利用就近的導(dǎo)熱油進(jìn)行加熱保溫?;厥諏?dǎo)熱油爐煙氣余熱,增加職工洗浴用水及辦公場(chǎng)所的取暖改造方案為提高熱能利用效率,解決職工洗浴用的熱水以及辦公場(chǎng)所的取暖熱源,經(jīng)過(guò)炭素公司課題小組的調(diào)研論證,決定在導(dǎo)熱油爐煙道東端增加換熱裝置及輸水管網(wǎng),回收導(dǎo)熱油爐煙氣余熱。課題小組設(shè)計(jì)、實(shí)施的回收導(dǎo)熱油爐煙氣余熱工藝系統(tǒng)圖見(jiàn)圖8。余熱利用的可行性分析在燃燒焦?fàn)t煤氣/天然氣的情況下,導(dǎo)熱油爐功率為1750kw(燃燒器為RS190導(dǎo)熱油爐24小時(shí)運(yùn)行)效率為80%煙氣流量:2800Nm3/h煙氣溫度實(shí)測(cè)320C;設(shè)定換熱裝置排放煙氣溫度為150C,則煙氣從320c降至150c時(shí),可放出約15X104KCal/h的熱量。①洗浴用熱洗浴用水量:30人/次、80kg/人,則洗浴用水量為30人X80kg/人=2400kg。所需熱量:將1kg水加熱升溫1C需熱量IKcal,按冷水溫度為0C、洗浴水溫度為45C,加熱2400kg水需熱量:2400kg義45C=10.8義104KCal/h。小于15X104KCal/h,能滿足洗浴用熱。號(hào)采暖用熱采暖面積:辦公場(chǎng)所1200m2兩堂600m2總面積為1800m2所需熱量:將1m2加熱至采暖溫度20c需熱量0.08X104KCal/h,則1800m2X0.08X104KCal/h=14.4X104KCal/h。小于15x104KCal/h,能滿足采暖需求。洗浴與取暖總熱量:10.8+14.4=25.2X104KCal/h余熱利用系統(tǒng)圖見(jiàn)圖2。

2■皿村】JWfWHi郴前ITE411f.圖2■皿村】JWfWHi郴前ITE411f.圖2:余熱利用系統(tǒng)圖J13■駟―力,?豳?XLMJteiMRMMOML.主要發(fā)明和技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)(不超過(guò)1200字)在進(jìn)行鋁用陰極節(jié)能工藝研究的過(guò)程中,實(shí)際是針對(duì)三個(gè)主要耗能工序的研究重點(diǎn),分別采用了不同的關(guān)鍵技術(shù),并進(jìn)行了大量的創(chuàng)新:電煨爐工序主要是進(jìn)行工藝技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新,焙燒爐是結(jié)合進(jìn)口設(shè)備和天然氣的特點(diǎn)在燃燒系統(tǒng)流量控制和工藝曲線上創(chuàng)新,導(dǎo)熱油爐主要是在煙氣余熱利用方面進(jìn)行國(guó)首創(chuàng)。關(guān)鍵技術(shù)a、電煨爐節(jié)能研究的關(guān)鍵技術(shù)是控制爐芯電阻技術(shù)主要體現(xiàn)在兩方面:一方面是通過(guò)控制無(wú)煙煤粒度配比,改善無(wú)煙煤堆積結(jié)構(gòu),使無(wú)煙煤堆積電阻保持穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)煨燒電流穩(wěn)定;另一方面,調(diào)整上部電極長(zhǎng)度,控制上部電極與下部電極的距離,穩(wěn)定煨燒帶爐阻,實(shí)現(xiàn)煨燒電流穩(wěn)定。b、焙燒爐節(jié)能研究的關(guān)鍵技術(shù)根據(jù)燃?xì)鉄嶂底兓?、焙燒熱量需求和安全要求(防回火、防脫火?,設(shè)計(jì)燃?xì)鉄炜趶?、孔板孔徑,調(diào)整KS9創(chuàng)態(tài)參數(shù),使燃?xì)饬髁靠装蹇趶脚c進(jìn)口控制軟件相匹配,保證燃燒效果。根據(jù)不同規(guī)格制品設(shè)定不同的焙燒曲線,并在生產(chǎn)過(guò)程中靈活平穩(wěn)轉(zhuǎn)換的技術(shù)。