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文檔簡介

1、水煤漿應用技術可行性報告 中國科學院力學研究所 2004 年 3 月 25 日 8 一、水煤漿 水煤漿是煤炭深加工的新型產品,是由約6570%的煤粉和 2934%的 水及 1%左右的微量化學添加劑制備成的漿體, 俗稱高濃度水煤漿, 英文縮 寫為“ CWM ” (coal water mixture)或 CWS”(coal water slurry)。 水煤漿是新型潔凈的代油燃料,具有良好的流動性和穩(wěn)定性,裝卸自 如,貯運不沉淀,可長距離泵送管道運輸,也可鐵路罐車、汽車槽車運輸、 船舶運輸。 水煤漿霧化性能良好,可穩(wěn)定著火,直接燃燒,水煤漿的熱值取決于 原煤料的熱值和制備濃度,一般相當于重油熱值

2、的一半,在工業(yè)鍋爐、工 業(yè)窯爐、電站鍋爐可代油燃燒。 二、水煤漿技術的發(fā)展 水煤漿是在中濃度煤漿和油漿基礎上發(fā)展起來的一種新型的漿體燃 料。地球有限的石油資源促進了水煤漿技術的出現(xiàn)。 二十世紀七十年代世界范圍內發(fā)生兩次石油危機,石油價格暴漲加快 了水煤漿代油技術的開發(fā)和工業(yè)應用。 二十世紀八十年代初,我國和世界技術發(fā)達國家同時起步研究水煤漿 技術,并逐步進入工業(yè)應用,技術業(yè)已成熟。我國現(xiàn)有水煤漿制備廠 10 座 以上,總生產能力約為 400 萬噸/年,所生產的水煤漿作為替代油的燃料, 廣泛應用于冶金、建材、輕工、化工等各種工業(yè)行業(yè)的燃油工業(yè)鍋爐和工 業(yè)窯爐、電力行業(yè)燃油電廠、石油行業(yè)燃油熱電站

3、及油田燃油各種鍋爐。 我國水煤漿工業(yè)應用技術正在向廣度和深度方向發(fā)展,向大型化和系 統(tǒng)化方向發(fā)展,有廣泛的應用前景 三、制備水煤漿原料煤的選擇 制備水煤漿原料煤,一般盡量選擇低灰、低硫、低水分、中高發(fā)熱量、 高揮發(fā)份、高灰熔點的優(yōu)質動力煤。如氣煤、肥煤、長焰煤、弱粘煤、不 粘煤、褐煤等煤種均可作為制備水煤漿的原料煤種。原料煤經洗選加工, 用浮選精煤或水洗精煤制漿。 四、水煤漿添加劑 制備水煤漿需要添加劑,添加劑量約為 0.51.0%。添加劑的作用是改 變煤顆粒的表面性質,需添加兩種添加劑,一種為分散劑,另一種為穩(wěn)定 劑。分散劑屬表面活性劑,其作用是在水煤漿制備過程中,提高煤顆粒的 表面潤濕性,

4、促進煤顆粒在水中分散,改善水煤漿流變特性,降低水煤漿 粘度,使水煤漿具有良好的流動性。穩(wěn)定劑的作用是使水煤漿在儲存和輸 運期間能保持性態(tài)均勻,使煤顆粒在固液兩相混合物中保持穩(wěn)定,阻止煤 顆粒沉淀,使煤顆粒均勻地懸浮在水中,保持水煤漿的穩(wěn)定性。 五、制漿工藝及主要工藝設備 根據制漿精煤物態(tài)的不同,我國自行開發(fā)兩種水煤漿制備工藝:浮選 精煤制漿工藝和水選精煤制漿工藝。 一般采用濕法磨制,主要工藝設備為球磨機或振動球磨機。定量向磨 機供煤、水、添加劑,磨機按設計工況運行,磨出的漿經濾漿、攪拌,加 穩(wěn)定劑后存貯在專用的水煤漿貯罐中待外運。 六、水煤漿特性 重量濃度:67-2( %) 平均粒徑:4550

5、m 粒度分布: :755,(%)75 :1505,(%)93 最大粒度: 2505 常溫粘度: 10001200cp 低位熱值: 46004800kcal/kg 七、水煤漿貯存 水煤漿制備廠制備出的成品漿貯存在專用的水煤漿貯罐中。水煤漿貯 罐有鋼結構的,也有鋼筋混凝土結構的。水煤漿貯罐帶有加熱、保溫、防 腐、防沉淀、清洗、計量等技術措施。 八、水煤漿輸運 水煤漿的輸運方式有: 管道輸運:用于大運量、長距離水煤漿輸運。 鐵路罐車輸運:用于中小運量、長距離水煤漿輸運。 汽車罐車輸運:用于小運量、短距離水煤漿輸運。 船舶輸運:用于沿海港口至港口間的水煤漿輸運。 上述水煤漿輸運方式均有工業(yè)應用實例。如

