一次風機變頻調(diào)速時實現(xiàn)RB功能的方案_第1頁
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文檔簡介

1、    一次風機變頻調(diào)速時實現(xiàn)RB功能的方案目前,我國電站鍋爐風機,特別是一次風機在運行中普遍存在耗能高、噪音大的問題。華北電網(wǎng)已有多家電廠在已建機組和新建機組離心式一次風機上應(yīng)用變頻調(diào)速器。風機變速調(diào)節(jié)后,風機耗功降低、運行效率提高、廠用電率降低,節(jié)能效果顯著,但有些改造項目出現(xiàn)新的問題:如在機組大負荷時發(fā)生“搶風”現(xiàn)象;一次風機電機前側(cè)軸承過熱、損壞;一次風機RB時造成變頻器過負荷保護動作繼而導(dǎo)致機組MFT動作,嚴重影響了風機及鍋爐的安全、目前,我國電站鍋爐風機,特別是一次風機在運行中普遍存在耗能高、噪音大的問題。華北電網(wǎng)已有多家電廠在已建機組和新建

2、機組離心式一次風機上應(yīng)用變頻調(diào)速器。風機變速調(diào)節(jié)后,風機耗功降低、運行效率提高、廠用電率降低,節(jié)能效果顯著,但有些改造項目出現(xiàn)新的問題:如在機組大負荷時發(fā)生“搶風”現(xiàn)象;一次風機電機前側(cè)軸承過熱、損壞;一次風機RB時造成變頻器過負荷保護動作繼而導(dǎo)致機組MFT 動作,嚴重影響了風機及鍋爐的安全、經(jīng)濟運行。針對一次風機RB的思考:相同的一次風機,為什么采用入口擋板調(diào)節(jié)時一次風機RB成功實現(xiàn)了,而變頻調(diào)速改造后一次風機RB卻失敗了?如何抑制RB后一次風壓大幅下跌?如何控制RB后汽溫急劇下降?機組RB時采用定壓方式好還是滑壓方式好?一、機組快速甩負荷的含義機組快速甩負荷(RB或RunBack

3、)的含義:機組的主要輔機,如一次風機、送風機、引風機、空氣預(yù)熱器及鍋爐汽動給水泵、爐水循環(huán)泵等,有一臺發(fā)生故障時,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)快速發(fā)出,按一定幅度減少機組實際負荷的指令。通過鍋爐、汽機主控制器分別對燃燒、給水、汽溫以及汽機DEH等控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行調(diào)整,使機組的負荷及相關(guān)參數(shù)最終達到單臺輔機的能力工況,以保證安全運行。RB屬機組的安全功能之一,為實現(xiàn)RB功能,要求CCS和BMS 兩大控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)動作。除一次風機的RB指令由BMS本身發(fā)出之外,其余的RB指令均由CCS發(fā)出,RB的邏輯示意圖見圖1。RB模塊根據(jù)其內(nèi)部設(shè)定的降負荷速率及目標負荷指令動作,鍋爐負荷按預(yù)定的速率降低,燃

4、料量的減少除由燃料調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)外,還由BMS系統(tǒng)按一定邏輯停相應(yīng)的給煤(粉)機,或投相應(yīng)的油槍共同配合完成。RB過程中,機前壓力由汽機自動控制。當BM S 接受RB指令后,首先發(fā)出報警信號并送出數(shù)據(jù)記錄(DL)信號到數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。與此同時,停掉最上面一層運行的磨煤機。接著,由CCS降低各運行層給煤機轉(zhuǎn)速,在F層煤粉停掉10s后,如RB命令繼續(xù)存在,則BMS停止E層磨煤機,而CCS繼續(xù)降低給煤機轉(zhuǎn)速。10s過后,如RB指令仍然存在,則BMS將D層磨煤機停掉,最后保留A、B、C三層磨煤機運行。單臺送、引風機事故跳閘后,同側(cè)的引、送風機通過聯(lián)鎖而自動跳閘停運。若D、E、F

