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文檔簡介
1、一、模切壓力的調(diào)整 1、當模切壓力變小時,可調(diào)整左右兩處爪形塊與齒輪板的位置,爪形塊向上移動,壓切力增加(爪形塊每移動一個齒,兩大面之間的距離的變化量為 0.1mm 左右),一般一次只移動一個齒。當爪形塊在齒板上的位置處于最上邊最后一個齒時,應當考慮更換新的齒輪偏心套和調(diào)距偏心套。也可采用以下方法調(diào)整:松開螺釘,使齒形調(diào)節(jié)板脫開齒輪偏心套,用齒輪板手向整機的后面轉(zhuǎn)動齒輪偏心套(注意:兩側(cè)轉(zhuǎn)動的齒數(shù)要相等,一次轉(zhuǎn)動不超過三個齒)。裝好齒型調(diào)節(jié)板,緊固螺釘,將爪形塊調(diào)整到第一齒,看壓切力效果,效果不理想,可再進行調(diào)整,但應注意齒輪偏心套轉(zhuǎn)動的齒數(shù),應少于第一次轉(zhuǎn)動的齒數(shù)。當出現(xiàn)左邊或右邊壓力偏小時
2、,也可采用此方法,即哪邊壓力小就調(diào)整哪邊的齒輪偏心套,試切時適當將爪形塊退回1-2 個齒。2、當出現(xiàn)上下壓偏時,松開緊固勾型墊和壓板調(diào)塊的螺釘,增加勾型墊處墊片的厚度,同時減少壓板調(diào)塊處墊片的厚度,面上部壓力增大;反之,下部壓力增大。3、模切壓力減小的原因還有:(1)皮帶太松。應適當調(diào)緊,使之松緊得當。(2)離合器摩擦面誤進機油或油脂。應當卸開,用汽油、鋼絲刷清洗干凈;摩擦面因磨損而打滑,應當修整。(3)制動器間隙太小,常便飯烘托得熱氣騰騰,賓主盡歡??傻埠芯凭臇|常處于制動狀態(tài)。應當及時調(diào)整,使間隙達到:0.8-1.5mm。(4)因缺油,導致軸瓦有燒死,抱軸現(xiàn)象。(5)輸入電壓應正常,變
3、壓器、整流器、繼電器、接觸器正常,各觸點完好無燒蝕現(xiàn)象,各接壓線頭應牢固,碳刷與滑環(huán)接觸良好,否則,都會使模切壓力減小。二、常見故障原因分析和處理 1、按下“起動”按鈕,電機不轉(zhuǎn)原因:沒接零線:電機或線路斷路;空氣斷路器斷開;負荷過大,熱繼電器斷開;按鈕和接觸器回路斷路。處理:接好零線;檢查電機,排除線路故障;接通空氣斷路器;減少負荷,將熱繼電器復位;排除按鈕和接觸器回路的故障。2、按下“”按鈕,整機不;(1)離合器制動器回路斷路,空氣斷路器斷開。(2)按鈕和中間繼電器回路斷路。(3)制動按鈕,安全裝置,腳踏開關沒復位。(4)線圈盒與摩擦盤間隙太大;滑環(huán)、碳刷接觸不好。以上各項應逐項排查,排除
4、;調(diào)整線圈盒與摩擦盤間隙達到 0.8-1.5mm。3、制動失靈(1)制動按鈕和安全裝置、腳踏開關內(nèi)的行程開關損壞。(2)制動線圈盒內(nèi)的線圈斷路或外圍線路斷路。應及時更換損壞的元件,修復或更換線圈盒。4、制動不靈(1)整流器損壞:換新。(2)制動器進油、打滑;用汽油、鋼絲刷清洗。(3)制動摩擦盤,線圈盒磨損嚴重,兩者間隙太大:修整摩擦面,常便飯烘托得熱氣騰騰,賓主盡歡。可但凡含有酒精的東使兩者間隙達到 0.8-1.5mm。5、悶車原因:皮帶太松,運轉(zhuǎn)速度較低,紙板太厚,彈墊太密,壓力調(diào)整過大等。處理方法:出現(xiàn)悶車現(xiàn)象,應立即切斷電源。將調(diào)整爪從爪形塊中拉出,老機型用板桿搬動制動器處的雙離合體,使
