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文檔簡(jiǎn)介

1、歐陽(yáng)治影響脫硫石膏品質(zhì)的常見(jiàn)原時(shí)間 2021.03. 10創(chuàng)作:歐陽(yáng)治煙氣中灰塵含高。煙氣中的灰塵在脫硫過(guò)程會(huì)因 洗滌而進(jìn)入漿液中,漿液中的雜質(zhì)含量高時(shí),不能 隨著脫水而全部排出,使成品石膏中的雜質(zhì)含增 加,影響石膏品質(zhì)。煙氣中灰塵含量高的原因主要 是煤質(zhì)差及電除塵效果差所致,當(dāng)入口煙氣中灰塵 含量超標(biāo)時(shí)及時(shí)聯(lián)系鍋爐運(yùn)行檢查電除塵運(yùn)行情 況,適當(dāng)關(guān)小增壓風(fēng)機(jī)靜葉開度,減少進(jìn)入脫硫的 煙氣量,待電除塵恢復(fù)正常后再恢復(fù)脫硫系統(tǒng)的正 常運(yùn)行。也有可能是脫水后廢水排放少,使吸收塔 的雜質(zhì)越積越多。吸收塔漿液中亞硫酸鈣含量高。亞硫酸鈣含量升 高的主要原因是氧化不充分引起的,正常情況下由 于煙氣中含氧量低

2、(4%8%左右),鍋爐燃燒后產(chǎn)生的煙氣中的硫氧化物主要是二氧化硫,在脫硫過(guò) 程中漿液吸收二氧化硫而生成亞硫酸鈣,脫硫系統(tǒng) 通過(guò)氧化風(fēng)機(jī)向吸收塔補(bǔ)充空氣,強(qiáng)制氧化亞硫酸 鈣生成硫酸鈣,硫酸鈣與2個(gè)水分子結(jié)合生成石膏 分子,當(dāng)石膏達(dá)到一定飽和程度后結(jié)晶析出,經(jīng)脫 水后產(chǎn)生成品石膏。而由于種種原因不能使亞硫酸 鈣得到充分氧化時(shí)(原因包括氧化空氣流量不夠; 氧化空氣壓力達(dá)不到要求;吸收塔攪拌器攪拌效果 不佳等),漿液中亞硫酸鈣的含量就會(huì)升高,最終 使成品石膏品質(zhì)下降,同時(shí)會(huì)造成脫水效果差、脫 硫系統(tǒng)脫硫效率差、石灰石消耗量增加等一系列不 良影響。此時(shí)要檢查氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況(壓力、電 流、流量等),氧化

3、空氣母管是否有漏氣現(xiàn)象,必 要時(shí)適當(dāng)減少進(jìn)煙量;也可以排出一部分吸收塔漿 液,增加新鮮水,待吸收塔內(nèi)漿液品質(zhì)改善后再恢 復(fù)正常運(yùn)行。吸收塔漿液中碳酸鈣含量高。碳酸鈣作為脫硫的 吸收劑,在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中要不斷的補(bǔ)充,為 了保證脫硫效果,吸收塔內(nèi)要保持一定的PH值, 有時(shí)PH值保持較高,這樣漿液中的碳酸鈣含量就歐陽(yáng)治創(chuàng)編2021.03.10歐陽(yáng)治創(chuàng)編 2021.03.10會(huì)較高;也有可能石灰石活性較差,石灰石漿液補(bǔ) 充到吸收塔內(nèi)后,在短時(shí)間內(nèi)不能充分電離,也就 不能和二氧化硫發(fā)生反應(yīng),最終會(huì)隨脫水而進(jìn)入石 膏中。這兩種情況也會(huì)影響石膏品質(zhì)。運(yùn)行中要適 當(dāng)控制PH值,兼顧脫率效果和石膏品質(zhì),同時(shí)

4、要 注意石灰石漿液的補(bǔ)充量,當(dāng)補(bǔ)充大量石灰石而PH 上升不明顯時(shí)有可能是石灰石活性差,必須要讓石 灰石有充分的時(shí)間在吸收塔內(nèi)電離。濾餅沖洗不充分。濾餅沖洗主要作用是降低石膏 中的氯離子濃度,正常要求成品石膏中氯離子的濃 度小于lOOPPm,通過(guò)濾餅沖洗水的沖洗能達(dá)到這一 要求,有時(shí)由于濾餅沖洗水流量不足,有可能會(huì)使 石膏中氯離子濃度超標(biāo);也有可能石膏漿液中本身 氯離子濃度較高,最終使石膏中含量也高,這是可 能煙氣中氯化氫含量,也有可能是脫水過(guò)程中廢排 放量少,最終使吸收塔內(nèi)漿液氯離子濃度不斷升高 所致。采取方法是增加濾餅沖洗水流量,同時(shí)增加 廢水排放量。脫水效果不佳,含水量超標(biāo)。脫水效果不好的