5、三層磨煤機停掉后RB指令依然存在,則表明另一臺功能相同的輔機亦出故障,其結(jié)果導(dǎo)至MFT動作。二、一次風機變速調(diào)速時實現(xiàn)RB功能能否實現(xiàn)一次風機RB功能,需考慮以下兩點因素。1一次風機及其系統(tǒng)設(shè)備特性(1)單臺一次風機的參數(shù)和裕度大型機組,單臺一次風機一般按50%機組負荷設(shè)計。設(shè)計容量越大,對實現(xiàn)一次風機RB功能越有利,但對節(jié)能不利。風機設(shè)計裕度過大,會造成一次風機單耗過大,特別是采取擋板調(diào)節(jié)時,大量能量白白浪費在風機節(jié)流損失上;即使采取變頻調(diào)速,選用過大的壓頭和流量裕度,也會造成低負荷時,風機運行在風機性能曲線最高點的左側(cè),導(dǎo)致風機并聯(lián)困難,兩臺風機發(fā)生“搶風”現(xiàn)象。單臺一次風機帶負荷能力還應(yīng)

6、從減少空氣預(yù)熱器漏風;改進一次風系統(tǒng)管道和風門;完善熱控聯(lián)鎖保護邏輯幾方面入手,采取對策。(2)系統(tǒng)漏風采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)的電廠,普遍反映一次風機RB成功得不多,單臺一次風機帶負荷能力不足,常導(dǎo)致全部磨煤機跳閘或MFT動作。究其原因,往往不是選型小,而是系統(tǒng)漏風嚴重,這是問題的根本原因所在。一次風機RB過程中,單臺一次風機運行時,負荷逐漸降低,空氣預(yù)熱器(下稱空預(yù)器)漏風會不斷增大;運行磨煤機臺數(shù)系統(tǒng)切換過程中,一次風系統(tǒng)管網(wǎng)阻力發(fā)生變化,一次風走捷徑,通過兩臺空預(yù)器及一次風聯(lián)絡(luò)門旁路大量的風量,跳閘風機入口反竄出大量漏風。一次風管道漏風對一次風管道中的人孔、法蘭等處進行查漏,消除漏點,減

7、少漏風量。必要時對制粉系統(tǒng)進行打壓、煙霧彈查漏??疹A(yù)器漏風影響空預(yù)器漏風的因素有一次風壓、煙氣溫度、制造工藝等。空預(yù)器漏風率與一次風漏風率屬不同概念,前者是指一、二次風總的漏風情況,三分倉回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,其設(shè)計漏風率一般為6%10%。其中一次風漏風量占總漏風量的絕大部分,高達80% 以上。低負荷時一次風漏風率占總一次風量的30%40% ,或更高??疹A(yù)器的漏風率作為機組達標投產(chǎn)的一項主要考核指標,在投產(chǎn)初期,一般都能達到。而在機組長周期運行中,則普遍存在漏風率超標現(xiàn)象??疹A(yù)器密封間隙增大與空預(yù)器低溫腐蝕以及轉(zhuǎn)子變形、密封片磨損等因素密切相關(guān)。隨著機組負荷的不斷降低,一次風系統(tǒng)漏

8、風率呈增加趨勢;相同負荷下一次風漏風率與運行方式有關(guān),如運行一次風風壓、磨煤機運行臺數(shù)等因素??疹A(yù)器堵灰會增加一次風系統(tǒng)管網(wǎng)阻力,限制風機的出力。(3)未投運磨煤機RB邏輯中沒有考慮未投運磨煤機的通風情況,僅跳閘上層運行磨煤機,只保留運行磨煤機中下層23臺磨煤1)一次風機出、入口門風機出、入口門嚴密性差;一臺風機運行,另一臺停運搶修或啟動時風機反轉(zhuǎn),造成風機啟動困難。在一次風機采用變頻調(diào)速時,此現(xiàn)象更突出。為消除此不利因素,建議一次風機出口加裝氣動嚴密速斷門或止回門。風機出、入口門關(guān)閉時間長:如某600MW機組一次風機出口、入口擋板關(guān)閉時間長,分別為65s、95s,事故跳閘的一次風機停運中,從

9、風機入口反竄大量漏風。將一次風機出口擋板改為氣動速關(guān)門,而且必須關(guān)閉嚴密。這是保證一次風壓迅速恢復(fù)正常,一次風機變頻器不跳閘的最有效手段。風機出口截止門邏輯中,應(yīng)設(shè)計為“風機跳閘應(yīng)無延時聯(lián)鎖關(guān),風機啟動時不聯(lián)鎖開”。有利于風機跳閘和并列時防止反竄漏風現(xiàn)象發(fā)生。防止反竄漏風的另一項措施是跳閘風機出口的調(diào)溫風門在RB觸發(fā)后聯(lián)鎖關(guān)閉,減少一次風回流。2)空預(yù)器的一次風機側(cè)進、出口擋板有經(jīng)驗的運行人員,在發(fā)生一次風機RB情況下,如若一次風壓降得太低,適時將跳閘側(cè)的煙道上空預(yù)器的一次風機側(cè)進、出口擋板關(guān)閉,盡快地建立一次風壓,維持爐內(nèi)正常燃燒,可以有效地防止鍋爐滅火。因此“空預(yù)器運行時一次風機側(cè)進出口擋

