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文檔簡介
1、ALIENTEKATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 常見問題匯總ATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 問題匯總用戶手冊 User manualiiUser ManualALIENTEKATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 常見問題匯總目錄1. STM32 虛擬串口問題12.3.4.5.6.7.四軸飛行過程往一邊偏3四軸行,高度定不住4四軸空翻不穩(wěn)定4器不能調(diào)試代碼5擴(kuò)展模塊問題6其他77.17.27.3地址7資料.7技術(shù)支持7 User manualiiALIENTEKATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 常見問題匯總1. STM32
2、虛擬串口問題通常驅(qū)動安裝失敗,打開設(shè)備管理器,可以看到如下圖 1.1 所示:圖 1.1 虛擬串口驅(qū)動安裝失敗示圖正確安裝 STM32 虛擬串口驅(qū)動步驟如下: 安裝資料的VCP_V1.4.0_Setup.exe,這個驅(qū)動在資料包”3,MiniFly 配套軟件à3,STM32 USB 虛擬串口驅(qū)動”文件夾內(nèi),安裝完成,在如下路徑可以看到如圖 1.2 所示:圖 1.2 VCP_V1.4.0_Setup.exe 安裝完成示圖360 等安全軟件,并安裝虛擬串口補丁,補丁路徑如下圖 1.3 所示:然后雙擊運行“雙擊這個.bat”, 因為部分系統(tǒng)缺少配置文件,所以需要使用.bat夾里。配置文件到系
3、統(tǒng)文件圖 1.3 安裝虛擬串口補丁示圖 在下圖的路徑下,運行 dpinst_amd64.exe 或 dpinst_x86.exe(根據(jù)系統(tǒng)位數(shù)選擇)如圖 1.4 所示。安裝后如下圖 1.5 所示。圖 1.4 手動執(zhí)行 dpinst_amd64.exe1 / 9ALIENTEKATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 常見問題匯總圖 1.5 虛擬串口驅(qū)動安裝示圖 USB 連接四軸或,在設(shè)備管理à端口可以看到如下圖 1.6 所示。圖 1.6安裝虛擬串口 驅(qū)動安裝后,插上 USB,虛擬串口用不了,則檢查下 USB 線是否接好,甚至可以換一根 USB 線試試。2 / 9ALIENT
4、EKATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 常見問題匯總2. 四軸飛行過程往一邊偏提示:MiniFly 固件會不定時更新,請先將 MiniFly 固件更新到最新版本,并將 PID 參數(shù)恢復(fù)為默認(rèn)值。如果偏飛得厲害,先檢查微調(diào)值是否為 0,如果不為零,就先調(diào)整為 0 再試飛看飛行效果。如果通過微調(diào)的方式不能糾正偏飛問題,那就是其他所致。 電機(jī)壞了,電機(jī)壞了也分好幾種情況,比如像圖 2.1 那種情況,電機(jī)底座脫離或者脫落,這種情況導(dǎo)致電機(jī)輸出動力減弱,甚至有燒壞 MOS 管的可能;還有像圖 2.2 那種情況,電機(jī)輸出軸彎曲,輸出軸彎曲,裝上槳葉轉(zhuǎn)動起來就會因為不平衡產(chǎn)生很大的震動,的直
5、接結(jié)果就是導(dǎo)致傳感器讀數(shù)據(jù)精度變差甚至錯誤;還有可能是電機(jī)長時間工作,軸承或者電刷磨損厲害,導(dǎo)致動力減弱,因為有刷電機(jī)是有的,按正常使用來說,這個電機(jī)還是有幾的。對于這種電機(jī)壞了的情況,我們只需要換上新的電機(jī)即可。圖 2.1 電機(jī)底座脫離圖 2.2 電機(jī)中心轉(zhuǎn)軸彎曲注意:對于如圖 2.1 電機(jī)底座脫離的情況,電機(jī)就不能再使用了,只能更換新電機(jī),因為電機(jī)在這種狀態(tài)下,不但沒有動力輸出,甚至?xí)?dǎo)致 MOS 管燒掉或者短路,MOS 短路后,上電電機(jī)不受直接就轉(zhuǎn)起來了,如果 MOS 管燒掉那就得售后返修了。 偏飛也有可能是槳葉不平衡所致,因為空心杯轉(zhuǎn)速高,裝上不平衡槳葉高速轉(zhuǎn)動,就會產(chǎn)生很大,過大的導(dǎo)
6、致傳感器度數(shù)精度降低甚至錯誤。怎么看槳葉是否平衡呢?最直接的就是看槳葉是否磨損,變形以及殘缺等。如果這種情況,直接換上新的槳葉即可,注意槳葉是有正反的。 偏飛也有可能是導(dǎo)致,導(dǎo)致四軸接受不到信號,從而出現(xiàn)偏飛的情況,如何干擾呢?在可范圍內(nèi),四軸飛行,無干擾的時候,器通訊指示燈;有一點點干擾(影響飛行)的時候,紅色指示燈偶爾閃,這時候四軸基爍一下, 本接收不到請重置指示燈基本還是;當(dāng)干擾變嚴(yán)重,紅色指示燈信號了,偏飛,亂飛的可能性就很大了。如果遇到干擾嚴(yán)重的情況,和四軸,如何重置請參考“ATK-MiniFly 微型四軸用戶手冊”,然后再匹配四軸和,如果還是有干擾,請再次重置和四軸,然后匹配,通常