5、原 因較多,有可能是一級(jí)脫水時(shí)進(jìn)入水力旋流器的壓 力太低,一級(jí)脫水效果不好引起總體脫水效果不 好,但這種影響一般來(lái)說(shuō)影響比較小,可適當(dāng)提高 壓力;脫水真空度不夠會(huì)引起脫水效果不好,此時(shí) 要檢查真空泵的運(yùn)行情況(電流、真空泵密封水、 真空度、真空母管有無(wú)堵塞、真空管道有無(wú)漏氣現(xiàn) 象、濾液水箱液位是否偏低,所以不能保持真 空),檢查真空皮帶密封水是否正常,濾餅厚度是 否太溥、真空皮帶是否有不平現(xiàn)象,真空皮帶上濾 餅裂縫是否大引起漏氣等。(1) 石膏漿液中雜質(zhì)過(guò)多。雜質(zhì)主要指飛灰以及石灰 石中帶來(lái)的雜質(zhì)等,這些雜質(zhì)干擾了吸收塔內(nèi)化學(xué)反 應(yīng)的正常進(jìn)行,影響了石膏的結(jié)晶和大顆粒石膏晶體 的生成;另一方面

6、雜質(zhì)夾在石膏晶體之間,堵塞了游 離水在石膏晶體之間的通道,使石膏脫水變得困難。(2) 石膏漿液中CaCO3或CaSO3l/2H2O過(guò)多。這 是吸收塔內(nèi)pH值控制不好以及氧化不充分所致。 若pH值過(guò)高,則石膏中的ac()3就會(huì)增加,一方面 導(dǎo)致漿液品質(zhì)惡化脫水困難,一方面又不經(jīng)濟(jì)。如果歐陽(yáng)治創(chuàng)編2021.03.10歐陽(yáng)治創(chuàng)編 2021.03.10 生成的CaS()3l/2H2()得不到充分的氧化,會(huì)導(dǎo)致石 膏中CaS()3l/2H2()含量過(guò)高,脫水困難。(3) 廢水系統(tǒng)不能正常投用,系統(tǒng)中雜質(zhì)無(wú)法排出。 脫硫系統(tǒng)中排出的廢水取自廢水旋流器的溢流,主要 為飛灰、石灰石中帶來(lái)的雜質(zhì)以及未溶的石灰石

7、。由于這些雜質(zhì)大多質(zhì)量相對(duì)較輕,當(dāng)石膏漿液流到皮 帶機(jī)濾布上時(shí),較輕的雜質(zhì)漂浮在漿液的上部,并且 顆粒較石膏顆粒細(xì)且粘性大,因此石膏餅表面常被一 層呈深褐色物質(zhì)覆蓋,這層物質(zhì)手感很黏,且很快會(huì) 析出水分。如果廢水系統(tǒng)不能正常投用,系統(tǒng)中雜質(zhì) 就會(huì)累積,導(dǎo)致石膏脫水越來(lái)越困難。(4) 石膏漿液過(guò)飽和度控制不好,導(dǎo)致結(jié)晶顆粒過(guò)細(xì) 或出現(xiàn)針狀及層狀晶體。(5) 煤種硫分偏高導(dǎo)致煙氣脫硫裝置(FGD)進(jìn)口煙氣中含硫量超標(biāo)。如果進(jìn)口煙氣中SO2的含量嚴(yán)重 超標(biāo),會(huì)帶來(lái)兩方面負(fù)面影響:一方面導(dǎo)致 CaS()3l/2H2()氧化不充分;另一方面也導(dǎo)致石膏晶 體結(jié)晶的時(shí)間過(guò)短,不能生成大顆粒的石膏晶體,從 而

8、脫水因難。(6) 吸收塔漿液或石膏漿液的含固量達(dá)不到要求。吸歐陽(yáng)治創(chuàng)編2021.03.10歐陽(yáng)治創(chuàng)編 2021.03.10 收塔漿液的含固量達(dá)不到要求,則直接導(dǎo)致石膏旋流 器底流出來(lái)的石膏漿液含固量偏低。而如果石膏漿 液含固量達(dá)不到要求,則宜接影響脫水效果。(7) 真空皮帶機(jī)真空達(dá)不到要求。具體原因有真空皮 帶機(jī)處管道漏真空、氣液分離罐到真空泵的管道結(jié) 垢堵塞或?yàn)V布孔徑過(guò)小等。如杲真空泵及皮帶機(jī)的 管道漏真空、氣液分離罐到真空泵的管道結(jié)垢堵塞, 那么真空泵的抽吸能力就會(huì)減弱,就不能將皮帶機(jī)上 石膏濾餅中的游離水吸出,導(dǎo)致石膏含水率超標(biāo)。另 外濾布孔徑過(guò)小則可能被雜質(zhì)堵住,也會(huì)影響脫水效 果。3

