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文檔簡介

1、1原材料質(zhì)量和管理實例1水泥溫度太高,造成混凝土坍落度損失過快。某工程在6月份澆注 C30梁板過程中,發(fā)現(xiàn)混凝土坍落度損失很快,造成滾筒內(nèi)混凝土結料原因分析:經(jīng)查所進水泥溫度達80 C,且水泥普遍偏細,造成需水量增大,當用水量不足時產(chǎn)生坍落度損失過快。防止措施:在夏秋季節(jié)5-10月份,對直接從水泥廠或粉磨站短途運輸進貨的水泥,必須每車測量水泥溫度要小于65 OCO實例2外加劑冬期時結晶,堵塞管道。在11月到次年 2月份,由于氣溫下降較快,在外加劑泵抽料到秤斗時會岀現(xiàn)較多結晶,堵塞管道和蝶閥,造成計量緩慢。原因分析:公司在用的萘系高效減水劑中Na2S04在氣溫較低時,達到過飽和而析岀晶體。防止措

2、施:與減水劑供應商協(xié)商調(diào)整減水劑配方,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解決析晶問題。實例3雨水或沖水進入外加劑罐,造成濃度降低,影響混凝土坍落度。某日開始供應工程的混凝土岀廠前由檢測臺檢查時均發(fā)現(xiàn)坍落度偏小情況。原因分析:檢查減水劑罐上方進料口被人打開后未蓋好蓋子,下暴雨及可能沖洗罐頂?shù)乃魅牍迌?nèi),造成減水劑濃度下降防止措施:進料供應商在將減水劑泵到罐內(nèi)后,應及時將上方蓋子蓋嚴,材料員加強巡察。實例4將木鈣減水劑誤用為萘系減水劑造成緩凝。24小時仍未凝固在供應某工程二層梁板時,施工單位反映凝結時間太長,澆筑后原因分析: 經(jīng)檢查配合比下料記錄,普通減水劑被當作高效減水劑輸入電腦,高效減水

3、劑主要以萘系為主,按粉劑摻量為0.5%0.8% ,而普通減水劑主要成分為木質(zhì)素磺酸鈣,摻量為0.25%0.3%。當木鈣超過膠結材料用量0.4%時就會岀現(xiàn)嚴重緩凝。糾正措施:使用木鈣減水劑摻量應嚴格控制,配合比輸入時必須有另外操作員復核。實例5不同品牌防水劑混合使用。某工程地下室外墻C40P8施工,發(fā)現(xiàn)一車混凝土坍落度偏大退回。原因分析: 經(jīng)檢查進貨記錄,同期進貨的兩種防水劑用于兩個工程中,一種有明顯減水作用,另一種減水率較少,工人在搬運袋裝防水劑時岀現(xiàn)混雜使用的情況。糾正措施: 每批防水劑(包含膨脹劑等)進廠時必須復檢合格才能使用,倉庫物資堆放應隔離和標識,不得混用。實例6砂中含有大塊的泥塊和

4、卵石。在某工地泵送施工時發(fā)現(xiàn)泵車下料斗上有較多大塊鵝卵石和泥塊。原因分析: 砂場供應河砂在抽砂時篩網(wǎng)破損,抽料口插入太深,將河床底部的大塊石頭和泥團抽到砂中。糾正措施: 砂場應定期檢查抽砂機篩網(wǎng)是否破損,公司砂石進料口及主機樓待料槽應加裝隔柵,防止雜物進入混凝土。實例7碎石含泥量超標。雨天后所進碎石含泥量超過1% ,造成混凝土需水量增大,混凝土強度下降。原因分析:下雨后碎石破碎過程含大量砂土,振動篩分時無法分離干凈。糾正措施:在上料碼頭增加沖水設備,將含泥量控制在標準范圍內(nèi)。不合格碎石嚴禁進倉。實例8粉煤灰、礦渣質(zhì)量不合格采購的S95200米,而按普通公司采購F類一級灰,進廠時細度、 需水量比

