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文檔簡介
注冊安全工程師中級化工安全生產(chǎn)專業(yè)
實務(化工安全類案例)模擬試卷10
一、案例分析題(本題共22題,每題7.0分,共22
分。)
A公司為煤化工企業(yè),產(chǎn)品為煤制天然氣及甲醇。廠區(qū)分為輸煤、造氣、變換、凈
化(酸脫)、甲烷化、甲醇合成、空分、水處理、動力車間。2019年6月15S,造
氣車間發(fā)現(xiàn)界區(qū)內(nèi)的50000濕式煤氣氣柜有泄漏,立即對該裝置進行了停用,
并與生產(chǎn)系統(tǒng)進行了隔離,各進出物料管線加裝了盲板。6月20日,制訂了檢修
計劃,決定采取置換后動火焊接的方法對設(shè)備進行檢修,并于6月21日開始對氣
柜通氮氣進行置換。6月30日,經(jīng)招標后選定了具有檢修資質(zhì)的B工程公司作為
檢修單位。7月5日,檢修單位進廠,并進行了三級安全教育。7月10日,氣柜置
換合格,檢測結(jié)果為可燃氣低于爆炸下限的0.5%(煤氣爆炸極限6%?30%),氧含
量為0。根據(jù)A公司要求,B工程公司安排甲乙二人佩戴空氣呼吸器打開氣柜頂部
人孔,進行通風散昧。7月150,B工程公司安排丙丁二人佩戴空氣呼吸器打開
氣柜側(cè)面人孔,進行通風散味。7月20日,A公司安排本公司造氣車間人員對設(shè)
備底部沉積的煤焦油進行清理、清洗。作業(yè)前,對氣柜內(nèi)環(huán)境進行了三次取樣分
析,氧含量21%,有毒有害氣體低于0.5%,滿足受限空間作業(yè)要求。作業(yè)過程
中,工藝班組人員5人一組進入氣柜,使用高壓水槍對氣柜底部沉積的焦油進行清
洗。7月20日10時,作業(yè)人員進入氣柜內(nèi)進行清洗作業(yè),其間有人員反映刺激性
氣味大,但車間副主任李某認為分析合格無須擔心,下令進行作業(yè)。10時27分,
監(jiān)護人員王某呼叫,發(fā)現(xiàn)無人應答,進入杳看時倒在罐內(nèi),隨后到場的當班班長張
某發(fā)現(xiàn)后也未做防護進入罐內(nèi),倒在罐內(nèi),之后陸續(xù)有工藝操作人員因進入罐內(nèi)查
看倒下,直至車間技術(shù)人員陳某巡查時發(fā)現(xiàn),向公司調(diào)度報警,氣防站救援人員佩
戴氣防器材進入進行救諼,被困人員全部救出。本次事故造成入罐作業(yè)及隨后進入
施救的作業(yè)人員7人死亡、4人重傷,直接經(jīng)濟損失1100萬元。后經(jīng)事故調(diào)查,
氣柜底部的煤焦油中溶解有大量的揮發(fā)性有毒有害氣體,高壓水槍清洗過程中揮發(fā)
性有毒有害氣體大量逸出,造成人員中毒或窒息。且現(xiàn)場作業(yè)人員培訓內(nèi)容未包含
作業(yè)現(xiàn)場的有害因素,缺乏針對性:作業(yè)現(xiàn)場未安排監(jiān)護人員。根據(jù)以上場景,
回答下列問題:
1、該起事故的貢任單位是()。
標準答案:A
知識點解析:生產(chǎn)經(jīng)營單位對本單位的安全生產(chǎn)工作負責,該起事故的責任單位為
A公司。
2、導致該起事故發(fā)生的直接原因是()。
標準答案:C
知識點解析:事故的直襲原因為人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)。該起事故的直
接原因為高壓水槍清洗氣柜底部過程中揮發(fā)性有毒有害氣體大量逸出,造成人員中
毒或窒息、。其他選項均為間接原因。
3、該起事故中,造成人員中毒或窒息的物料有()。
標準答案:ACE
知識點解析:該起事故是由高壓水槍清洗氣柜底部煤焦油過程中揮發(fā)性有毒有害氣
體大量逸出造成,煤焦油中溶解氣為CO、CO2、CH4等物質(zhì)。
4、甲在打開氣柜頂部人孔作業(yè)時佩戴和使用的勞動防護用品有()。
標準答案:ABC
知識點解析:易燃易爆為所中作業(yè),需要穿戴防靜電工作服及防靜電工作鞋。安全
帽是進入化工區(qū)域作業(yè)必須佩戴的勞動保護用品,氣柜內(nèi)置換后存在氮氣,需要佩
戴空氣呼吸器進行作業(yè)。氣柜內(nèi)可能存在易燃易爆物質(zhì),需要使用銅質(zhì)工具,避免
產(chǎn)生火花,引發(fā)火災爆炸。
5、為防止此類事故再次發(fā)生,A企業(yè)應采取的預防措施包括()。
標準答案:ABCD
知識點解析:E選項錯誤,應從制止違章進行受限空間作業(yè)角度進行預防。
F發(fā)電廠有2x1000MW機組,發(fā)電廠占地面積為3000n?。燃煤由碼頭卸下后,
經(jīng)皮帶引橋由帶式輸送雙輸送到儲煤場,再經(jīng)帶式輸送機送到磨煤機磨成煤粉,煤
粉送至鍋爐噴煤器,由噴煤器噴到爐膛內(nèi),煤粉燃燒后的煙氣經(jīng)除塵系統(tǒng)進入脫硫
脫硝系統(tǒng),脫硫脫硝工藝需用液氨、鹽酸和氫氧化鈉等。F發(fā)電廠有容積為1000
n?的助燃柴油儲罐2個,儲存的柴油密度為820kg/n?,閃點為60。配發(fā)電機的
冷卻方式為水一氫一?氫,氫氣以2.0MPa壓力、經(jīng)直徑100/mm管道輸送到發(fā)電
機。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為10251/h。過熱器出匚壓力為17.15MPa。F發(fā)電廠現(xiàn)
存原材料有:燃煤30x10%,柴油12003濃度大于99%的液氨16t,鹽酸42l,
氫氧化鈉41t,壓力為15Mpa的氮氣儲罐20個,每個40L,壓力為3.2MPa的氫
氣儲罐7個,每個容量10a?。為確保安全生產(chǎn),F(xiàn)發(fā)電廠于2012年7月16日至
20日進行了全廠安全生產(chǎn)大檢查。檢查發(fā)現(xiàn):在儲煤場堆場的鏟車司機無證二
崗.作業(yè)人員未戴安全帽v皮帶引橋內(nèi)的電纜有破損,皮帶引橋地面存有大量煤
塵。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,F(xiàn)發(fā)電廠廠長責成安全生產(chǎn)職能部門制訂整改計劃,
落實整改措施。根據(jù)以上場景,回答下列問題:
6、針對安全生產(chǎn)大檢查發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改措施。
標準答案:該企業(yè)應采取的整改措施有:(1)培訓鏟車司機,取得特種作業(yè)操作證