10、板禁關(guān)”這一條是不可取的,應(yīng)設(shè)計為“關(guān)允許可操作”,以為運行調(diào)節(jié)提供方便和手段。3)冷一次風管道及其聯(lián)絡(luò)門此聯(lián)絡(luò)風門建議在兩臺風機運行時,處于嚴密全關(guān)位;RB邏輯中,應(yīng)設(shè)計有聯(lián)鎖關(guān)風門的邏輯。一次風機RB成功后,再根據(jù)需要考慮是否打開。現(xiàn)在已有許多新建機組業(yè)已取消一次風機出口聯(lián)絡(luò)風道及聯(lián)絡(luò)風門。對于托可托電廠一期600MW機組一次風機出口設(shè)計有聯(lián)絡(luò)風道但沒有設(shè)計聯(lián)絡(luò)風門,在其對一次風機變頻改造后存在隱患,建議增加一次風聯(lián)絡(luò)風門,機組啟動時在全關(guān)位,機組一次風機RB后待一次風壓穩(wěn)定后,根據(jù)停運一次風機側(cè)空預(yù)器排煙溫度情況打開此門對空預(yù)器進行冷卻。1)一次風機出、入口門風機出、入口門嚴密性差;一臺

11、風機運行,另一臺停運搶修或啟動時風機反轉(zhuǎn),造成風機啟動困難。在一次風機采用變頻調(diào)速時,此現(xiàn)象更突出。為消除此不利因素,建議一次風機出口加裝氣動嚴密速斷門或止回門。風機出、入口門關(guān)閉時間長:如某600MW機組一次風機出口、入口擋板關(guān)閉時間長,分別為65s、95s,事故跳閘的一次風機停運中,從風機入口反竄大量漏風。將一次風機出口擋板改為氣動速關(guān)門,而且必須關(guān)閉嚴密。這是保證一次風壓迅速恢復(fù)正常,一次風機變頻器不跳閘的最有效手段。風機出口截止門邏輯中,應(yīng)設(shè)計為“風機跳閘應(yīng)無延時聯(lián)鎖關(guān),風機啟動時不聯(lián)鎖開”。有利于風機跳閘和并列時防止反竄漏風現(xiàn)象發(fā)生。防止反竄漏風的另一項措施是跳閘風機出口的調(diào)溫風門在

12、RB觸發(fā)后聯(lián)鎖關(guān)閉,減少一次風回流。2)空預(yù)器的一次風機側(cè)進、出口擋板有經(jīng)驗的運行人員,在發(fā)生一次風機RB情況下,如若一次風壓降得太低,適時將跳閘側(cè)的煙道上空預(yù)器的一次風機側(cè)進、出口擋板關(guān)閉,盡快地建立一次風壓,維持爐內(nèi)正常燃燒,可以有效地防止鍋爐滅火。因此“空預(yù)器運行時一次風機側(cè)進出口擋板禁關(guān)”這一條是不可取的,應(yīng)設(shè)計為“關(guān)允許可操作”,以為運行調(diào)節(jié)提供方便和手段。3)冷一次風管道及其聯(lián)絡(luò)門此聯(lián)絡(luò)風門建議在兩臺風機運行時,處于嚴密全關(guān)位;RB邏輯中,應(yīng)設(shè)計有聯(lián)鎖關(guān)風門的邏輯。一次風機RB成功后,再根據(jù)需要考慮是否打開?,F(xiàn)在已有許多新建機組業(yè)已取消一次風機出口聯(lián)絡(luò)風道及聯(lián)絡(luò)風門。對于托可托電廠

13、一期600MW機組一次風機出口設(shè)計有聯(lián)絡(luò)風道但沒有設(shè)計聯(lián)絡(luò)風門,在其對一次風機變頻改造后存在隱患,建議增加一次風聯(lián)絡(luò)風門,機組啟動時在全關(guān)位,機組一次風機RB后待一次風壓穩(wěn)定后,根據(jù)停運一次風機側(cè)空預(yù)器排煙溫度情況打開此門對空預(yù)器進行冷卻。目前設(shè)計RB邏輯中保留的運行磨煤機,沒有考慮隔層燃燒情況,修改為“保留運行磨煤機中下層相鄰煤層”對燃燒穩(wěn)定更為有利,某些煤層組合隔層燃燒時(如A、C、D、E、F煤層滿負荷運行,RB時,相繼F、E、A煤層跳閘,只保留C、D煤層),也有抑制汽溫急劇下降的作用。所以RB邏輯中若設(shè)計有自動投油助燃邏輯(其原因在于單臺一次風機不能帶兩臺磨運行),則既保證一層磨煤機的燃