6、山東棗莊八一水煤漿廠至 廣西桂林鋼廠,鐵路罐車輸運距離長達2200公里。山東兗日水煤漿廠生產 的水煤漿由山東日照市5000噸海船運至日本北九州1100公里,又轉至岡 山港400公里。 九、水煤漿燃燒 水煤漿燃燒是通過霧化器噴成霧滴在爐膛內燃燒,其燃燒過程大體可 分為四個階段:水分受熱蒸發(fā)、揮發(fā)分析出著火燃燒、固定碳燃燒、焦碳 燃燼 水煤漿著火溫度:一般為 425550C,比同煤種煤粉的著火溫度約低 100C。 水煤漿燃燒的霧化介質:水煤漿霧化可采用蒸汽,也可采用壓縮空氣 進行霧化,均能達到預期的霧化效果。 爐膛燃燒溫度:水煤漿燃燒時,爐膛溫度在沒有助燃劑情況下可達 1350C以上,比燃油時低1

7、00200C。 水煤漿燃燒器及噴嘴:必須采用水煤漿專用的燃燒器及噴嘴。噴嘴的 材料要選擇耐磨、耐腐蝕的材料,要求噴嘴有良好的霧化性能、防堵性能、 調節(jié)性能,并能降低氣耗性,提高經濟性。 鍋爐負荷調節(jié)范圍:燃水煤漿鍋爐負荷調節(jié)范圍為40100%,均能穩(wěn) 定燃燒。 燃水煤漿污染物排放量: 由于水煤漿中的灰分只有 5%左右,水煤漿燃 燒灰渣量較少。由于水煤漿燃燒溫度較低,因此燃燒時的NOX 排放量低, 容易達到環(huán)保標準。二氧化硫的的排放量取決于原料煤的含硫量,為降低 二氧化硫的排放量,可在爐前在水煤漿中加入一定量的脫硫劑,在爐內燃 燒脫硫。 十、水煤漿經濟性 水煤漿制備廠建設投資,噸漿投資約為 10

8、0 元/噸。規(guī)模越大,噸漿投 資越少。 由于各地原煤價格差別加大,因此水煤漿的生產價格也會有差異。目 前水煤漿出廠價約為 350400元/噸,而重油市場價為 11001300元/噸。 以一臺230t/h鍋爐為例,燃水煤漿與燃油相比,單位發(fā)電成本降0.07 元/度,年燃料費節(jié)約13001500多萬元。 十一、力學所水煤漿技術應用實例 1. 北京印染廠15 t/h與20 t/h工業(yè)鍋爐水煤漿代油燃燒技術應用 北京印染廠有七臺工業(yè)鍋爐,總供氣量為130 t/h,向紡織廠和印染廠 等單位供汽,年耗重油1.5萬噸,耗煤2.5萬噸。為貫徹“以煤代油”的政 策,1984年該廠與中國科學院合作開發(fā)水煤漿代油燃

9、燒技術。采用的是中 國科學院力學研究所的水煤漿燃燒技術。首先在15 t/h燃油鍋爐試燒水煤 漿,并取得成功。在此基礎上,又對三臺20 t/h油煤混燒鍋爐進行改造, 建立了水煤漿卸、儲、運系統(tǒng),達到了連續(xù)輸送和穩(wěn)定燃燒。90年代初, 為擴大蒸汽用量,該廠投資建成了一臺20t/h水煤漿鍋爐。該鍋爐由于全燒 水煤漿,一年可節(jié)油3000噸以上,社會效益和經濟效益是顯著的。 1.1.15 t/h燃油鍋爐改造工程試驗 燃燒器采用兩個預燃室和一個主噴槍,集中布置在前墻。使用直流型低 壓氣動霧化噴嘴,每個噴嘴水煤漿流量為600900 kg/h;預燃室出口溫度可 達12501350 C。水煤漿燃燒器結構簡單,操

10、作方便。經過多次試驗,在 鍋爐上實現(xiàn)了冷風冷爐條件下的點火啟動和穩(wěn)定燃燒水煤漿。水煤漿的燃 燒效率90%。對不同濃度和粘度的水煤漿進行了試驗,都可正常燃燒, 預燃室穩(wěn)燃性能好,適應性強。 1.2.20 t/h油煤混燒鍋爐改造工程 八十年代末,對北京印染廠1#、2#、3#三臺20 t/h油煤混燒鍋爐進行了 改造。該20 t/h油煤鍋爐原是SHL-13型雙鍋筒橫置式鏈條鍋爐,后因煤質 多變,且有變差趨勢,因此,在側墻增加了油槍,進行油煤混燒,以提高燃燒穩(wěn) 定性和鍋爐效率。為實現(xiàn)以水煤漿代油,在側墻加裝水煤漿燃燒器,進行水煤 漿一煤混燒?;鞜Y果表明,燃燒穩(wěn)定,燃燒器出口溫度達到12001300 C