后,方可上崗作業(yè)。(2)對現(xiàn)場勞動防護用品穿戴情況進行檢查,根據(jù)《勞動防護
用品監(jiān)督管理規(guī)定》,從業(yè)人員在作業(yè)過程中,必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動
防護用品使用規(guī)則,正確佩戴和使用勞動防護用品。未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護
用品的,不得上崗作業(yè)。(3)修補皮帶引橋內(nèi)的電纜,需要時必須馬上更換。(4)清
除皮帶引橋地面的煤塵。
知識點解析:暫無解析
7、指出進入磨煤機檢修時應配備的防護設(shè)備及用品,并說明其作用。
標準答案:應配備的防于設(shè)備及用品及其作用如下:(1)安全帽:頭部防護用品。
(2)防塵口罩(面具):為防御有害氣體、蒸汽、粉塵、煙、霧由呼吸道吸入。(3)防
護手套:保護手和手臂。(4)防護服:防靜電。
知識點解析:暫無解析
8、根據(jù)《化學品分類和危險性公示通則》,指出F發(fā)電廠現(xiàn)存材料中的化學品及
其類別。
標準答案:F發(fā)電廠現(xiàn)存材料中的化學品及其類別:(1)柴油:易燃液體。(2)鹽
酸:有毒品。(3)氫氧化鈉:腐蝕品。(4)液氨、氮氣、氫氣:壓縮氣體。
知識點解析:暫無解析
9、說明F發(fā)電廠脫硫脫硝系統(tǒng)液氨泄漏時應采取的應急處置措施。
標準答案:應采取的應急處置措施:(1)向公安、消防部門報警,并報告環(huán)保部
門。(2)立即停工,切斷隔離脫硫脫硝工藝。(3)疏散場所人員,向上風向轉(zhuǎn)移,防
止吸入接觸。(4)佩戴好防化服和空氣呼吸器,用防爆工具進行堵漏處理。(5)用噴
霧水進行稀釋,可用沙土及吸附材料收集和吸附泄漏物。
知識點解析:暫無解析
2020年8月18日,A企業(yè)13m高80x10%/a酸性水汽提裝置原料水罐G401發(fā)生
撕裂事故,造成該裝置停產(chǎn)。為盡快修復破損設(shè)備,恢復生產(chǎn),該企業(yè)將搶修作業(yè)
委托給有資質(zhì)的B設(shè)備安裝公司。B公司接到A企業(yè)煉油廠硫黃回收車間G401原
料水罐維修計劃書后,安排下屬的三分公司承擔該次修復施工作業(yè)任務。修復過程
中,需要加入盲板。8月27日8時,三分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達現(xiàn)
場。之后施工員帶領(lǐng)兩名管工開始在G401罐頂安裝第16塊盲板。8時35分,吊
車起吊G405罐和G401罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準備吹掃。吹掃
完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時30分左右,施工員到硫黃回收車間安全員處
取回動火票,并將動火票送給C401罐頂氣焊工,同時硫黃回收車間設(shè)備主任、設(shè)
備員、監(jiān)火員和操作工也到G401罐頂。9時50分左右,在生產(chǎn)單位的指導配合
卜,氣焊工開始在G402罐頂排氣線0.8m處動火切割。9時55分,管線切割約一
半時,G402罐發(fā)生爆炸著火。10時55分,火被徹底撲滅。爆炸導致2人當場死
亡、5人失蹤。8月29日12時許,5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的7人中,3
人為B設(shè)備安裝公司臨時工,4人為A企業(yè)煉油廠員工。經(jīng)調(diào)查,在作業(yè)過程中
發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)在G401罐頂動火切割DN200管線的氣焊工,沒有“金屬焊接切
割作業(yè)操作證”。(2)動火人未在動火票相應欄目中簽字確認,而由施工員代簽。
(3)在動火點未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動火作業(yè)措施還沒有落實的
情況下,就進行動火作業(yè)。(4)施工人員對G401酸性水罐存在的風險不清楚,對
現(xiàn)場危害認識不足,沒有采取有效的防控措施。(5)吊車在施工現(xiàn)場起吊DN200管
線時,該管線一端與V406罐相連,另一端通過法蘭與V402罐相連。根據(jù)以上場
景,回答下列問題:
10、根據(jù)《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871),簡要分析該事故發(fā)生
前涉及的特殊作業(yè)。
標準答案:涉及的特殊作業(yè)有:(1)動火作業(yè)。(2)吊裝作業(yè)。(3)盲板抽堵作業(yè)。
(4)高處作業(yè)。
知識點解析:暫無解析
11、根據(jù)《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871),簡述動火作業(yè)的安全
注意事項。
標準答案:動火作業(yè)安全注意事項:(1)動火前應辦理動火作業(yè)票,并經(jīng)審批后方
可進行作業(yè)。(2)動火前應對動火部位進行可燃、有毒氣體采樣分析。(3)動火作業(yè)
的時間、動火部位及內(nèi)容應與實際相符。(4)所有參與動火施工人員必須學習安全
措施及安全注意事項,特殊工種要持證上崗。(5)動火單位必須派專人監(jiān)火,動火
作業(yè)前應清理動火現(xiàn)場及周圍易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配備足
夠使用的消防器材。(6)動火作業(yè)完畢,清理現(xiàn)場,確認無殘留火種后,方可離
開。
知識點解析:暫無解析
12、簡述動火作業(yè)的“六大禁令”的內(nèi)容。
標準答案:動火作業(yè)的“六大禁令”:(1)動火證未經(jīng)批準,禁止動火。(2)不與生產(chǎn)
系統(tǒng)可靠隔絕,禁止動火。(3)不進行清洗、置換不合格,禁止動火。(4)不消除周
圍易燃物,禁止動火。(5)不按時作動火分析,禁止動火。(6)沒有消防措施,無人
監(jiān)護.禁I卜動火c
知識點解析:暫無解析
13、合成氨重點監(jiān)控工藝參數(shù)和重點監(jiān)控單元有哪些?