14、燒穩(wěn)定,同時又可以防止全爐膛MFT動作,即在任一臺一次風機跳閘后,可立即自動投入油槍助燃。1)一次風壓控制一次風機自動調(diào)節(jié)的一次風壓指空預(yù)器后熱一次風母管壓力??刂埔淮物L壓定值是,鍋爐負荷或運行中單臺磨煤機最大煤量的函數(shù)關(guān)系,隨著鍋爐負荷或煤量增大而增大。壓力定值由于制粉系統(tǒng)阻力不同而變化,最小定值一般比制粉系統(tǒng)設(shè)計阻力大1 kPa,減少了一次風機的電耗及空預(yù)器的一次風漏風;通過運行優(yōu)化,降低一次風壓,一次風系統(tǒng)漏風率有所降低,空預(yù)器漏風率呈下降趨勢。高值則是以磨煤機風量和風溫調(diào)節(jié)門有調(diào)節(jié)裕度,磨煤機及其管道不堵煤不積粉為原則所對應(yīng)的風壓。FSSS系統(tǒng)的邏輯修改:在RB發(fā)生的情況下,

15、延時聯(lián)鎖跳所有的未啟動的磨煤機并且聯(lián)鎖關(guān)所有未啟動磨煤機的進出口風門,這樣可以防止風量從停運的磨煤機中流失、一次風壓降低?;蛘弋斎我慌_一次風機跳閘及對應(yīng)磨煤機O FF 信號均存在時,關(guān)閉對應(yīng)磨煤機冷、熱風調(diào)節(jié)擋板,這樣可以防止風量從停運的磨煤機中流失。2)提高一次風系統(tǒng)穩(wěn)定性磨煤機一次風量低時,原跳磨煤機的邏輯改為跳給煤機,或者取消風量低保護,防止因風量測量管堵粉保護誤動,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。一次風與爐膛差壓低低時,原一個邏輯開關(guān)動作跳所有磨煤機,宜改為一次風與爐膛差壓低三取二信號與該磨煤機風量低相“與”后跳磨煤機,提高了可靠性。(2)汽溫控制回路RB邏輯設(shè)計為在很短時間內(nèi),切

16、除上層磨煤機,燃料量驟降,導(dǎo)致燃燒強度降低和燃燒中心下移,引起汽溫、汽壓的急劇下跌。大多數(shù)電廠RB時,主汽溫度急劇下降2030,若減溫水未及時切掉,主汽溫度甚至跌到480,嚴重威脅著機組的安全運行。因此這種情況下可以在主、再汽溫的控制邏輯中加入RB觸發(fā)信號的脈沖信號,直接強關(guān)(適當延時)汽溫調(diào)節(jié)門。是否聯(lián)鎖關(guān)閉減溫水電動門則根據(jù)現(xiàn)場實際情況而定。控制得當RB時過熱汽溫控制在520左右。RB邏輯設(shè)計有,當RB觸發(fā)時聯(lián)鎖停止鍋爐本體吹灰器(特別是爐膛吹灰器);聯(lián)鎖關(guān)調(diào)門前后隔離閥,減少漏流等措施對汽溫控制也是有利的。(3)壓力控制回路RB觸發(fā)后,機組從協(xié)調(diào)控制方式自動切換至機跟爐協(xié)調(diào)方式或機跟隨方

17、式,汽機調(diào)節(jié)主汽壓力。壓力控制方式有定壓、滑壓兩種。RB工況時,若采取定壓方式則存在鍋爐熱容量驟減、定值較高的情況。此時汽機調(diào)門勢必關(guān)得過小,同時可能造成汽壓過高,鍋爐上水困難,機組有可能因汽包水位低而M FT 動作,影響機組安全和經(jīng)濟性?;瑝哼\行相對于定壓方式而言,相同目標負荷下可以使主汽溫不至于下降太多。所以大多數(shù)電廠,RB工況采用滑壓方式。但RB時滑壓曲線壓力不可降得太低,否則會造成汽機主調(diào)門關(guān)得緩慢,RB過程延長;同時壓力變化過大,會造成由于汽包壓力波動而引起的水位波動及虛假水位現(xiàn)象,不利于機組的安全運行。RB發(fā)生后,CCS若切至汽機跟隨方式運行,主汽壓由調(diào)門控制,