11、, 爐膛溫度達到12001450 C。鍋爐熱效率達到77.85%,僅比油煤混燒時, 鍋爐熱效率低0.5%,這表明采用水煤漿技術達到了煤代油目的。 1.3.20t/h水煤漿鍋爐建成 90年代初,該廠為擴大蒸汽用量,建成了一臺20t/h水煤漿鍋爐。采用中 科院力學所的燃燒技術方案:兩個燃燒器和一個主噴燃器相組合。1993年下 半年開始調試并投入運行(供暖期)。運行結果表明,在冷風冷爐條件下,可以 直接用水煤漿啟動鍋爐;運行過程中燃燒穩(wěn)定,從未出現(xiàn)噴嘴堵塞或脫火現(xiàn) 象在百忙之中5%負荷下,是煤漿仍能維持自穩(wěn)燃燒。爐膛出口溫度 1100C,生產的蒸汽參數(shù)穩(wěn)定,可并網供生產用汽。 1.4. 環(huán)保測試 1

12、5t/h鍋爐燃燒水煤漿時,NOx排放值為100135ppm,煙氣林格曼 黑度小于1度;20t/h水煤漿一煤混燒鍋爐,NOx排放值為45ppm,煙氣 林格曼黑度小于1度;20t/h水煤漿鍋爐燃燒水煤漿時,NOx 150ppm,煙氣 林格曼黑度小于1度。 1.5. 經濟效益 目前水煤漿成本350400元/噸,運費200元/噸,而議價柴油約2000 元/噸。而每兩噸水煤漿可替代1噸油。因此從燃料價格看,每燒兩噸水煤 漿等于可以節(jié)約1000元左右的用油費用。如印染廠三臺20 t/h水煤漿一煤 混燒鍋爐,每年節(jié)油4000噸,即可以節(jié)省400萬元的燃料費用。 我國是缺油國家,燃用水煤漿比燃油、燃煤降低污染

13、,保護環(huán)境,可 以使煤炭資源得到充分利用,所以燃用水煤漿具有顯著的社會效益,將工 業(yè)鍋爐改燒水煤漿不但可以降低污染和保護環(huán)境、還可提高能源利用效率, 是應該大力推廣的實用新型技術。 2. 安太堡煤礦燃用煤泥漿干燥技術應用 安太堡煤礦干燥車間以煤泥作為燃料替代原煤作燃料進行干燥煤泥, 不加添加劑。煤泥加水稍加稀釋后經強烈攪拌制備成煤泥漿。通過中科院 力學所的燃燒試驗得出結論:安太堡煤礦煤泥在不加添加劑的條件下,可 以制備成濃度60%以上的煤泥漿,具有一定的流動性和穩(wěn)定性;可以在較 低壓力下泵送和霧化;煤泥燃燒迅速、燃燒穩(wěn)定,出口溫度達800 C左右, 可以滿足用戶要求。 2.1. 安太堡煤礦干燥

14、車間燃用煤泥漿改造工程 安太堡煤礦干燥車間熱煙氣爐設計用煤泥漿(含水25%左右)燃燒來代 替部分干燥用煤。煤泥漿是開發(fā)高濃度水煤漿伴生出來的特殊燃料,從燃 燒特性看,可以用來代替油作為一種低 NOx和SO?排放的新型燃料。煤泥 漿的原料取自真空過濾機,采用螺旋運輸機把煤泥量分流出的一部分輸出 并加水攪拌,使煤泥漿的含水量達到 40%左右。制漿煤泥經攪拌桶進行強 力攪拌,然后經螺桿泵把煤泥漿泵送到兩臺燃燒爐的側墻上設置的12支噴 嘴上進行霧化燃燒。每臺燃燒爐燃用煤泥漿約5t/h,煤泥的高位發(fā)熱量為 5394kcal/kg。 2.2. 環(huán)境保護 干燥車間燃燒爐燃燒時產生的煤煙和飛塵,以及干燥機對煤泥進行干 燥時,熱煙氣流將細煤泥帶走而生成的煤塵,均通過干燥機后進入了除塵 器,對于煙塵進行了有效的捕集,因此煙塵得到了有效的處理。另外,所 有制漿設備、輸送、儲存以及燃燒設備,噪音都不大于85分貝,對于環(huán)境 不造成危害 23經濟效益 安太堡選煤廠每年生產煤泥90萬噸,需要進行干燥,每年干燥需要的 燃料高達7.65萬噸原煤。燃用煤泥做為2/3的干燥用煤后,煤泥作為燃料 可以替代出5.05萬噸原煤。因此每年可獲效益197.7萬元,投資150萬元 當年即可收回投資并有一定經濟效益。 使用說明(使用時刪除): 合同條件是根據中華人民共和國合同法,對雙方權利義務作出的約定,除雙方協(xié)

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