7、重置兩三次就可以解決這個問題。3 / 9ALIENTEKATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 常見問題匯總3. 四軸行,高度定不住是討論比較多的一個話題,當(dāng)然主要討論的就是效果的問題,在發(fā)布 V1.2 固件之前,有不少用戶反映效果差的問題,比如不起來,響應(yīng)緩慢,飛起來上竄下竄等,反正就是有很多問題,當(dāng)然這里面不排除硬件(電機(jī),槳葉)的問題以及軟件(PID)問題。所以這個問題,我們又花了大量時間和精力來優(yōu)化功能,我們改動了不少,四軸自身重量(增代碼,甚至代碼框架也改動了,1.2 版本之前,使用單環(huán)PID影響很大,油門響應(yīng)也很慢。最新發(fā)布的 1.2 版本固件修正了以上的 bug,刪擴(kuò)
8、展模塊)對1.2 版本固件使用串級(位置環(huán)+速度環(huán))PID 的方式,增加穩(wěn)定性的同時提高了響應(yīng)速度,穩(wěn)定性也受到自重影響,然后設(shè)置默認(rèn)一鍵起飛高度為 80cm;用戶更新到 1.2 及以上版本固件后,如果件的問題,查找方式參考第 2 章節(jié)內(nèi)容。效果還是很差,那么我們檢測下是否是硬4. 四軸空翻不穩(wěn)定關(guān)于四軸空翻這個話題,空翻是一中特技動作,既然是特技動作,當(dāng)然就需要一定的經(jīng)驗和水平,玩過穿越機(jī)的用戶都知道,穿越機(jī)有一種飛行模式,叫做Acro(特技)模式,看名字都明白是用作特技飛行的,這種模式是基于速率的模式,這個模式下飛手可以四軸任意角度飛行,也可以做各種像空翻這樣的動作,但是操作難度大,需要飛
9、手不斷的方向桿;這個模式不同于自穩(wěn)模式(也就是 MiniFly 的手動模式),自穩(wěn)模式打方向桿,飛機(jī)往打桿方向飛行,松開方向桿,飛機(jī)自動恢復(fù)水平,新手入門就使用這種模式;像上面說到的特技模式,除非你天賦異稟,否則都是需要花時間在模擬器上模擬飛行, 然后實戰(zhàn)演練才能學(xué)會的,新手上來就飛特技模式,做特技動作,那一般都是炸機(jī)的結(jié)局。然后說一下 MiniFly 的空翻,我們經(jīng)過不斷的空翻練習(xí),炸機(jī),換電機(jī),繼續(xù)炸機(jī)過程,就是為了給大家提供一種相對簡單甚至傻瓜式的做空翻特技的方法,這個方法的源碼是我們經(jīng)過不斷的炸機(jī)練習(xí)中總結(jié)出來的,在其他開源四軸項目中也是找不到的,我們這個源碼也是開源給大家學(xué)習(xí)的,如果
10、大家有好的意見建議都可以反饋給我們。當(dāng)然我們也在不斷的嘗試新的方式,以達(dá)到更好的操作和效果。剛才扯得有點遠(yuǎn)了,回到空翻效果這個話題,整體來說空翻效果還是可以的,但是對于新手來說,如果你連 MiniFly 的手動模式(應(yīng)該叫做自穩(wěn)模式)都還沒學(xué)會,特技空翻那就更難了,所以我們建議新手先練習(xí)把飛機(jī)則你就得多備些電機(jī)吧。平穩(wěn),熟練掌握之后再去學(xué)空翻特技,否如果你不是新手,特技空翻也熟練了,但是空翻效果差,這個時候,我們就需要去檢查一下四軸硬件了,硬件檢測直接參考上面第 2 章節(jié)及可。4 / 9ALIENTEKATK-MiniFly 常見問題匯總MiniFly 常見問題匯總5.器不能調(diào)試代碼MiniF
11、ly 和我們配套的上總共有 3 顆器也都支持這些可以,當(dāng)我們代碼,stm32f411、stm32f103 和 nrf51822,stm32(stm32f411、stm32f103)時,請將器開關(guān)撥到 STM32 檔,當(dāng)nrf51822 的時候,請將器開關(guān)撥到 NRF51xx檔。如果開關(guān)檔位不對,有可能導(dǎo)致誤擦寫,把已2 端是否對接好。好的代碼擦除。另外也要檢查線如果器開關(guān)設(shè)置好了,線 2 端也對接好了,還是不能,有可能是如下:一下編譯出錯,提示代碼超過 32K,這種情況是因為 MDK 未,這種情況只需要MDK。編譯或者提示找不到,應(yīng)該是 MDK 安裝之后沒有安裝相應(yīng)的 pack 包,如何安裝請
12、參考“ATK-MiniFly 微型四軸開發(fā)指南”第 7 章節(jié)內(nèi)容?;蛘哒{(diào)試出現(xiàn)如圖 5.1 所示的提示:圖 5.1 驅(qū)動問題提示這種情況需要替換一下jlink 驅(qū)動,用我們提供的驅(qū)動替換MDK 安裝路徑下對應(yīng)的驅(qū)動,替換之前可以先將原來的驅(qū)動備份一下。在 MiniFly 資料找到“Segger.zip”,解壓出來,然后替換MDK 安裝目錄下的 Segger 文件夾,如圖 5.2 和 5.3 所示:圖 5.2 新的驅(qū)動包圖 5.3 替換掉原來的文件夾注意 :調(diào)試 MiniFly 時,請務(wù)必接上電池四軸供電,不能用器的電源給四軸供電并調(diào)試,器帶載能力較弱,只使用它給 MiniFly 供電調(diào)試可能導(dǎo)致器燒掉
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