5、和燒失量等指標偶爾達不到要求;級磨細礦粉,7天和28天活性指標偶爾達不到要求,但檢測周期長。原因分析:電廠燃煤質(zhì)量岀現(xiàn)波動,粉煤灰分選設備岀現(xiàn)故障,引起質(zhì)量波動;礦渣來源不穩(wěn)定,比表面積偏小。糾正措施:每車粉煤灰和礦渣粉進廠后應檢查細度或需水量比合格才能入庫。每車檢測礦 渣比表面積 400 m2 kg合格才能進庫,定期到供應廠抽樣。實例9水泥、粉煤灰和礦粉等粉狀物進倉前須經(jīng)篩網(wǎng)過濾。主機樓操作員反映螺運機被雜物卡住,造成電機燒毀。原因分析: 散裝物料進倉時,含有鐵釘、鋼球等球磨機中雜物,卡入螺運機間隙。糾正措施: 所有進料管口前加裝10mm 孔徑的篩網(wǎng),防止大塊雜物進入罐中。實例10原材料混倉

6、。某工程供應過程現(xiàn)場質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)混凝土粘性差,顏色偏白,經(jīng)快速檢測強度明顯偏低,對 已澆注的混凝土清理干凈重新澆注。原因分析: 供應商駕駛員不熟悉公司管道布置情況,接錯管口,將粉煤灰錯打入水泥罐中。 糾正措施: 所有粉料罐口必須加鎖,標識清楚,材料員加強各材料庫的巡查監(jiān)督。2配合比管理實例11泵送高度和長度變化未及時調(diào)整配合比。1 )某工程地下室底板C40P8供應過程發(fā)生嚴重堵管現(xiàn)象,現(xiàn)場泵管長度超過2 )某工程施工二十一層柱墻時,多次發(fā)生堵管現(xiàn)象。原因分析:施工單位在下達生產(chǎn)任務,未寫明泵送高度或泵送水平管長度5-31.5mm碎石和普通泵送坍落度開具配合比,造成堵管爆管。糾正措施:1 )泵送高

7、度超過 20層或60米時,必須注明5-25mm 碎石粒徑,且坍落度應160mm。2)泵車班布管時宜布得橫平豎直,盡量減少彎頭和變管數(shù)量,如水平管道長度超過150米,坍落度應160mm。實例12砂細度模數(shù)變化影響混凝土坍落度。某工程施工過程出現(xiàn)坍落度偏大,混凝土出現(xiàn)離析現(xiàn)象。原因分析:河砂細度模數(shù)變大,比表面積減小,引起坍落度偏大。糾正措施:進廠河砂應混合均勻,如檢測細度模數(shù)變化較大,應及時調(diào)整施工配合比。3生產(chǎn)過程管理實例13調(diào)度工作失誤。1)供應某工地混凝土時,質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)交貨單混凝土標記與強度等級不符。原因分析:當班調(diào)度員在輸入生產(chǎn)任務單時,誤將強度等級輸為C15 ,而主機生產(chǎn)確實按C25P

8、6生產(chǎn),屬輸入錯誤糾正措施:調(diào)度在發(fā)第一車混凝土時必須與生產(chǎn)任務單核對正確無誤后方可打印交驗單。2)某工程同時施工獨立基礎承臺C30及獨立基礎墊層C15 ,工地施工員引導車輛到卸貨地點時,未看清 C15交貨單及強度等級標識牌就卸料,經(jīng)調(diào)度詢問才發(fā)現(xiàn)強度等級錯誤。原因分析:現(xiàn)場施工員在同一工地澆筑不同強度等級混凝土時,未認真核對發(fā)貨單和標識牌就卸料。糾正措施:調(diào)度員發(fā)車前必須與施工單位核對強度等級、施工部位無誤后才能發(fā)貨。交貨單信息必須準確無誤,攪拌車駕駛員到達現(xiàn)場應先由工地確認無誤方可卸料。3)某日業(yè)務員接聽臨時訂單時,將混凝土標號C35誤填為C30原因分析:業(yè)務員在接到工地口頭電話通知下達生

