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文檔簡介
1、品質(zhì)改善對策報告 承認: 作成:姚斌4/20一、問題點:1、自區(qū)品質(zhì)異常多發(fā)斑孔、膜內(nèi)臟污頻發(fā);膜料使用異常:膜料穿孔(AL203)、預溶及蒸鍍時噴料(MgF2)、膜料用錯,H4、TiO2、A99不能正確識別;晶振片消失,速率控制失真多發(fā)。2、后區(qū)品質(zhì)異常,投訴多(分光、膜強度)流出之鏡片品質(zhì)監(jiān)控不力,分光異常流出;分光測試人員技能不足,鏡片對應面別、程式、引光要求、曲線形狀(尤其單層膜)了解不足;膜層強度、膜層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不夠,對于流程長,洗凈次數(shù)多的部番易產(chǎn)生分光變異,外觀不良多(壓克、膜傷、膜強度NG);分光邊緣品流出后,管控層別力度不夠,易混易雜。3、人員管理操機員紀律性差;標準執(zhí)行力度
2、不夠;干部監(jiān)督力不夠,確認不夠。了4、重點機種管控、對策及重視力不夠EC15-G5膜內(nèi)臟污、灰塵臟污頻發(fā);AB09系列分光變異大(后區(qū)加工后)尼康機種壓克多。二、改善對策措施1、加強各作業(yè)標準的宣導斑孔預防對策、機臺達清洗作業(yè)規(guī)定等,班長對現(xiàn)場操作加強確認;2、機臺自動預熔時間、電流標準建立確認,各工程師擔當操機員膜料預熔手法、效果校正確認,各班長擔當3、新進員工技能培訓,膜料辨識技能及防宗措施建立,膜料盒標識鮮明;4、TiO2、AL2O3膜料定期更換,坩堝冷卻效果確認各班長5、流動之鏡片都必需有標示票,排盤處之鏡片只有懸掛了“分光OK”牌后方可剝離,對“分光OK”牌進行嚴格管理(防止亂用),
3、防止不良品流出。鍍前檢班長排盤擔當6、分光測試人員技能提高,其鏡片認知力、規(guī)格熟練程度必須定期進行考核工程師擔當7、膜層機構(gòu)、強度檢討改善,努力減少后區(qū)加工對其產(chǎn)生的不良影響工程師擔當8、分光邊緣品流動之管理力度加強,實行干部與干部對接,做好防混,入QA前對其進行分光抽檢各班長、分光測試人員擔當9、操機員紀律性加強,各標準、聯(lián)絡事項需嚴格執(zhí)行,干部確認頻率提高并以身作則各干部10、重點機種,重點管控,實施專人擔當工程師鍍膜異常改善對策方案 承認: 作成:徐海兵4/20一、 加強對操機員的教育訓練,相關資料有:(預防人為異常發(fā)生)1、鍍膜開機確認事項2、鍍膜常見作業(yè)過失預防3、鍍膜操機員監(jiān)控規(guī)定
4、4、鍍膜異常處理規(guī)定5、鍍膜常見異常分析處理二、 設備保養(yǎng),維護相關作業(yè)規(guī)定建立和完善,減少機臺異常事故的發(fā)生引發(fā)的品質(zhì)事故。1、多能工的培養(yǎng)以及多能工自主完成保養(yǎng)相關內(nèi)容體系的建立及監(jiān)督執(zhí)行。達到周期保養(yǎng)內(nèi)容能干規(guī)定完成的目的;2、機臺大清潔作業(yè)規(guī)定及清潔時間的分段管理作成,保證大清潔后的質(zhì)量,并要求保證第一傘加工 品質(zhì)不異變的目的;3、機臺日常點檢內(nèi)容完善及確認有效執(zhí)行??偨Y(jié)各部件使用的時間,規(guī)定的使用天數(shù)由規(guī)定使用時間來代換;4、相關的作業(yè)規(guī)定宣導執(zhí)行:、晶振片更換作規(guī)定、電子槍、離子源燈 更換標準、電子槍、離子源清潔標準5、機臺傘修計劃和作業(yè)規(guī)定的完善,保證機臺遵行的穩(wěn)定性;三、 晶振