c、導(dǎo)熱油爐節(jié)能研究的關(guān)鍵技術(shù)導(dǎo)熱油爐煙氣余熱回收利用工藝線路的設(shè)計(jì)技術(shù),重點(diǎn)是常壓鍋爐容量設(shè)計(jì)、水平衡設(shè)計(jì)、熱交換器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),確保被低溫余熱煙氣加熱的常壓熱水與冷水的交換效率、流量能滿足冬季員工洗浴需求。用導(dǎo)熱油管路直接加熱煤焦油時(shí)的防腐、防滲漏技術(shù)。創(chuàng)新點(diǎn)a、煨燒爐煨燒物料粒度配比與煨燒電流、排料頻率的聯(lián)合控制技術(shù)。電氣煨燒爐自上世紀(jì)80年初引進(jìn)我國(guó)后,90年初由交流爐改進(jìn)為直流爐,容量也相應(yīng)擴(kuò)大,但對(duì)煨燒物料粒度與煨燒電流、排料頻率的控制技術(shù)的研究一直沒(méi)有沒(méi)有深入。本科研項(xiàng)目立足企業(yè)實(shí)際,根據(jù)無(wú)煙煤和我公司電氣煨燒爐的特點(diǎn),用不同粒度無(wú)煙煤進(jìn)行配比,控制煙道溫度,從而改進(jìn)煨燒電流分布,提高煨燒質(zhì)量的控制技術(shù)。b、縮短大規(guī)格陰極炭塊焙燒周期的技術(shù)。鋁廠自上世紀(jì)80年初引進(jìn)陰極帶蓋焙燒爐后,一直到今天,焙燒陰極炭塊仍在使用當(dāng)初的 384小時(shí)/8室焙燒曲線,國(guó)近年新建陰極帶蓋焙燒爐和敞式陰極焙燒爐的焙燒曲線都在 384小時(shí)以上,大規(guī)格陰極焙燒曲線甚至達(dá)到432小時(shí)/8室,焙燒陰極產(chǎn)品的能耗較高。課題小組結(jié)合振動(dòng)成型產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)和設(shè)備特點(diǎn),開(kāi)發(fā)出短陰極炭塊焙燒曲線技術(shù)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品節(jié)能的又一創(chuàng)新點(diǎn)。c、將導(dǎo)熱油爐煙氣余熱回收,用于生產(chǎn)熱水的技術(shù)屬于國(guó)同行業(yè)首創(chuàng)。d、焙燒煙氣凈化系統(tǒng)的電除塵的焦油加熱、管路保溫,國(guó)均采用蒸汽,炭素公司采用導(dǎo)熱油對(duì)焙燒煙氣凈化系統(tǒng)三臺(tái)電除塵的焦油進(jìn)行加熱、管路進(jìn)行保溫在國(guó)屬于首創(chuàng)。.與當(dāng)前國(guó)外同類技術(shù)主要參數(shù)、效益、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的綜合比較 (不超過(guò)2頁(yè))5.5.應(yīng)用情況(不超過(guò)2頁(yè))電煨爐電耗與國(guó)同型號(hào)電煨爐相比,炭素公司電煨爐按調(diào)整后的工藝參數(shù)運(yùn)行時(shí)(上部電極長(zhǎng)度控制在1300?1400mm^間,煙道溫度控制在600?650c之間),每電煨無(wú)煙煤耗電量為844kwh,比國(guó)平均水平860kwh低16kwh,比國(guó)最好水平830kwh高14kwh達(dá)到了優(yōu)質(zhì)降耗的目標(biāo)。與國(guó)外同類原理、但直徑較大的法國(guó)法國(guó)Savoie公司電煨爐相比,炭素公司每電煨無(wú)煙煤耗電量比國(guó)際領(lǐng)先水平550KWht294kwh尚存在一定差距。焙燒爐和導(dǎo)熱油爐燃?xì)庀?008年全年鋁用陰極產(chǎn)品燃?xì)鉄嶂迪谋?2007年降低0.05t標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元,折合成天然氣,每噸產(chǎn)品消耗降低23m3折合成能耗為6.57GJ/噸,比2007年節(jié)約能耗1.1GJ/噸,達(dá)到了節(jié)能效果。從2009年12月國(guó)家鋁用炭素行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn)會(huì)通報(bào)的情況看,該能耗在國(guó)同行業(yè)屬于領(lǐng)先水平。