標準答案:重點監(jiān)控單元:合成塔、壓縮機、氨儲存系統(tǒng)。重點監(jiān)控工藝參數(shù):
合成塔、壓縮機、氨儲存系統(tǒng)的基本控制參數(shù),包括溫度、壓力、液位、物料流量
及比例等。
知識點解析:暫無解析
14、簡要敘述該起事故中的違章作業(yè)。
標準答案:該起事故中的違章作業(yè)有:(1)沒有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”的氣焊
工進行動火作業(yè)。(2)動火票相應欄目中簽字確認代簽。(3)未進行動火分析的情況
下,就進行動火作業(yè)。(4)動火作業(yè)措施未落實的情況下進行動火作業(yè)。(5)施工人
員對G401酸性水罐存在的風險不清楚,對現(xiàn)場危害認識不足,沒有采取有效的防
控措施。(6)吊裝作業(yè)時,吊裝管線與地面設(shè)備相連。
知識點解析:暫無解析
H化工有限公司位于某省化學原料基地臨海園區(qū),總資產(chǎn)8630萬元。該企業(yè)是一
家醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品包括三苯基氯甲烷、DDH(潘生丁二氯物)等醫(yī)藥
中間體,涉及加氫、氧化、胺化、硝化、重氨化等重點監(jiān)管危險化工工藝和甲苯、
氫氣、乙塊等重點監(jiān)管危險化學品。DDH(潘生丁二氯物)是以草酸二乙酯為起始
原料,經(jīng)過縮合工序制得草酰乙酸二乙酯甲苯溶液,再經(jīng)環(huán)合、硝化、加氫還原、
氯化等工序得到成品。環(huán)合反應具體工藝如下:反應釜中投入縮合物草酰乙酸二乙
酯甲苯溶液和尿素,冷卻至20?25?滴加硫酸,保溫2h,升溫至60?68汽,保溫
反應至終點(保溫5h),減壓濃縮回收甲苯,加入1。%液堿中和至中性,過濾后的
濾餅(主要成分為乳清酸)加入水和氫氧化鈉,于60?63T保溫反應5h,冷卻至常
溫,滴加30%鹽酸中和反應至pH為1?2,酸化反應2h,得到最終反應產(chǎn)物。
2019年1月2日,一員工由于24h上班,身體疲勞,在崗位上打瞌睡,錯過了投
料時間,本應在當晚11時左右投料,卻在3日凌晨4時左右投料,在滴加濃硫酸
20?25久保溫2h后,交接給下一班(白天班)。下一班未進行升溫至60?68汽并進
行保溫5h操作,違規(guī)改變工藝操作,直接開始減壓蒸儲,蒸了20多分鐘,發(fā)現(xiàn)
沒有甲苯蒸出,操作工繼續(xù)加大蒸汽量(使用蒸汽旁路通道,主通道自動切斷,裝
置失去作用),因為蒸汽開量過大,外加未反應原料繼續(xù)反應放熱,釜內(nèi)溫度不斷
升,并超過反應產(chǎn)物(含乳清酸)分解溫度105℃o反應產(chǎn)物(含乳清酸)急劇分解放
熱,系統(tǒng)壓力、溫度迅速上升,約半小時后,發(fā)生爆燃。事故造成3人死亡、3人
受傷,直接經(jīng)濟損失400多萬元。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):①該企業(yè)未按照有關(guān)規(guī)定制定
審批生產(chǎn)操作規(guī)程;②未規(guī)定操作復合程序;③公司從未進行安全生產(chǎn)檢查;
④員工安全培訓形式化嚴重。根據(jù)以上場景,回答下列問題:
15、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務院令第493號),確定該起事
故的等級,并簡述事故調(diào)查的政府級別及調(diào)查組成員的組成。
標準答案:根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定,該起事故屬于較大事
故。該起事故由事故發(fā)生地設(shè)區(qū)的市級人民政府直接組織事故調(diào)查組進行調(diào)查,
也可以授權(quán)或者委托有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。根據(jù)事故的具體情況,該
起事故調(diào)查組由設(shè)區(qū)的市級人民政府、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、負有安全生產(chǎn)監(jiān)督
管理職責的有關(guān)部門、監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)以及工會派人組成,并應當邀請人民檢
察院派人參加,也可以聘請有關(guān)專家參與調(diào)查。
知識點解析:暫無解析
16、指出該化工廠存在的安全管理問題。
標準答案:該化工廠存在的安全管理問題有:(1)公司管理混亂,違反勞動紀律:
員工當班睡覺錯過投料時間且未制止。(2)生產(chǎn)工藝規(guī)程等編寫審批不嚴謹:未細
化濃縮蒸鏘操作,未規(guī)定操作復合程序。(3)未嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及
操作規(guī)程,違規(guī)變更生產(chǎn)工藝流程。(4)未有效組織安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工
作:違規(guī)使用蒸汽旁路通道。(5)對員工的安全教育培訓工作不到位,員工安全意
識差;員工班中違規(guī)睡覺、違規(guī)使用蒸汽旁通管道。
知識點解析:暫無解析
17、壓力容器安全操作的一般要求有哪些?