5、片、膜料的使用管控以及相關規(guī)定的建立及完善1、晶振片使用管理規(guī)定的完善,針對各機臺規(guī)定使用壽命及作業(yè)傘次,減少晶振片異常發(fā)生;2、晶振片脫膜作業(yè)規(guī)定完善。晶振片收集按機臺別分開放置,依使用膜料別規(guī)定脫膜時間和數(shù)量(1次)。提高二次使用的良率及質(zhì)量;3、使用膜料管理規(guī)定的完善,專人管理及專人深加,并要求對TiO2、MgF2等材料進行提前預烘,保證使用質(zhì)量和混料的異常發(fā)生。四、分光、膜強度管理規(guī)定建立和完善1、分光儀操作手順完善。由書面作成手順改圖示操作方式;2、分光、膜強度檢測標準及異常反饋,處理流程規(guī)定,防止異常流出;3、分光儀、測試棒的管理標準建立,減少測試誤差的發(fā)生以及儀器精度的維持。鍍膜
6、異常改善對策報告 承認: 作成:黎后進4/20本月鍍膜異常多發(fā),人為原因造成的鍍錯膜、改錯充氧量、鏡片冷鍍、膜內(nèi)臟、斑孔、異常退出補色頻發(fā)。一、 因人為原因造成的異常不良1、4/5 A機臺LV2116保護膜鍍錯膜,分光檢測時未能發(fā)現(xiàn)異常,不良流出。I機臺Ti3O5充氧量改錯,導致鏡片需補色。(兩次事故責任者同一人)原因分析:1.1、責任者掛臨時操機員證,操作技能欠缺,作業(yè)過程中未仔細確認標示票和鍍膜條件記錄表,視為不按標準作業(yè),當班干部未能點檢取認到位;1.2、責任者對所加工機種的程式、面別不熟悉以及干部確認力度不夠。對策:1.1、嚴格要求作業(yè)員作業(yè)過程中按標準作業(yè),干部隊作業(yè)過程確認力度加強
7、及時發(fā)現(xiàn)異常和作業(yè)過程的誤操作。由各干部擔當2、4/12 E機臺加工3722鏡片時,加熱處于關閉狀態(tài),造成鏡片冷鍍待補色。4/2 N機臺AB09的保護膜斑孔。(兩起事故責任者為同一人)原因分析:2.1、作業(yè)員掛臨時操作員證,操作技能欠缺,作業(yè)過程中馬虎大意,對于作業(yè)中多次強調(diào)的鍍膜前后確認事項沒有引起重視,視為不按標準作業(yè);2.2、對于新員工試掛臨時證件的員工,培訓教育不顧,干部確認力度不夠。對策:2.1、加強對掛臨時證件的員工的培訓教育,以“一拖一”的方式即“一個多能工帶一個臨時證件員工”時期提高操作近訥個,減少因人為原因造成的不良。2.2、干部重點確認掛“黃牌”的作業(yè)員及時發(fā)現(xiàn)和糾正作業(yè)中
8、的過失。二、 膜內(nèi)臟、斑孔、異常退出補色1、 EC15-G5膜臟,AB09保護膜斑孔、異常退出補色主要為晶振片控制失真原因分析:1.1、機臺潔凈度差,清潔及大清潔時未徹底,膜料參雜;1.2、晶振片的使用和更換不規(guī)范。對策:1.1、加強各作業(yè)標準的執(zhí)行力度,機臺大清潔作業(yè)規(guī)定、斑孔預防方法1.2 、對晶振片的使用壽命規(guī)范作成(新規(guī))晶振片管理標準以及晶振片更換作業(yè)手順,加強宣導力度并確認執(zhí)行力度。四月上半月異??偨Y(jié)報告 承認: 作成:王雷4/20上月異常共9次,其中造成鏡片不良報手直的5次,不良主要以斑孔、膜內(nèi)臟為主,異常退出四次。1、 異常退出內(nèi)容以下:日期機臺內(nèi)容原因分析對策4/9KAL2O