9、產(chǎn)任務單,調(diào)度員未認真確認交貨信息無誤。糾正措施:月生產(chǎn)計劃單必須詳細注明工地需求,臨時訂單須由工地材料員或施工員確認 相關信息無誤,或以書面?zhèn)髡嫘问剿瓦_調(diào)度中心,避免部位或強度等級錯誤發(fā)生。實例14主機操作員工作失誤。1 )某日在查詢主機報表時發(fā)現(xiàn)主機操作員將某工地C15混凝土,選擇到C30配合比拌出2 )某日調(diào)度員發(fā)貨甲工地C25用車號 A#裝料,B#車裝乙工地 C35 ,但A#車未及時裝貨,調(diào)度員又未聯(lián)系到司機,就叫后一部B#車替換裝貨,而主機操作員未認真核對交驗單直接投單,導致 B#司機實際裝甲工地的混凝土卻送到乙工地。原因分析:主機操作員未認真核對交貨信息提前投單。糾正措施:在工控系

10、統(tǒng)未全面聯(lián)網(wǎng)以前,先由調(diào)度打印交貨單后,書面交由主機操作員,由其認真核對攪拌運輸車車號、工程名稱、施工部位、強度等級、配合比編號無誤才能拌料,拌料完畢簽字確認,然后才能投單。目前通過ERP系統(tǒng)開發(fā),將計劃錄入生產(chǎn)任務系統(tǒng)和調(diào)度系統(tǒng)及工控系統(tǒng)聯(lián)接在一起,有效防止主機操作員和調(diào)度員的人為失誤。實例15計量失控,砂石超稱。1)主機操作員發(fā)現(xiàn)砂石待料槽中砂石嚴重偏多,通知車輛過磅砂石計量有誤。原因分析:砂石秤放料閘門動作未到位,石子計量閘門就開始放料。糾正措施:每班重點檢查氣缸、電磁閥、限位器,對計量秤重新定期自校合格后才能生產(chǎn)。2)主機操作員拌某工程九層梁板時,未觀察顯示數(shù)據(jù)中無該品種水泥卻拌料生產(chǎn)

11、,造成拌料報廢,原因分析:技術值班傳送配合比送到工控機時,該主機無該品種水泥,水泥品種未匹配造成糾正措施:請軟件公司及時修改程序,主機操作員應注意各計量秤稱量情況,如出現(xiàn)異常情況不得攪拌。實例16外加劑濃度不均勻,造成部分混凝土緩凝。20小某日澆筑某工地 14層墻柱、15層梁板混凝土時,岀現(xiàn)坍落度偏大,初凝時間超過 時現(xiàn)象。原因分析: 減水劑罐攪拌器故障,造成減水劑密度不均勻,儲罐下部減水劑密度偏大,凝 結時間過長。糾正措施: 減水劑必須定時攪拌均勻,材料員應加強巡察,如出現(xiàn)攪拌器停轉,應立即報 修。實例17砂石倉未及時進料,造成混凝土和易性差。某日凌晨5 : 00供應地下室底板承臺混凝土時,

12、兩臺拖泵同時堵管。原因分析: 碎石進料不及時,碎石倉料位偏低,造成堵管。糾正措施: 加強空中料倉和進料巡查,進料裝載機應及時上料,空中砂石料倉必須保持滿 倉。夜間技術值班、材料員和調(diào)度長必須每兩小時檢查材料進料情況和砂石質(zhì)量。實例18粉煤灰和礦渣粉小計量岀現(xiàn)大誤差。某日粉煤灰和礦渣計量秤出現(xiàn)超量情況,單盤計量誤差大于2%原因分析: 螺運機轉速太快,造成落差過大,部分沖量無法記錄。糾正措施:由設備部改變螺運機齒輪箱變速比,在螺運機和稱量斗間加裝閘閥,控制材料落差。實例19 量差某工地投訴量差,按圖紙計算量與實際澆筑數(shù)量相差超過國家標準范圍。原因分析:計算配合比表觀密度時只按實際表觀密度計量,未乘