標準答案:壓力容器安全操作的一般要求如下:(1)壓力容器操作人員必須取得當
地特種設(shè)備安全監(jiān)管部門頒發(fā)的《壓力容器操作人員合格證》后,方可從事壓力容
器的操作。(2)壓力容器的操作要編制操作規(guī)程,操作人員要熟悉本崗位工藝流
程,相關(guān)容器的結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)和技術(shù)性能,嚴格遵守操作規(guī)程,并具有處理事故
的能力。(3)壓力容器操作要平穩(wěn),避免壓力、溫度、流量的大幅度波動,尤其在
開停工期間要嚴格按照沒備的溫度、壓力規(guī)定變化曲線進行操作。(4)安全附件要
完好投用,各種保護聯(lián)鎖裝置投用正常。移動壓力容器裝料時嚴禁急過量,嚴禁超
量裝載,防止意外受熱。(5)嚴禁帶壓拆卸螺栓。(6)做好生產(chǎn)運行期間的巡回檢
查,及時處理不正常及緊急問題。
知識點解析:暫無解析
18、闡述爆炸事故發(fā)生后企業(yè)的現(xiàn)場處置措施。
標準答案:企業(yè)應采取下列現(xiàn)場處置措施:(1)立即啟動應急預案,并設(shè)立現(xiàn)場應
急救援指揮部。(2)開通通信網(wǎng)絡,征求專家意見,制定救援方案。(3)展開工程搶
險,避免次生、衍生事故的發(fā)生。(4)組織營救現(xiàn)場遇險人員。(5)現(xiàn)場設(shè)立警戒
線,并疏散無關(guān)人員并禁止其進入。(6)及時對受傷人員展開醫(yī)療救助。(7)監(jiān)測現(xiàn)
場環(huán)境中有害物質(zhì)的濃度,有二次爆炸危險時,立即撤出救援人員。
知設(shè)點解析:暫無解析
H公司為一危險化學品俏售公司,公司存儲罐區(qū)共有12臺5xl()4m3的原油罐,總
容量為60xl()4m3,可實現(xiàn)年儲運量甲類涂料36000t、乙類涂料30x10%、丙類涂
型34x10%總投資40171萬元。2019年9月6日8時30分,H公司技術(shù)人員發(fā)
現(xiàn)12號油罐的2號閥門閥板脫落,安排整改。H公司機動科委托F公司承擔更換
閥門的任務。在拆卸閥門前,H公司簡單向F公司作業(yè)人員進行了安全交底,同時
H公司操作人員已先后三次開污油泵倒管線內(nèi)原油,但管內(nèi)仍存有部分原油。14
時3分,F(xiàn)公司的5名施工人員(均為臨時工)按要求拆卸舊閥,在用手動葫蘆起吊
2號閥門時,管線內(nèi)部分原油溢出,流淌在地面,閥室內(nèi)通風不良,油氣彌漫?,F(xiàn)
場可燃氣體報警儀因失靈沒有發(fā)出報警信號,也未見通風風機啟動。由于在拉動手
動葫蘆時速度過快,導致閥門端面和管線法蘭端面碰撞摩擦打火,引燃閥室地面上
原油,造成閥室一層管線區(qū)域火災。H公司巡檢人員發(fā)現(xiàn)后立即向有關(guān)領(lǐng)導報告。
14時10分,原油罐區(qū)消防中隊到達著火現(xiàn)場進行滅火,施救過程中發(fā)現(xiàn)消防水管
網(wǎng)無水,原來是罐區(qū)人員沒有開消防泵,隨即開泵,但是泵又發(fā)生故障,只好啟動
另一臺泵供水。14時18分,閥室內(nèi)1根原油管線因受熱發(fā)生爆裂,火勢加大,施
救過程中又有2根原油管線受熱爆裂。因供水不足,只夠2輛消防車用水,施救滅
火全過程因供水不足,大功率消防車不能發(fā)揮戰(zhàn)斗力而導致滅火困難。17時10
分,大火終于被撲滅。事故造成2人重傷、1名作業(yè)人員20%輕度燒傷,直接經(jīng)
濟損失650萬元,周邊環(huán)境造成一定程度的污染。事故調(diào)查還發(fā)現(xiàn),H公司在更換
閥門過程中未按照有關(guān)規(guī)定辦理作業(yè)票證,也未派監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護,可燃氣體報警
儀、消防水泵等消防設(shè)施均未正常投用。根據(jù)以上場景,回答下列問題:
19、依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441),分析該罐區(qū)主要的危險有害因
素,并簡述防止罐區(qū)危險因素演變?yōu)槭鹿实目刂拼胧?/p>
標準答案:主要的危險有害因素有:①火災;②其他爆炸;③高處墜落;④中
毒和窒息。預防火災、其他爆炸的控制措施:(1)控制點火源,例如:罐區(qū)禁止明
火;汽車進入罐區(qū)耍帶熄火器,有接地鐵鏈;維修時使用銅質(zhì)工具,禁止使用鐵質(zhì)
工具;使用防爆電氣設(shè)備,防止電氣火花;設(shè)置避雷裝置、靜電接地裝置等。(2)
防止生產(chǎn)爆炸性混合氣體,如為防止汽油泄漏,儲罐應有呼吸器和汽油蒸氣濃度檢
測器。(3)建立消防設(shè)旅、配備消防器材,儲罐區(qū)和辦公樓、變電站安全距離符合
要求。高處墜落的控制措施:(1)人員可達的高處應有護欄,沒有護欄作業(yè)時應佩
戴安全帶。(2)雨雪天登高作業(yè)注意防滑。預防中毒的控制措施:(I)防止汽油泄
漏。(2)設(shè)置汽油蒸氣濃度檢測器。(3)個人配備保十器具。
知識點解析:暫無解析
20、正常情況下重質(zhì)油儲罐5年清洗一次,簡述人工清罐的安全注意事項。
標準答案:人工清罐的安全注意事項:(1)人工清罐是受限空間作業(yè),要嚴格執(zhí)行
受限空間作業(yè)的要求。(2)盲板不可漏加。(3)蒸汽蒸罐時,控制供汽量。(4)通風
置換時,注意檢查罐內(nèi)情況,極有可能存在硫化亞鐵,硫化亞鐵與空氣在常溫下會
發(fā)生化學反應,引起燃燒甚至爆炸事故。必要時可采用局部噴水等降溫措施,將放