導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)運(yùn)行情況導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)每小時(shí)綜合利用熱量為 12.2x104Kcal,相當(dāng)于每年直接回收152噸標(biāo)準(zhǔn)煤。該系統(tǒng)在國(guó)是首次應(yīng)用成功。導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)投入只有 18萬(wàn)左右,一年就可以收回投資,極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,很值得在同行業(yè)推廣應(yīng)用。按上述節(jié)能改造措施實(shí)施設(shè)備和工藝系統(tǒng)改造后,電煨爐運(yùn)行穩(wěn)定,電煨煤質(zhì)量波動(dòng)小,合格率高;焙燒爐爐蓋、爐口密封良好,燃燒器運(yùn)行平穩(wěn);導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)熱回收效果好,完全能滿足職工洗浴要求,導(dǎo)熱油伴熱、加熱管路未出現(xiàn)滲漏情況,伴熱、加熱效果滿足生產(chǎn)需求。具體情況是:電煨爐電耗電煨爐按調(diào)整后的工藝參數(shù)運(yùn)行時(shí),上部電極長(zhǎng)度控制在 1300?1400mmi問(wèn),煙道溫度控制在600?650c之間,電煨無(wú)煙煤質(zhì)量狀況為最佳,耗電量為839kwh/噸。把這一工藝參數(shù)作為最佳控制點(diǎn)來(lái)進(jìn)行控制,通過(guò)近半年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,電煨無(wú)煙煤電阻率550?750之間合格率為99.3%,噸電煨煤電耗844kwh,比2007年降低了56KWh航,達(dá)到了優(yōu)質(zhì)降耗的目標(biāo)。焙燒爐和導(dǎo)熱油爐燃?xì)庀脑?008年5?7月實(shí)施焙燒爐天然氣燃燒支架的燃燒控制技術(shù)改造工作的過(guò)程中,系統(tǒng)不可避免對(duì)出現(xiàn)焙燒曲線頻繁變更的現(xiàn)象,而且, 2008年6?7月正是為生產(chǎn)700X490mmfc規(guī)格寬體炭塊的時(shí)期,為減少焙燒曲線波動(dòng)可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響,技術(shù)人員充分利用該時(shí)機(jī)進(jìn)行了焙燒曲線調(diào)整試驗(yàn),探索現(xiàn)有焙燒爐型長(zhǎng)短焙燒曲線變更調(diào)整的條件。從2008年6月中旬開(kāi)始,利用6天時(shí)間技術(shù)人員將焙燒曲線從352小時(shí)/8室平穩(wěn)過(guò)度到384小時(shí)/8室,運(yùn)行40天后,焙燒炭塊規(guī)格又恢復(fù)到540X490mmT規(guī)塊,利用4天時(shí)間技術(shù)人員將焙燒曲線從384小時(shí)/8室平穩(wěn)過(guò)度到352小時(shí)/8室;在2008年9月,焙燒爐焙燒側(cè)塊坯料145塊(6爐),技術(shù)人員在一個(gè)系列上進(jìn)行了352小時(shí)/8室焙燒曲線變更為336小時(shí)/8室試驗(yàn),過(guò)度時(shí)間2天,6爐側(cè)塊坯料焙燒結(jié)束后,用兩天時(shí)間恢復(fù)到352小時(shí)/8室曲線。表4為2008年6?9月的焙燒產(chǎn)品質(zhì)量情況和加工合格率。表4:2008年6?9月的焙燒產(chǎn)品質(zhì)量情況和加工合格率月份[焙燒出爐量(塊)[焙燒合格率(。%機(jī)加工量(塊)綜合合格率(。%693899.595085.5771899.280984.7887599.770185.19108099.3110285.3合計(jì)361199.4356285.2從2008年6?9月的產(chǎn)品質(zhì)量看,長(zhǎng)短焙燒曲線的變更調(diào)整技術(shù)是可行的,產(chǎn)品質(zhì)量有良好的保證,同時(shí),用384小時(shí)/8室焙燒曲線焙燒700X490mmfc規(guī)格寬體炭塊是成功的,該曲線比國(guó)同類型焙燒爐生產(chǎn)700X490mmfc規(guī)格寬體炭塊的焙燒曲線縮短48小時(shí)。