18、同時負荷的下降速度受調(diào)門動作的影響很大,這就要求在RB過程中主汽壓設(shè)定值的降壓速率要與爐側(cè)燃燒特性一致。由于鍋爐蓄熱量大,RB剛開始一段時間內(nèi),負荷下降緩慢,主汽壓下降較少,隨后,由于燃料大幅度減少的作用,主汽壓大幅度下降,調(diào)門快速關(guān)閉以維持汽壓,這樣容易造成負荷的過調(diào)。建議RB后聯(lián)鎖將運行方式切至機跟爐協(xié)調(diào)方式,這樣對穩(wěn)定負荷有利。但對于熱電廠建議采用機跟隨方式,RB過程是否結(jié)束應(yīng)以鍋爐指令下降到目標值為準,而不能以機組有功功率降至目標值為標志。分析一次風機RB失敗原因得出,當從ECR工況被迫迅速調(diào)整為50% 能量工況時,鍋爐蒸發(fā)量大大減少,汽包壓力渡過其慣性時間(約10s)后迅速

19、下降,由于下降速率過大,使水位產(chǎn)生動態(tài)擴容現(xiàn)象,從而造成水位高保護動作。因此,實現(xiàn)該RB工況的關(guān)鍵點就是必須限制汽包壓力降速率在一個合理安全的范圍內(nèi)。由于汽包壓力與主汽壓力存在單值對應(yīng)關(guān)系,限制了主汽壓降的速率。經(jīng)過對ECR 工況附近水位動態(tài)擴容分析計算,以及運行經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明,當主汽壓降速率不大于1MPa/min 時,水位動態(tài)擴容較弱,其虛假水位幅量較小。滑壓速率不大于0.5MPa/min 時,對于300MV和600MV機組RB滑壓曲線降壓幅度一般設(shè)為16.514.5M Pa。(4)輔機控制回路當單側(cè)輔機故障跳閘后,聯(lián)鎖跳掉同側(cè)某些輔機,以保證機組參數(shù)的

20、相對穩(wěn)定。增加必要的超馳控制和前饋控制。RB觸發(fā)初期,控制量偏差大,導(dǎo)致調(diào)節(jié)品質(zhì)惡化,也會引發(fā)運行工況的惡化,甚至跳機。增加必要的超馳控制和前饋控制,抑制調(diào)節(jié)量和設(shè)定值的偏差增大趨勢,有助于閉環(huán)調(diào)節(jié)品質(zhì)。如果僅依靠偏差進行調(diào)節(jié),勢必由于受調(diào)節(jié)器速度的限制,執(zhí)行機構(gòu)來不及動作,引起RB初期運行工況的不穩(wěn)定;在快速減燃料的同時,采取適當?shù)那梆伭浚_保負荷、煤量、水量、風量等的迅速平衡。根據(jù)調(diào)節(jié)對象執(zhí)行機構(gòu)的響應(yīng)時間來確定選用PID調(diào)節(jié)還是超馳(或OVATION平衡塊的指令疊加)調(diào)節(jié)等手段。對于一次風機如果采用入口調(diào)節(jié)擋板調(diào)節(jié),其全行程時間長,一般在6090s,響應(yīng)時間較長,采用跳閘風機指令疊加在運行風機上,并按一定速率釋放至執(zhí)行機構(gòu),實踐證明此法行之有效、可靠;而對于采用雙級動葉調(diào)節(jié)或變頻調(diào)節(jié)的一次風機,其全行程時間長,一般在1015 s,響應(yīng)時間較快,若采用指令疊加的平衡塊調(diào)節(jié),可能導(dǎo)致一次風機調(diào)節(jié)機構(gòu)動作過快而導(dǎo)致電機過流保護動作。因此一次風機雙級動葉調(diào)節(jié)或變頻調(diào)節(jié)時,一次風壓偏差宜采用PID調(diào)節(jié)器控制。為有效防止一次風機RB電機和變頻器過流或過載保護動作,設(shè)計電機或變頻器超電流閉鎖增輸出指令邏輯也切實可行。由于一次風系統(tǒng)阻力不同,其出力也不盡相同,因此根椐單臺風機帶50% 負荷出力試驗來確定擋板或動葉開度和轉(zhuǎn)速來限制一次風機調(diào)節(jié)指令上限的方法不夠

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