熱反應產(chǎn)生的熱量帶走。(5)確保清洗工具和照明設(shè)施安全防爆。清理污物時,采
用木制品或銅制品等專用工具,不能采用黑色金屬制品。(6)嚴禁穿化纖服進入罐
內(nèi)作業(yè)。不得使用移動通信工具,人員在罐內(nèi)走動注意防滑。
知識點解析:暫無解析
21、簡述該起事故暴露的H公司在安全管理方面的問題。
標準答案:在安全管理方面存在的問題有:(1)安全檢查和隱患排查不到位:5名
外來施工隊伍的臨時工在充滿油氣的閥室內(nèi)冒險作業(yè)無人管理,無人監(jiān)督。(2)對
承包商的管理責任履行不到位:5名外來施工人員全部都是臨時工。(3)作業(yè)許可
證制度執(zhí)行不嚴格,作業(yè)前沒有認真辦理作業(yè)許可證,沒有認真落實各項安全措
施,作業(yè)過程中無監(jiān)護人。(4)安全教育培訓不到位。(5)設(shè)備設(shè)施保障責任未落實
到位:消防設(shè)施均未正常投用。
知識點解析:暫無解析
22、依據(jù)《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871),簡述設(shè)備檢修作業(yè)前
應對作業(yè)人員安全教育的主要內(nèi)容。
標準答案:設(shè)備檢修作業(yè)前應對作業(yè)人員安全教育的主要內(nèi)容有:(1)有關(guān)作業(yè)的
安全規(guī)章制度。(2)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素及相應的安
全風險防范措施。(3)作業(yè)過程使用的個體防護器具的使用方法及使用注意事項。
(4)事故的預防、避險、逃生、自救及互救等知識。(5)相關(guān)的事故案例及經(jīng)驗、教
訓I。
知識點解析:暫無解析
一、案例分析題(本題共22題,每題1.0分,共22
分。)
A公司為煤化工企業(yè),產(chǎn)品為煤制天然氣及甲醇。廠區(qū)分為輸煤、造氣、變換、凈
化(酸脫)、甲烷化、甲醉合成、空分、水處理、動力車間。2019年6月15日,造
氣車間發(fā)現(xiàn)界區(qū)內(nèi)的50000n?濕式煤氣氣柜有泄漏,立即對該裝置進行了停用,
并與生產(chǎn)系統(tǒng)進行了隔離,各進出物料管線加裝了盲板。6月20日,制訂了檢修
計劃,決定采取置換后動火焊接的方法對設(shè)備進行檢修,并于6月21日開始對氣
柜通氮氣進行置換。6月30日,經(jīng)招標后選定了具有檢修資質(zhì)的B工程公司作為
檢修單位。7月5日,檢修單位進廠,并進行了三級安全教育。7月10日,氣柜置
換合格,檢測結(jié)果為可燃氣低于爆炸下限的0.5%(煤氣爆炸極限6%?30%),氧含
量為0。根據(jù)A公司要求,B工程公司安排甲乙二人佩戴空氣呼吸器打開氣柜頂部
人孔,進行通風散昧。7月15日,B工程公司安排丙丁二人佩戴空氣呼吸器打開
氣柜側(cè)面人孔,進行通風散味。7月20日,A公司安排本公司造氣車間人員對設(shè)
備底部沉積的煤焦油進行清理、清洗。作業(yè)前,對氣柜內(nèi)環(huán)境進行了三次取樣分
析,氧含量21%,有毒有害氣體低于0.5%,滿足受限空間作業(yè)要求。作業(yè)過程
中,工藝班組人員5人一組進入氣柜,使用高壓水槍對氣柜底部沉積的焦油進行清
洗。7月20日10時,作業(yè)人員進入氣柜內(nèi)進行清洗作業(yè),其間有人員反映刺激性
氣味大,但車間副主任李某認為分析合格無須擔心,下令進行作、業(yè)。10時27分,
監(jiān)護人員王某呼叫,發(fā)現(xiàn)無人應答,進入查看時倒在罐內(nèi),隨后到場的當班班長張
某發(fā)現(xiàn)后也未做防護進入罐內(nèi),倒在罐內(nèi),之后陸續(xù)有工藝操作人員因進入罐內(nèi)查
看倒下,直至車間技術(shù)人員陳某巡查時發(fā)現(xiàn),向公司調(diào)度報警,氣防站救援人員佩
戴氣防器材進入進行救諼,被困人員全部救出。本次事故造成入罐作業(yè)及隨后進入
施救的作業(yè)人員7人死亡、4人重傷,直接經(jīng)濟損失1100萬元。后經(jīng)事故調(diào)查,
氣柜底部的煤焦油中溶解有大量的揮發(fā)性有毒有害氣體,高壓水槍清洗過程中揮發(fā)
性有毒有害氣體大量逸出,造成人員中毒或窒息。且現(xiàn)場作業(yè)人員培訓內(nèi)容未包含
作業(yè)現(xiàn)場的有害因素,缺乏針對性;作業(yè)現(xiàn)場未安排監(jiān)護人員。根據(jù)以上場景,
回答下列問題:
23、該起事故的責任單位是()。
標準答案:A
知識點解析?:生產(chǎn)經(jīng)營單位對本單位的安全生產(chǎn)工作負責,該起事故的責任單位為
A公司。
24、導致該起事故發(fā)生的直接原因是()。
標準答案:C
知識點解析:事故的直接原因為人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)。該起事故的直
接原因為高壓水槍清洗氣柜底部過程中揮發(fā)性有毒有害氣體大量逸出,造成人員中
毒或窒息。其他選項均為間接原因。
25、該起事故中,造成人員中毒或窒息的物料有():1
標準答案:ACE
知識點解析:該起事故是由高壓水槍清洗氣柜底部煤焦油過程中揮發(fā)性有毒有害氣
體大量逸出造成,煤焦油中溶解氣為CO、CO2、CH4等物質(zhì)。
26、甲在打開氣柜頂部人孔作業(yè)時佩戴和使用的勞動防護用品有()。
標準答案:ABC
知識點解析:易燃易爆為所中作業(yè),需要穿戴防靜電工作服及防靜電工作鞋口安仝
帽是進入化工區(qū)域作業(yè)必須佩戴的勞動保護用品,氣柜內(nèi)置換后存在氮氣,需要佩