從2008年8月焙燒燃燒架運(yùn)行至今已經(jīng)有11個(gè)月,燃燒架運(yùn)行非常平穩(wěn),故障率較低,焙燒的產(chǎn)品質(zhì)量有保障。焙燒爐口和爐蓋改造后,密封效果良好,爐蓋溫度降低20c左右。在2008年6月15日前,炭素公司完成了導(dǎo)熱油爐燃燒器的改造。主要是根據(jù)天然氣流量、熱值和燃燒效果更換了減壓調(diào)節(jié)閥門(mén)組件,對(duì)燃燒器燃?xì)忾y門(mén)開(kāi)度控制參數(shù)及風(fēng)門(mén)開(kāi)度按燃?xì)鉄嶂?、燃燒氣?fù)荷進(jìn)行了調(diào)整,對(duì)爐堂導(dǎo)流筒產(chǎn)生的裂縫用耐火材料進(jìn)行了封堵,同時(shí),采取了根據(jù)季節(jié)對(duì)導(dǎo)熱油爐運(yùn)行溫度在 180?225c之間實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整制度,冬季按高溫區(qū)間運(yùn)行,夏季按低溫區(qū)間運(yùn)行。燃燒器改造后,運(yùn)行工藝參數(shù)穩(wěn)定,運(yùn)行溫度能很好地滿足瀝青融化系統(tǒng)、管路保溫需求。實(shí)行“冬季按高溫區(qū)間運(yùn)行,夏季按低溫區(qū)間運(yùn)行”措施后,每天燃?xì)庀慕档?2.8?3.1%,“勺84?93Nm3在對(duì)上述兩個(gè)爐子的改造和工藝制度優(yōu)化的基礎(chǔ)上,雖然 2008年下半年產(chǎn)量比上半年降低1194噸,但2008年全年鋁用陰極產(chǎn)品燃?xì)鉄嶂迪娜员?007年降低0.05t標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元,折合成天然氣,每噸產(chǎn)品消耗降低~~23m3折合成能耗為6.57GJ/噸,比2007年節(jié)約能耗1.1GJ/噸,達(dá)到了節(jié)能效果。5.3導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)和新增用導(dǎo)熱油保溫的管線運(yùn)行情況a、導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)運(yùn)行情況:2009年2月3日,導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)開(kāi)始投入運(yùn)行,在實(shí)測(cè)煙氣溫度為 283?301C、補(bǔ)充冷水為3?10c的情況下,能夠?qū)?400kg左右冷水加熱到50C,穩(wěn)定滿足了職工洗浴需要。導(dǎo)熱油爐煙氣余熱利用系統(tǒng)實(shí)際回收熱量為 13.1x104KCal/h;余熱系統(tǒng)每小時(shí)用電3KWh折合0.9X104Kcal,綜合利用熱量為:13.1x104KCal/h-0.9X104Kcal=12.2x104KCal/h。b、新增用導(dǎo)熱油保溫的管線運(yùn)行情況:用導(dǎo)熱油加熱的瀝青融化焦油儲(chǔ)槽、煙氣凈化焦油收集儲(chǔ)罐和管路已經(jīng)運(yùn)行5個(gè)多月,運(yùn)行平穩(wěn),加熱保溫效果良好;未發(fā)現(xiàn)不銹鋼螺旋盤(pán)管、專用閥門(mén)有滲漏導(dǎo)熱油現(xiàn)象,被加熱的焦油能很好地滿足生產(chǎn)、環(huán)保要求。同時(shí),在未增加導(dǎo)熱油爐能源消耗的情況下,提高了系統(tǒng)熱能利用效率6、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益項(xiàng)目總投資額24.643萬(wàn)元回收期(年)0.5欄目

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