5、其倒轉(zhuǎn),使活動壓架打開;新機型利用攀車裝置或?qū)S冒馐?,搬動機器倒轉(zhuǎn),使其活動壓架打開。如果不開,可在拉板兩端與調(diào)整瓦架結(jié)合處,放好硬木塊,用大于 4kg 的重錘以均衡力擊打兩處,迫使調(diào)距偏心套轉(zhuǎn)動,使活動壓架張開。6、長軸兩端軸承座及中間部位的軸瓦發(fā)熱原因:(1)安裝不當導致長軸兩端底座處支起過高或壓的太低、長軸彎曲。(2)沒有按說明書要求打基礎,地基下沉,整機重量集中在中間,下沉后兩端翹起,使長軸彎曲。處理:因安裝不當,應重新安裝調(diào)試;因地基問題,應按說明書要求打好地基。長軸彎曲嚴重,應考慮換新的長軸。7、因缺油,導致主軸瓦、調(diào)距偏心套,齒輪偏心套,小連桿上下調(diào)套輕度發(fā)熱;處理:立即將轉(zhuǎn)速調(diào)
6、至最低,按排專人不間斷的對發(fā)熱部位的油孔油杯加油,看軸瓦是否有油污排出,如果有可繼續(xù)轉(zhuǎn),直至發(fā)熱現(xiàn)象消失。如果沒有油污流出,應停止運轉(zhuǎn),檢查油路是否暢通。及時排除故障。8、因曲線導軌和平導軌嚴重磨損,以及勾型墊和壓板調(diào)塊常便飯烘托得熱氣騰騰,賓主盡歡??傻埠芯凭臇|的作用,引起活動壓架在壓切時竄動,叫“搓板”(俗稱“雙眼皮”)處理:換新的平導軌和曲線導軌(非鑲裝式曲線導軌可采用修整的方法)重新調(diào)整支座(2-1)的高度。(1)若高度不夠,可加墊片。墊片的厚度的確定;在保證兩大面平行間距 27.8mm 時,裝上小連桿,支座小軸,人工推拉支座,大約用 2kg 的力剛過死點,這時的墊片高度為宜。(
7、2)若高度過高,則應平行修去支座的底面,即高度過高的部分。9、線圈盒和摩擦盤的修整(1)摩擦盤的修整;在車床上找正后,對摩擦面少量車削,修平即可。(2)線圈盒的修整;在車床上找正后,先少量車削摩擦面,后車削線圈盒殼體的端面,使剎車帶的平面高于殼體端面 0.2mm(線圈盒的修整壽命是:最終車到外園上的刻線為止)。10、安裝離合器或制動器時:以 ZHHJ-1300A 為例是通過改變(參考隨機ZHHJ系列平壓模切機維修圖冊)調(diào)整墊(4-17)或調(diào)整墊(5-7)和調(diào)整墊(5-19)的厚度使線圈盒與摩擦盤的間隙控制在 0.8-1.5mm,平時應注意觀察此間隙,以保證達到最佳離合、制動效果。一、模切壓力的
8、調(diào)整 1、當模切壓力變小時,可調(diào)整左右兩處爪形塊與齒輪板的位置,爪形塊向上移動,壓切力增加(爪形塊每移動一個齒,常便飯烘托得熱氣騰騰,賓主盡歡??傻埠芯凭臇|兩大面之間的距離的變化量為 0.1mm 左右),一般一次只移動一個齒。當爪形塊在齒板上的位置處于最上邊最后一個齒時,應當考慮更換新的齒輪偏心套和調(diào)距偏心套。也可采用以下方法調(diào)整:松開螺釘,使齒形調(diào)節(jié)板脫開齒輪偏心套,用齒輪板手向整機的后面轉(zhuǎn)動齒輪偏心套(注意:兩側(cè)轉(zhuǎn)動的齒數(shù)要相等,一次轉(zhuǎn)動不超過三個齒)。裝好齒型調(diào)節(jié)板,緊固螺釘,將爪形塊調(diào)整到第一齒,看壓切力效果,效果不理想,可再進行調(diào)整,但應注意齒輪偏心套轉(zhuǎn)動的齒數(shù),應少于第一次轉(zhuǎn)
9、動的齒數(shù)。當出現(xiàn)左邊或右邊壓力偏小時,也可采用此方法,即哪邊壓力小就調(diào)整哪邊的齒輪偏心套,試切時適當將爪形塊退回1-2 個齒。2、當出現(xiàn)上下壓偏時,松開緊固勾型墊和壓板調(diào)塊的螺釘,增加勾型墊處墊片的厚度,同時減少壓板調(diào)塊處墊片的厚度,面上部壓力增大;反之,下部壓力增大。3、模切壓力減小的原因還有:(1)皮帶太松。應適當調(diào)緊,使之松緊得當。(2)離合器摩擦面誤進機油或油脂。應當卸開,用汽油、鋼絲刷清洗干凈;摩擦面因磨損而打滑,應當修整。(3)制動器間隙太小,常處于制動狀態(tài)。應當及時調(diào)整,使間隙達到:0.8-1.5mm。(4)因缺油,導致軸瓦有燒死,抱軸現(xiàn)象。(5)輸入電壓應正常,變壓器、整流器、