戴空氣呼吸器進行作業(yè)。氣柜內(nèi)可能存在易燃易爆物質(zhì),需要使用銅質(zhì)工具,避免
產(chǎn)生火花,引發(fā)火災爆炸。
27、為防止此類事故再次發(fā)生,A企業(yè)應采取的預防措施包括()。
標準答案:ABCD
知識點解析:E選項錯誤,應從制止違章進行受限空間作業(yè)角度進行預防。
F發(fā)電廠有2x1000MW機組,發(fā)電廠占地面積為3000m,燃煤由碼頭卸下后,
經(jīng)皮帶引橋由帶式輸送機輸送到儲煤場,再經(jīng)帶式輸送機送到磨煤機磨成煤粉,煤
粉送至鍋爐噴煤器,由噴煤器噴到爐膛內(nèi),煤粉燃燒后的煙氣經(jīng)除塵系統(tǒng)進入脫硫
脫硝系統(tǒng),脫硫脫硝工藝需用液氨、鹽酸和氫氧化鈉等。F發(fā)電廠有容積為1000
n?的助燃柴油儲罐2個,儲存的柴油密度為820網(wǎng)/1]]3,閃點為60。以發(fā)電機的
冷卻方式為水一氫一氫:氫氣以2.0MPa壓力、經(jīng)直徑100/mm管道輸送到發(fā)電
機。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1025t/h。過熱器出匚壓力為17.15MPa。F發(fā)電廠現(xiàn)
存原材料有:燃煤30x10%柴油12003濃度大于99%的液氨16t,鹽酸423
氫氧化鈉411,壓力為15MPa的氮氣儲罐20個,每個40L,壓力為3.2MPa的氫
氣儲罐7個,每個容量10n/。為確保安全生產(chǎn),F(xiàn)發(fā)電廠于2012年7月16日至
20日進行了全廠安全生產(chǎn)大檢查。檢查發(fā)現(xiàn):在儲煤場堆場的鏟車司機無證二
崗。作業(yè)人員未戴安全帽。皮帶引橋內(nèi)的電纜有破損,皮帶引橋地面存有大量煤
塵。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,F(xiàn)發(fā)電廠廠長責成安全生產(chǎn)職能部門制訂整改計劃,
落實整改措施。根據(jù)以上場景,回答下列問題:
28、針對安全生產(chǎn)大檢杳發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改措施。
標準答案:該企業(yè)應采取的整改措施有:(1)培訓鏟車司機,取得特種作業(yè)操作證
后,方可上崗作業(yè)。(2)對現(xiàn)場勞動防護用品穿戴情況進行檢查,根據(jù)《勞動防護
用品監(jiān)督管理規(guī)定》,從業(yè)人員在作業(yè)過程中,必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動
防護用品使用規(guī)則,正確佩戴和使用勞動防護用品。未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護
用品的,不得上崗作業(yè)。(3)修補皮帶引橋內(nèi)的電纜,需要時必須馬上更換。(4)清
除皮帶引橋地面的煤塵。
知識點解析:暫無解析
29、指出進入磨煤機檢修時應配備的防護設(shè)備及用品,并說明其作用。
標準答案:應配備的防#設(shè)備及用品及其作用如下:(1)安全帽:頭部防護用品。
(2)防塵口罩(面具):為防御有害氣體、蒸汽、粉塵、煙、霧由呼吸道吸入。(3)防
護手套:保護手和手臂。(4)防護服:防靜電。
知識點解析:暫無解析
30、根據(jù)《化學品分類和危險性公示通則》,指出F發(fā)電廠現(xiàn)存材料中的化學品
及其類別。
標準答案:F發(fā)電廠現(xiàn)存材料中的化學品及其類別:(1)柴油:易燃液體。(2)鹽
酸:有毒品。(3)氫氧化鈉:腐蝕品。(4)液氨、氮氣、氫氣:壓縮氣體。
知識點解析:暫無解析
31、說明F發(fā)電廠脫硫脫硝系統(tǒng)液氨泄漏時應采取的應急處置措施。
標準答案:應采取的應急處置措施:(1)向公安、消防部門報警,并報告環(huán)保部
門。(2)立即停工,切斷隔離脫硫脫硝工藝。(3)疏散場所人員,向上風向轉(zhuǎn)移,防
止吸入接觸。(4)佩戴好防化服和空氣呼吸器,用防爆工具進行堵漏處理。(5)用噴
霧水進行稀釋,可用沙土及吸附材料收集和吸附泄漏物。
知識點解析:暫無解析
2020年8月18日,A企業(yè)13m高80x10、/@酸性水汽提裝置原料水罐G401發(fā)生
撕裂事故,造成該裝汽停產(chǎn)。為盡快修復破損設(shè)備,恢復生產(chǎn),該企業(yè)將搶修作業(yè)
委托給有資質(zhì)的B設(shè)備安裝公司。B公司接到A企業(yè)煉油廠硫黃回收車間G401原
料水罐維修計劃書后,安排下屬的三分公司承擔該次修復施工作業(yè)任務。修復過程
中,需要加入盲板。8月27日8時,三分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達現(xiàn)
場。之后施工員帶領(lǐng)兩名管工開始在G401罐頂安裝第16塊盲板。8時35分,吊
車起吊G405罐和G401罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準備吹掃。吹掃
完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時30分左右,施工員到硫黃回收車間安全員處
取回動火票,并將動火票送給C401罐頂氣焊工,同時硫黃回收車間設(shè)備主任、設(shè)
備員、監(jiān)火員和操作工也到G401罐頂。9時50分左右,在生產(chǎn)單位的指導配合
下,氣焊工開始在G402罐頂排氣線0.8m處動火切割。9時55分,管線切割約一
半時,G402罐發(fā)生爆炸著火。10時55分,火被徹底撲滅。爆炸導致2人當場死
