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國電龍源安徽來安寶山49.5MW風電項目33套塔架監(jiān)理報告國電龍源安徽來安寶山49.5MW風電項目 設計方:國電聯合動力技術有限公司 業(yè) 主:安徽龍源風力發(fā)電有限公司 制造方:江蘇宇杰鋼機有限公司 監(jiān)造人:潘永青 監(jiān)造地點:江蘇省宜興市張渚鎮(zhèn)金張渚工業(yè)園 監(jiān)造日期:2010.10.112011.3.28 2011年04月.江蘇目 錄一、序 言二、塔架制造概況三、主要生產工藝流程四、監(jiān)造過程綜述五、制造過程中出現的問題及處理六、監(jiān)造心得一、 序 言本工程為國電龍源安徽來安寶山風電項目,位于安徽省滁州市來安縣楊郢鄉(xiāng);工程規(guī)模:發(fā)電機單機容量:1.5 MW,塔架高度:78768mm,總裝機容量:49.5MW。業(yè)主為安徽龍源風力發(fā)電有限公司。塔架的設計方為國電聯合動力技術有限公司,技術圖紙、技術規(guī)范和引用的標準均由該公司提供和規(guī)定。我受國電聯合動力技術有限公司的委派,負責江蘇宇杰有限公司33臺塔架和基礎段的的現場監(jiān)理。2010年10月11日進駐江蘇宇杰有限公司,依據國電聯合動力技術有限公司的圖紙、規(guī)范、引用的標準、塔筒監(jiān)理文件,前后共歷時九個多月,已於2011年3月28日完成了33臺塔架的監(jiān)造和發(fā)運。在這期間,根據業(yè)主的要求,我常駐江蘇宇杰廠區(qū)制造現場,收集了大量的第一手資料,對文件資料、制造過程及時進行見證;隨時了解情況,現場解決問題,盡量消除制造過程中的質量缺陷,於每周三定期通過周報、見證及現場照片等形式向公司和業(yè)主源源不斷地通報工程質量、工程進度和進度預測。二、塔架概況塔架為不同厚度的熱軋低合金高強度結構鋼板(標準:GB/T1591-1994、GB6654-96)經下料、卷制、拼裝、焊接、防腐涂裝、內附件安裝、檢測等多道工序而成,材質為:Q345C、Q345C-Z25。頂段為圓錐筒,小端直徑2737,大端直徑3408,由板厚10、12、14、15、16、20的鋼板卷制的13個筒節(jié)焊接組成,長度為29998(含兩端法蘭);中段為圓錐筒,小端直徑3408,大端直徑4200,由板厚16、18的鋼板卷制的13個筒節(jié)焊接組成,長度為29300(含兩端法蘭);下段為直筒,直徑4200,由板厚20、22、24、36的鋼板卷制的7個筒節(jié)焊接組成,長度為17570(含兩端法蘭長度)?;A環(huán)為直筒,直徑4214mm,由板厚50mm的鋼板卷制的1個筒節(jié)焊接組成,長度為1900(含兩端法蘭長度)。三、塔架生產主要工藝流程數碼切割下料、坡口 筒節(jié)卷制成型 縱縫焊接 縱縫UT 二次校圓 筒體拼裝 環(huán)縫焊接 門框焊接 UT 檢測 塔筒環(huán)、縱縫RT、MT檢測 塔筒幾何尺寸及法蘭最終檢測 法蘭噴鋅、筒體防腐涂裝及檢測 內附件安裝 包裝、發(fā)運。四、監(jiān)造過程綜述:塔架制作簡單,但焊接工藝要求高,塔架上所有焊縫必須100%經過超聲波探傷,T字接頭100%射線檢測,法蘭與筒體環(huán)焊縫100%磁粉檢測等,所有檢驗合格后才能進入下一道工序,所以,監(jiān)造的工作重點在焊接工藝的實施和無損檢測的保證上。