9、3鍍穿在預熔時為防止電流過大有漏藥,電流一般180 Ma200Ma,膜料表面OK,下層空虛在機臺待料或上班來保養(yǎng)時可電流加大210 Ma230Ma預熔4/12F晶振片異常退出1、晶振片陶瓷黃片松動2、晶振片表面臟污3、晶振片冷卻效果1、定期對每個機臺的晶振片陶瓷確認2、對晶振片進行擦拭清潔3、定期吹冷卻水4/19L晶振片走負數(shù)(第三層)4/18G預熔膜料時斑孔異常1、大部分機臺電子槍磁場電線活動2、歪軸磁場線圈電源線脫焊對所有機臺內(nèi)部電子槍磁場電線固定,避免脫焊2、 造成鏡片不良:機臺內(nèi)容原因分析對策GDF14-G2斑孔121PCS1、 ION臟打火造成2、 膜料參雜未發(fā)現(xiàn)3、 擋板掉渣4、
10、坩堝變形冷卻不好造成膜料噴料5、 傘片、盲板臟污6、 機臺護板臟污1、 新?lián)QION燈絲須試后方可加工2、 添加膜料時注意勺子的潔凈度不可重復添加3、 對變形的坩堝進行更換,冷卻水定期清潔4、 傘片、盲板潔凈度,三天/次清潔BAB09-G11斑孔256PCSMIG-G1膜內(nèi)臟53PCSGEDIF-G10分光異常1800pcs1、 鍍膜加工條件有變化2、 脫膜晶振片的使用傘數(shù)1、 定期對各機臺加工條件確認2、 對脫膜晶振片定傘數(shù)更換BAB09-G11下圈分光NG1、 修正板變形,傘差大2、 膜料光斑未打到膜料中心3、 添加膜料時,膜料不平整4、 擋板沒擋到位,有漏藥1、 對機臺所使用的鋁板修正板進
11、行更換2、 在添加膜料的平整 宣導3、 關門排氣確認擋板是否到位以上異常都是常見的,作業(yè)過程中按標準作業(yè),對每個細小的問題點仔細分析對策是可以杜絕的,往往是疏忽了,沒有在意這些小問題而造成的。改善報告 承認: 作成:唐俊4/20一、 問題點1.1、 機臺程式混亂1.2、 工藝不合理性較多1.3、 試作流程不明確,評價體系不完善1.4、 把時間存在批量特性不良流出,異常較多1.5、 出現(xiàn)的問題點長時間無法、無人解決1.6、 技術文件資料混亂二、 原因分析2.1、無用、遺留程式未定期整理,造成機臺數(shù)據(jù)混亂,存在隱患2.2、工藝條件設定未考慮生產(chǎn),操作復雜性2.3、試作流程無統(tǒng)一規(guī)范及標準2.4、干
12、部控制力度不夠,確認不及時,預防措施少2.5、文件資料無整理和管理 三、改善對策 3.1、對各機臺程式進行梳理,徹底刪除無用、多余項,作成工藝文件統(tǒng)一管理 3.2、檢討各機臺、機種工藝條件,保證特性條件下提高嫁動 3.3、制定試作流程,各機種評價標準 3.4、定期、定時對分光、膜強度測試方法進行抽檢,對測試人員進行教育宣導 3.5、建立鍍膜技術文件夾,分類整理,及時更新 以上對策還需逐次細化,將每次作成具體計劃納入周、月工作中,總結(jié)改進機臺維護改善對策報告 承認: 作成:杜琪健4/20一、 目的 保證機臺安定,減少機臺異常發(fā)生二、 問題點2.1、南光機擋板時有發(fā)生延時不靈敏現(xiàn)象2.2、C機臺真空顯示儀故障2.3、D機臺恒溫計時器故障2.4、F機臺傘回轉(zhuǎn)有微振現(xiàn)象2.5、H機臺真空顯示儀顯示屏模糊不清,已影響到觀察2.6、N機臺坩堝旋轉(zhuǎn)時常有異常產(chǎn)生 三、改善對策 3.1、針對南光機擋板動作過程中長期存在的隱患,現(xiàn)將在近期內(nèi)聯(lián)合工程部共同解決南光機汽缸擋板改造事宜 3.2、針對C機臺機臺真空顯示儀委外維修無效果狀況,進而將考慮購買整機的方案是否可行 3.3、考慮到不延誤生產(chǎn)的情況下,D機臺恒溫
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