亡、5人失蹤。8月29日12時許,5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的7人中,3
人為B設(shè)備安裝公司臨時工,4人為A企業(yè)煉油廠員工。經(jīng)調(diào)查,在作業(yè)過程中
發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)在G401罐頂動火切割DN200管線的氣焊工,沒有“金屬焊接切
割作業(yè)操作證(2)動火人未在動火票相應欄目中簽字確認,而由施工員代簽。
(3)在動火點未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動火作業(yè)措施還沒有落實的
情況下,就進行動火作業(yè)。(4)施工人員對G401酸性水罐存在的風險不清楚,對
現(xiàn)場危害認識不足,沒有采取有效的防控措施。(5)吊車在施工現(xiàn)場起吊DN200管
線時,該管線一端與V406罐相連,另一端通過法蘭與V402罐相連。根據(jù)以上場
景,回答下列問題:
32、根據(jù)《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871),簡要分析該事故發(fā)生
前涉及的特殊作業(yè)。
標準答案:涉及的特殊作業(yè)有:(I)動火作業(yè)。(2)吊裝作業(yè)。(3)盲板抽堵作業(yè)。
(4)高處作業(yè)。
知識點解析:暫無解析
33、根據(jù)《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871),簡述動火作業(yè)的安全
注意事項。
標準答案:動火作業(yè)安全注意事項:(1)動火前應辦理動火作業(yè)票,并經(jīng)審批后方
可進行作業(yè)。(2)動火前應對動火部位進行可燃、有毒氣體采樣分析。(3)動火作業(yè)
的時間、動火部位及內(nèi)容應與實際相符。(4)所有參與動火施工人員必須學習安全
措施及安全注意事項,特殊工種要持證上崗。(5)旬火單位必須派專人監(jiān)火,動火
作業(yè)前應清理動火現(xiàn)場及周圍易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配備足
夠使用的消防器材。(6)動火作業(yè)完畢,清理現(xiàn)場,確認無殘留火種后,方可離
開。
知識點解析:暫無解析
34、簡述動火作業(yè)的“六大禁令”的內(nèi)容。
標準答案:動火作業(yè)的“六大禁令”:(I)動火證未經(jīng)批準,禁止動火。(2)不與生產(chǎn)
系統(tǒng)可靠隔絕,禁止動火。(3)不進行清洗、置換不合格,禁止動火。(4)不消除周
圍易燃物,禁止動火。(5)不按時作動火分析,禁止動火.(6)沒有消防措施,無人
監(jiān)護,禁止動火。
知識點解析:暫無解析
35、合成氨重點監(jiān)控工藝參數(shù)和重點監(jiān)控單元有哪些?
標準答案:重點監(jiān)控單元:合成塔、壓縮機、氨儲存系統(tǒng)。重點監(jiān)控工藝參數(shù):
合成塔、壓縮機、氨儲存系統(tǒng)的基本控制參數(shù),包括溫度、壓力、液位、物料流量
及比例等。
知識點解析:暫無解析
36、簡要敘述該起事故中的違章作業(yè)。
標準答案:該起事故中的違章作業(yè)有:(I)沒有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”的氣焊
工進行動火作業(yè)。(2)動火票相應欄目中簽字確認代簽。(3)未進行動火分析的情況
下,就進行動火作業(yè)。(4)動火作業(yè)措施未落實的情況下進行動火作業(yè)。(5)施工人
員對G401酸性水罐存在的風險不清楚,對現(xiàn)場危害認識不足,沒有采取有效的防
控措施。(6)吊裝作業(yè)時,吊裝管線與地面設(shè)備相連。
知識點解析:暫無解析
H化工有限公司位于某省化學原料基地臨海園區(qū),總資產(chǎn)8630萬元。該企業(yè)是一
家醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品包括三苯基氯甲烷、DDH(潘生丁二氯物)等醫(yī)藥
中間體,涉及加氫、氧化、胺化、硝化、重氨化等重點監(jiān)管危險化工工藝和甲苯、
氫氣、乙烘等重點監(jiān)管危險化學品。DDH(潘生丁二氯物)是以草酸二乙酯為起始
原料?,經(jīng)過縮合工序制得草酰乙酸二乙酯甲苯溶液,再經(jīng)環(huán)合、硝化、加氫還原、
氯化等工序得到成品。環(huán)合反應具體工藝如下:反應釜中投入縮合物草酰乙酸二乙
酯甲苯溶液和尿素,冷卻至20?租尿滴加硫酸,保溫2h,升溫至60?租。C,保溫
反應至終點(保溫5h),減壓濃縮回收甲苯,加入1。%液堿中和至中性,過濾后的
濾餅(主要成分為乳清酸)加入水和氫氧化鈉,于60?63久保溫反應5h,冷卻至常
溫,滴加30%鹽酸中和反應至pH為1-2,酸化反應2h,得到最終反應產(chǎn)物。
2019年1月2日,一員工由于24h上班,身體疲勞,在崗位上打瞌睡,錯過了投
料時間,木應在當晚11時左右投料,卻在3日凌晨4時左右投料,在滴加濃硫酸
20?25久保溫2h后,交接給下一班(白天班)。下一班未進行升溫至60?68t并進
行保溫5h操作,違規(guī)改變工藝操作,直接開始減壓蒸馀,蒸了20多分鐘,發(fā)現(xiàn)
沒有甲苯蒸出,操作工繼續(xù)加大蒸汽量(使用蒸汽旁路通道,主通道自動切斷,裝
置失去作用),因為蒸汽開量過大,外加未反應原料繼續(xù)反應放熱,釜內(nèi)溫度不斷