1、焊工資質見證:依據技術規(guī)范和公司的監(jiān)理內容,對江蘇宇杰鋼機有限公司參與塔架制作的焊工資質進行了審核見證,自動埋弧焊工和手工氣保焊工均有江蘇省無錫質量技術監(jiān)督局核發(fā)且在有效期內的特種設備焊接作業(yè)證書;確保塔架有專業(yè)焊工焊接。2、質量和工藝文件的見證:江蘇宇杰鋼機有限公司在制作前,編制的塔架焊接工藝總則符合UP-1500風力發(fā)電機組塔架及基礎環(huán)制造技術規(guī)范的要求,焊接工藝評定報告、塔筒和門框焊接工藝文件等質量文件也符合規(guī)范的要求。在制造過程中,發(fā)現現場有焊工操作不符合技術文件要求的,立即指出并要求進行修正,使塔架的整個焊接過程控制符合工藝要求。3、鋼材和法蘭進廠驗收和第三方復檢見證:材料進廠,進廠驗收主要為對鋼板質保書的查閱,尺寸抽查,無損檢測見證;對制造廠提供的第三方復檢資質進行確認后,多次督促制造廠進行材質和焊接試板的第三方復檢,。以保證塔架原材料符合設計要求。4、江蘇宇杰鋼機有限公司是國內一家專業(yè)制造塔架的企業(yè),設備好,員工素質相對高,數控切割機械自動化程度高,在切割一個品種的第一張鋼板料后,校驗尺寸無誤并鎖定好設備,就能準確無誤地批量下料,各尺寸誤差均能有效地控制在范圍內。但是在塔架制造過程中也發(fā)現個別吊裝工在吊產品時有不遵守吊裝作業(yè)程序的現象,使得產品表面有磕碰缺陷,通知廠家對員工進行批評教育的同時,修補磕碰痕跡。塔節(jié)縱縫焊好并校園后,塔筒的拼裝由專業(yè)員工進行,拼裝前,對接的兩筒節(jié)的園弧周長誤差必須嚴格控制在23以內,這樣,筒節(jié)與筒節(jié)之間直徑差異控制在1左右,外表面的錯邊量不會超過1,胎架工裝在筒節(jié)拼裝前調節(jié)好寬度和直線度,能保證筒體各筒節(jié)間的同一軸度。5、無損檢測:國電聯合動力技術有限公司的技術規(guī)范中,要求塔架制造商對塔架上的所有焊縫進行UT和T字型接頭處RT檢測,對法蘭與筒體之間的焊縫還要進行100%MT檢測,對焊接螺柱進行20%的MT檢測。此外對接油盤處進行滲透100%檢驗。6、進度問題:此合同交貨期為2010年11月10日前,由于多種原因,一:制造廠項目開工時間較晚;二:制造廠項目多交貨期集中到了同一時間段;三:春節(jié)放假制造廠停工3星期;由此影響到我方33套的進度,最終到2011年3月28日 最后一臺塔架發(fā)運,監(jiān)造工作結束。五、制造過程中出現的問題及處理:本項目提出口頭質量通報有11次,簽發(fā)質量通報7次,簽發(fā)不符合項(NCR)1次。主要問題如下:1、根據聯合動力技術有限公司UP-1500風力發(fā)電機組塔架及基礎環(huán)制造技術規(guī)范3.2的要求:筒體和基礎環(huán)鋼板要求采購探傷板。制造廠采購的筒體鋼板均為非探傷板,基礎環(huán)筒體鋼板部分為探傷板。BV提出后,制造廠對到廠鋼板100%進行超聲波探傷,質量要求為JB/T4730-2005 1級。結果合格。2、根據聯合動力技術有限公司UP-1500風力發(fā)電機組塔架及基礎環(huán)制造技術規(guī)范5.13.2的要求:基礎環(huán)射線探傷要拍5張片子。制造廠在與聯合動力技術部門協(xié)商未果的情況下自行將拍片數量改成3張(300mmX80mm)片子,并且已經發(fā)運12套基礎環(huán)。聯合動力技術部門提出兩個解決方案:1)按照技術規(guī)范執(zhí)行;2)按3張(300mmX100mm)片子要求執(zhí)行。最后制造廠按照第二方案執(zhí)行,并得到業(yè)主的確認。