13、密實系數(shù)。糾正措施:生產(chǎn)配合比密度應按混凝土試驗所測的表觀密度乘以混凝土密實系數(shù)(一般取 1.01 )確定。每班每臺機應抽查三車過磅復核,防止計量失控。4運輸和泵送管理實例20司機送錯工地。某攪拌運輸車司機裝C25混凝土送到另一工地C30原因分析:駕駛員填寫車輛追蹤表時未看清工地名稱和施工單位,工作馬虎大意。糾正措施:每部混凝土攪拌運輸車必須標識清楚強度等級,駕駛員在裝完混凝土后,應及時填寫車輛追蹤表上工程名稱和施工單位,避免送錯工地。調(diào)度中心應密切注意GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)車輛運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。實例21司機運輸車滾筒積水。某司機裝混凝土時,滾筒內(nèi)積水混凝土坍落度偏大。原因分析:前一車在

14、裝洗泵水后,到達工地未全部用完,卻未及時將滾筒內(nèi)剩余水卸凈,也未要求確認就裝料。糾正措施:調(diào)度中心必須控管裝洗泵車水的攪拌車,在接到司機卸水確認單后才能通知裝料。司機洗車后及暴雨過后,滾筒內(nèi)的積水必須卸凈。實例22漏料、結料。1)某日司機在運送混凝土到工地途中,滾筒反轉漏料,造成路面大面積污染。原因分析:裝車前未遵守流程規(guī)定插防反轉銷,造成漏料。糾正措施:規(guī)定攪拌運輸車駕駛員在裝車前必須檢查是否插好防反轉銷。2)某日攪拌車司機運送某工地C40混凝土,卸料完畢未檢查混凝土是否卸完,空車過磅也未察看回空重量,滾筒內(nèi)剩2方帶回公司。原因分析:攪拌車駕駛員人為工作馬虎大意,未按規(guī)定流程檢查滾筒內(nèi)混凝土

15、卸凈。糾正措施:加強攪拌車駕駛員的質(zhì)量意識培訓,卸料完畢應檢查滾筒內(nèi)是否有積料,運輸部定期抽查回廠空車重量,避免剩料和不同強度等級混凝土混裝。3 )某日攪拌車減速機螺絲斷裂,滾筒無法轉動,造成混凝土凝結在滾筒內(nèi)原因分析:減速機螺絲斷裂,造成滾筒無法轉動。糾正措施:攪拌車駕駛員應做好日常車輛檢查,并重點檢查滾筒減速機螺絲是否上緊或有彎曲和裂痕,避免在高速轉動時螺絲斷裂,造成混凝土報廢。實例23泵送爆管堵管。1)某工地泵送混凝土結束,清洗混凝土管道時,采用氣洗方式,由于壓力過大導致泵管管 壁破裂,造成工人受傷。原因分析:泵車自備水箱水量不足,采用水洗方式無法全部將混凝土洗岀,而采用氣洗方式,氣洗壓

16、力是水洗壓力的3倍,接在尾部的泵管管壁較薄,無法承受氣洗壓力而破裂,造成混凝土飛岀傷人。糾正措施:嚴格限制氣洗方式,禁用薄舊泵管。泵管岀口處的軟管數(shù)量不能超過兩條且彎折不宜超過90度。洗泵的水由攪拌車專門從攪拌站裝滿運送到現(xiàn)場使用。加強人員安全操作培訓2 )某工地施工十五層柱墻時,泵送時潤管的水和砂漿都未能泵岀,造成已發(fā)貨混凝土全部退車。原因分析:在施工十四層梁板結束后,拖泵切割環(huán)漏水嚴重,用水洗方式無法洗岀全部混凝土,殘留部分混凝土和水泥袋在管道中糾正措施:定期檢查和更換切割環(huán)等易損配件。洗管時應先將布料桿折除分開清洗,洗管完畢必須檢查水泥袋已洗岀,接管前必須檢查管道是否通暢5現(xiàn)場施工管理某

17、工地二層梁板拆模后,發(fā)現(xiàn)局部梁底岀現(xiàn)反砂掉皮現(xiàn)象。實例24泵送砂漿澆入結構部位。原因分析: 泵送混凝土前使用清水和同配合比砂漿潤滑管道時,將砂漿集中澆筑到梁底, 由于水和砂漿混和后強度降低,而造成反砂和脫皮現(xiàn)象。糾正措施: 泵送混凝土前,潤滑用的水泥砂漿應分散布料,不得集中澆注在同一處。實例25不同外加劑混用。某工程供應時配合比采用聚羧酸減水劑,而現(xiàn)場質(zhì)檢員未注意配合比中外加劑品種,當現(xiàn)場坍落度偏小時,按萘系減水劑調(diào)整量加入萘系減水劑8kg ,造成混凝土和易性差退回原因分析:現(xiàn)場質(zhì)檢員對新技術新知識掌握不足,聚羧酸減水劑和萘系減水劑混用時不相溶,造成混凝土和易性差。糾正措施:由試驗室加強對現(xiàn)場