10、常便飯烘托得熱氣騰騰,賓主盡歡??傻埠芯凭臇|繼電器、接觸器正常,各觸點完好無燒蝕現(xiàn)象,各接壓線頭應牢固,碳刷與滑環(huán)接觸良好,否則,都會使模切壓力減小。二、常見故障原因分析和處理 1、按下“起動”按鈕,電機不轉(zhuǎn)原因:沒接零線:電機或線路斷路;空氣斷路器斷開;負荷過大,熱繼電器斷開;按鈕和接觸器回路斷路。處理:接好零線;檢查電機,排除線路故障;接通空氣斷路器;減少負荷,將熱繼電器復位;排除按鈕和接觸器回路的故障。2、按下“”按鈕,整機不;(1)離合器制動器回路斷路,空氣斷路器斷開。(2)按鈕和中間繼電器回路斷路。(3)制動按鈕,安全裝置,腳踏開關沒復位。(4)線圈盒與摩擦盤間隙太大;滑環(huán)、碳
11、刷接觸不好。以上各項應逐項排查,排除;調(diào)整線圈盒與摩擦盤間隙達到 0.8-1.5mm。3、制動失靈(1)制動按鈕和安全裝置、腳踏開關內(nèi)的行程開關損壞。(2)制動線圈盒內(nèi)的線圈斷路或外圍線路斷路。應及時更換損壞的元件,修復或更換線圈盒。4、制動不靈(1)整流器損壞:換新。(2)制動器進油、打滑;用汽油、鋼絲刷清洗。(3)制動摩擦盤,線圈盒磨損嚴重,兩者間隙太大:修整摩擦面,使兩者間隙達到 0.8-1.5mm。5、悶車原因:皮帶太松,運轉(zhuǎn)速度較低,紙板太厚,彈墊太密,壓力調(diào)整過大等。處理方法:出現(xiàn)悶車現(xiàn)象,應立常便飯烘托得熱氣騰騰,賓主盡歡。可但凡含有酒精的東即切斷電源。將調(diào)整爪從爪形塊中拉出,老
12、機型用板桿搬動制動器處的雙離合體,使其倒轉(zhuǎn),使活動壓架打開;新機型利用攀車裝置或?qū)S冒馐?,搬動機器倒轉(zhuǎn),使其活動壓架打開。如果不開,可在拉板兩端與調(diào)整瓦架結(jié)合處,放好硬木塊,用大于 4kg 的重錘以均衡力擊打兩處,迫使調(diào)距偏心套轉(zhuǎn)動,使活動壓架張開。6、長軸兩端軸承座及中間部位的軸瓦發(fā)熱原因:(1)安裝不當導致長軸兩端底座處支起過高或壓的太低、長軸彎曲。(2)沒有按說明書要求打基礎,地基下沉,整機重量集中在中間,下沉后兩端翹起,使長軸彎曲。處理:因安裝不當,應重新安裝調(diào)試;因地基問題,應按說明書要求打好地基。長軸彎曲嚴重,應考慮換新的長軸。7、因缺油,導致主軸瓦、調(diào)距偏心套,齒輪偏心套,小連桿
13、上下調(diào)套輕度發(fā)熱;處理:立即將轉(zhuǎn)速調(diào)至最低,按排專人不間斷的對發(fā)熱部位的油孔油杯加油,看軸瓦是否有油污排出,如果有可繼續(xù)轉(zhuǎn),直至發(fā)熱現(xiàn)象消失。如果沒有油污流出,應停止運轉(zhuǎn),檢查油路是否暢通。及時排除故障。8、因曲線導軌和平導軌嚴重磨損,以及勾型墊和壓板調(diào)塊的作用,引起活動壓架在壓切時竄動,叫“搓板”(俗稱“雙眼皮”)處理:換新的平導軌和曲線導軌(非鑲裝式曲線導軌可采用修整的方法)重常便飯烘托得熱氣騰騰,賓主盡歡??傻埠芯凭臇|新調(diào)整支座(2-1)的高度。(1)若高度不夠,可加墊片。墊片的厚度的確定;在保證兩大面平行間距 27.8mm 時,裝上小連桿,支座小軸,人工推拉支座,大約用 2kg 的力剛過死點,這時的墊片高度為宜。(2)若高度過高,則應平行修去支座的底面,即高度過高的部分。9、線圈盒和摩擦盤的修整(1)摩擦盤的修整;在車床上找正后,對摩擦面少量車削,修平即可。(2)線圈盒的修整;在車床上找正后,先少量車削摩擦面,后車
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