3、根據聯合動力技術有限公司UP-1500風力發(fā)電機組塔架及基礎環(huán)制造技術規(guī)范2.2.4的要求:塔筒油漆需進行:1)依照標準ISO 2409-1994進行附著力試驗;2)依照標準ISO 4628進行人工老化試驗1500小時, 依照標準ISO 7253進行鹽霧試驗。人工老化試驗完成后,應根據ISO 4628-油漆和清漆-中的技術要求進行試驗評估。制造廠在2011年2月23日進行了油漆附著力試驗,BV見證了試驗過程,最終結果合格,并向BV提交了人工老化及鹽霧試驗報告。4、使用蘭陵油漆涂裝基礎環(huán)時出現大量流掛、針孔現象,工人修補后造成大量的刷痕、漏底,不符合聯合動力技術有限公司UP-1500風力發(fā)電機組塔架及基礎環(huán)制造技術規(guī)范要求,嚴重影響油漆的膜厚均勻性、美觀性和使用壽命,BV要求制造廠與江蘇蘭陵油漆廠家技術服務人員分析流掛原因,更新涂裝工藝,確保涂裝質量達到設計要求。制造廠第一時間與蘭陵油漆廠家進行了聯系溝通,分析原因,并改進了涂裝工藝。最終油漆表面質量大有改觀。5、江蘇宇杰報檢塔筒中段LABS1-2、LABS2-2的法蘭環(huán)縫MT檢測時,BV發(fā)現多處焊縫有橫向裂紋,經打磨后測得深度約23mm。由于天氣驟降對焊接質量影響很大,BV要求宇杰一定要加強焊接操作人員嚴格按照焊接工藝指導書(WPS)操作。并調查分析產生橫向裂紋的原因,從而杜絕裂紋的產生。對此制造廠第一時間采取了焊前預熱,焊后保溫的措施,并嚴格按照焊接工藝指導書(WPS)操作。6、塔筒編號:LABS27-1、LABS1-2、LABS5-2、LABS18-2、LABS3-3、LABS27-3共6段塔筒局部表面發(fā)現麻點、麻坑,測量深度0.5mm左右。BV要求制造廠盡快調查分析產生原因及整改方案。對此制造廠出具了質量承若書,業(yè)主也同意并簽字確認。7、塔筒-LABS30-2在發(fā)貨路途中汽車輪胎意外著火,現已拉回工廠。BV檢查發(fā)現大火造成有3節(jié)筒節(jié)外表面油漆大面積損壞及第6、第7筒節(jié)對接處內凹變形。經BV測量:2筒節(jié)兩端拉直線,中間最大內凹22mm。對此BV簽發(fā)了NCR。制造廠按照相應的返修工藝進行了補焊,并進行了UTMT檢測,600mm范圍內的凹凸度檢測為4mm,符合聯合動力技術規(guī)范。BV見證了上述步驟并予以認可。六、監(jiān)造心得:2010年10月11日正式入廠監(jiān)造,見證33臺套風機塔架的整個過程?,F場檢驗先按照整個生產流程全程現場見證第一臺塔架,保證對每一個環(huán)節(jié)都檢測到,隨后采取隨時對各個環(huán)節(jié)進行抽檢,最后在塔架發(fā)運之前進行終檢。保證產品質量。對于資料進行100%檢查。監(jiān)造初期主要對焊接工藝、焊接工藝評定、焊工及探傷人員資質、鋼板及法蘭質保書,生產計劃等資料進行見證。同時對每種規(guī)格的鋼板下料后尺寸檢驗。中期主要按照生產流程逐點現場見證,同時檢查生產過程的檢驗記錄,檢驗過程。在后期主要對以前見證過的環(huán)節(jié)抽檢。通過對這33臺套塔架制造的現場監(jiān)造,我的體會是:第一、現場監(jiān)理實際上就是過程質量控制的監(jiān)理,就是要與制造方一道在制造過程中發(fā)現問題,提出切實可行的方法解決問題,盡量不讓制造中的瑕疵進入下一道工序,進入到風場安裝。使制

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