上升,并超過反應產(chǎn)物(含乳清酸)分解溫度105℃o反應產(chǎn)物(含乳清酸)急劇分解放
熱,系統(tǒng)壓力、溫度迅速上升,約半小時后,發(fā)生爆燃。事故造成3人死亡、3人
受傷,直接經(jīng)濟損失400多萬元。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):①該企業(yè)未按照有關(guān)規(guī)定制定
審批生產(chǎn)操作規(guī)程;②未規(guī)定操作復合程序;③公司從未進行安全生產(chǎn)檢查;
④員工安全培訓形式化嚴重。根據(jù)以上場景,回答下列問題:
37、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務院令第493號),確定該起事
故的等級,并簡述事故調(diào)查的政府級別及調(diào)查組成員的組成。
標準答案:根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》規(guī)定,該起事故屬于較大事
故。該起事故由事故發(fā)生地設(shè)區(qū)的市級人民政府直接組織事故調(diào)查組進行調(diào)查,
也可以授權(quán)或者委托有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。根據(jù)事故的具體情況,該
起事故調(diào)查組由設(shè)區(qū)的市級人民政府、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、負有安全生產(chǎn)監(jiān)督
管理職責的有關(guān)部門、監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)以及工會派人組成,并應當邀請人民檢
察院派人參加,也可以聘請有關(guān)專家參與調(diào)查。
知識點解析:暫無解析
38、指出該化工廠存在的安全管理問題。
標準答案:該化工廠存在的安全管理問題有:(1)公司管理混亂,違反勞動紀律:
員工當班睡覺錯過投料時間且未制止。(2)生產(chǎn)工藝規(guī)程等編寫審批不嚴謹;夫細
化濃縮蒸儲操作,未規(guī)定操作復合程序。(3)未嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及
操作規(guī)程,違規(guī)變更生產(chǎn)工藝流程。(4)未有效組織安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工
作:違規(guī)使用蒸汽旁路通道。(5)對員工的安全教育培訓工作不到位,員工安全意
識差;員工班中違規(guī)睡覺、違規(guī)使用蒸汽旁通管道。
知識點解析:暫無解析
39、壓力容器安全操作的一般要求有哪些?
標準答案:壓力容器安全操作的一般要求如下:(1)壓力容器操作人員必須取得當
地特種設(shè)備安全監(jiān)管部門頒發(fā)的《壓力容器操作人員合格證》后,方可從事壓力容
器的操作。(2)壓力容器的操作要編制操作規(guī)程,操作人員要熟悉本崗位工藝流
程,相關(guān)容器的結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)和技術(shù)性能,嚴格遵守操作規(guī)程,并具有處理事故
的能力。(3)壓力容器操作要平穩(wěn),避免壓力、溫度、流量的大幅度波動,尤其在
開停工期間要嚴格按照沒備的溫度、壓力規(guī)定變化曲線進行操作。(4)安全附件要
完好投用,各種保護聯(lián)饃裝置投用正常。移動壓力容器裝料時嚴禁急過量,嚴禁超
量裝載,防止意外受熱。(5)嚴禁帶壓拆卸螺栓。(6)做好生產(chǎn)運行期間的巡回檢
查,及時處理不正常及緊急問題。
知識點解析:暫無解析
40、闡述爆炸事故發(fā)生后企業(yè)的現(xiàn)場處置措施。
標準答案:企業(yè)應采取下列現(xiàn)場處置措施:(1)立即啟動應急預案,并設(shè)立現(xiàn)場應
急救援指揮部。(2)開通通信網(wǎng)絡,征求專家意見,制定救援方案。(3)展開工程搶
險,避免次生、衍生事故的發(fā)生。(4)組織營救現(xiàn)場遇險人員。(5)現(xiàn)場設(shè)立警戒
線,并疏散無關(guān)人員并禁止其進入。(6)及時對受傷人員展開醫(yī)療救助。(7)監(jiān)測現(xiàn)
場環(huán)境中有害物質(zhì)的濃度,有二次爆炸危險時,立即撤出救援人員。
知識點解析:暫無解析
H公司為一危險化學品銷售公司,公司存儲罐區(qū)共有12臺5'10']3的原油罐,總
容量為60xl()4m3,可實現(xiàn)年儲運量甲類涂料360003乙類涂料30x10%、丙類涂
型34x10%,總投資40W1萬元。2019年9月6日8時30分,H公司技術(shù)人員發(fā)
現(xiàn)12號油罐的2號閥門閥板脫落,安排整改。H公司機動科委托F公司承擔更換
閥門的任務。在拆卸閥門前,H公司簡單向F公司作業(yè)人員進行了安全交底,同時
H公司操作人員已先后三次開污油泵倒管線內(nèi)原油,但管內(nèi)仍存有部分原油。14
時3分,卜公司的5名施工人員(均為臨時_E)按要求拆卸舊閥,在用手動葫蘆起吊
2號閥門時,管線內(nèi)部分原油溢出,流淌在地面,閥室內(nèi)通風不良,油氣彌漫?,F(xiàn)
場可燃氣體報警儀因失靈沒有發(fā)出報警信號,也未見通風風機啟動。由于在拉動手
動葫蘆時速度過快,導致閥門端面和管線法蘭端面碰撞
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