18、質(zhì)檢員培訓,不同外加劑不得混用實例26柱子拆模脫皮。11月份某廠房一層柱施工后拆除模板,發(fā)現(xiàn)柱子表面混凝土脫落。原因分析:11月份遇氣溫驟降,混凝土凝結時間偏長,拆模時間太早,造成表面脫層。糾正措施:經(jīng)常關注天氣預報,遇天氣降溫時,應調(diào)整外加劑配方中緩凝成分,避免凝結時間太長實例27混凝土路面起殼,裂縫。某日施工市政道路抗折4.5MPa ,割縫一側岀現(xiàn)數(shù)條細長裂縫。某工地施工路面時,上部混凝土起殼,而下部混凝土還未硬化。原因分析:路面施工完畢,割縫時間太晚,將表面已硬化的混凝土拉裂?;炷聊Y時間偏長,而表面未覆蓋和澆水。糾正措施:注意施工抹面養(yǎng)護,切縫時間應在混凝土達到設計強度25%30%時

19、切割,混凝土凝結時間不宜過長。實例28地面的面層起粉。某工地施工地下室面層C20混凝土,表面出現(xiàn)起粉現(xiàn)象。原因分析:施工單位下達任務單為地下室找平層,未說明為車庫耐磨地坪,配合比中摻粉煤灰占膠結材 15% ,岀現(xiàn)粉煤灰上浮現(xiàn)象。糾正措施:由施工方在生產(chǎn)計劃和任務單下達時寫清澆筑部位,對該部位配合比宜摻粉煤灰摻量小于 8%。實例29水下樁施工堵管、斷樁。水下樁施工時,由于等尾數(shù)時間長、路況差造成陷車,又無法及時施救,泵車故障未及時更換或鋼筋籠卡住導管造成斷樁。原因分析:水下樁施工時,必須保證連續(xù)澆灌,防止混凝土分層離析和中斷時間太長。糾正措施:水下樁施工必須準備充足車輛,泵車設備完好,保證連續(xù)供

20、應,并制定應急措施,防止設備故障時造成斷樁。實例30樁基混凝土強度偏低。某工地施工時,由于泵車堵管時正下暴雨,造成樁內(nèi)流入大量雨水,樁基抽芯強度偏低, 而標準養(yǎng)護試件強度符合要求。原因分析:該樁為人工挖孔樁,芯樣上部和中部強度合格,下部偏低,應是樁內(nèi)有積水未抽干凈造成水灰比偏大,強度降低。糾正措施: 供應人工挖孔樁時,應檢查樁底水是否抽干,下暴雨時盡量避免施工樁基。實例31同條件試件強度不合格。某工程一層夾層墻柱同條件試件抗壓強度C35 ,標準養(yǎng)護試件強度符合要求,而同條件養(yǎng)護試件只達到 85%。原因分析:冬季施工的現(xiàn)場同條件養(yǎng)護試件在未達到600 C天時就送檢,而造成強度偏低。糾正措施: 要求工地加強同條件養(yǎng)護試件管理,記錄每天平均溫度和累計溫度,到達要求 時才能送檢。實例32樓板裂縫與養(yǎng)護。某工地18層梁板C30泵送混凝土,出現(xiàn)表面塑性裂縫。原因分析:當空氣濕度<100% ,混凝土內(nèi)部水分蒸發(fā)就會產(chǎn)生干縮。在澆注完混凝土后,施工人員未及時在初凝前進行二次抹面和覆蓋,并澆水養(yǎng)護,且外界天氣炎熱,高層風速 很大,造成混凝土拉應力大于混凝土早期抗拉強度而產(chǎn)生

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