9、 石膏含水率高的解決過(guò)程 對(duì)照石膏含水率高的主要因素并結(jié)合揚(yáng)二廠脫硫系 統(tǒng)的實(shí)際情況,對(duì)從石灰石至石膏整個(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行 充分分析,找出生產(chǎn)流程中存在的各種問(wèn)題,尤其發(fā) 現(xiàn)石膏中雜質(zhì)及CaC()3含量偏高、石膏漿液的含固 量偏低、真空皮帶機(jī)工作參數(shù)不正常等影響石膏脫 水的因素,有針對(duì)性地采取下列措施。3.1降低系統(tǒng)中雜質(zhì)含量以提高石膏漿液的純度(1) 提高靜電除塵器各電場(chǎng)的參數(shù),降低電除歐陽(yáng)治創(chuàng)編2021.03.10歐陽(yáng)治創(chuàng)編 2021.03.10 塵 出 口 的 煙 塵 含 量。(2) 提高石灰石的品質(zhì),使石灰石CaC()3含量大于 93% ,從而減少吸收塔中雜質(zhì),保證石膏晶體的結(jié)晶 能正常進(jìn)

10、行,使晶體顆粒的形狀趨于規(guī)則化。(3) 對(duì)石膏漿液進(jìn)行拋棄,在經(jīng)過(guò)連續(xù)3天的徹底拋棄后石膏漿液的品質(zhì)得到了大幅度提高,石膏脫水時(shí) 濾餅表面看不到深褐色物質(zhì)覆蓋,石膏的顏色也變白 了O(4) 對(duì)廢水進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)廢水的正常排放。采取以上措施后,系統(tǒng)中的雜質(zhì)大幅度減少,吸收塔 中漿液的品質(zhì)得到了提高,這從吸收塔中氯離子的含 量可以看出,以1號(hào)爐為例,采取措施前后氯離子含 量見(jiàn)表1。3.2 對(duì) 表 計(jì) 進(jìn) 行 校 正 由于表計(jì)的準(zhǔn)確性時(shí)刻影響著整個(gè)脫硫系統(tǒng)的正常 運(yùn)行,影響著石膏的脫水效果,因此對(duì)偏差較大的表 計(jì)全部進(jìn)行了校正及整改。(1) 對(duì)pH計(jì)進(jìn)行了校正,將偏差范圍控制在0.2內(nèi), 使pH計(jì)能

11、及時(shí)準(zhǔn)確地反映吸收塔內(nèi)的真實(shí)pH值;(2) 對(duì)吸收塔的密度計(jì)進(jìn)行改造,在主管道上加裝了歐陽(yáng)治創(chuàng)編2021.03.10歐陽(yáng)治創(chuàng)編 2021.03.10節(jié)流孔板,提高了密度計(jì)前后的壓差。改造之后顯示 值和便攜式相比誤差均在4() kg/m3以內(nèi),在線密度 計(jì)誤差明顯減小。pH計(jì)及密度計(jì)準(zhǔn)確性提高后,pH 值大幅波動(dòng)的情況減少了,運(yùn)行人員將參數(shù)調(diào)整在 5.25.7的最佳范圍內(nèi),不但石膏中6C()3及 CaS()3-l/2H2()的含量大幅減少,石膏的含水率大幅 降低,而且也提高了石膏品質(zhì)。表計(jì)校驗(yàn)前后參數(shù)見(jiàn) 表2。3.3 提高吸收塔內(nèi)漿液的含固量 由于密度計(jì)校驗(yàn)后比較準(zhǔn)確,通過(guò)取樣分析,將含固 量和

12、密度對(duì)應(yīng)起來(lái),再根據(jù)漿液密度很好地將吸收塔 的含固量保持在 20%左右。3.4提高石膏旋流器底流的含固量 石膏旋流器底流的含固量高低對(duì)脫水來(lái)說(shuō)至關(guān)重要, 因此提高石膏旋流器底流的含固量也是這次試驗(yàn)一 個(gè)重點(diǎn),從2個(gè)方面著手進(jìn)行了整改。(1) 提高石膏旋流器進(jìn)口的壓力,根據(jù)理論研究,旋流 器進(jìn)口的壓力越高分離效果越好,把旋流器的進(jìn)口壓 力從 13() kPa 提高至 ij 150 kPa 。(2) 對(duì)石膏旋流器的沉砂嘴尺寸進(jìn)行了調(diào)整,將原來(lái)的直徑由D2() mm調(diào)整到D17.5 mm,提高了旋流器 的 分 離效 果。通過(guò)以上兩方面的工作,把原來(lái)的30%的含固量提 高達(dá)到5()%左右,達(dá)到了設(shè)計(jì)要

13、求。以1號(hào)爐為例, 具 體 數(shù) 據(jù) 見(jiàn) 表 3。3.5 對(duì)真空皮帶機(jī)進(jìn)行檢查 通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)皮帶機(jī)下方的塑料真空管有漏點(diǎn),全部 更換后真空皮帶機(jī)的真空達(dá)到正常水平。在真空泵 及皮帶機(jī)運(yùn)行正常的情況下,真空泵的真空度及電流 是脫水效果好壞的一個(gè)重要表征,平???以通過(guò)真空度和電流大致判斷石膏的含水率。3.6 控制石膏的結(jié)晶時(shí)間 石膏結(jié)晶需要一定的時(shí)間,如果時(shí)間過(guò)短,則生成的 石膏顆粒過(guò)小,不易脫水,如果結(jié)晶時(shí)間過(guò)長(zhǎng),則生成 針狀或者層狀的晶體,如果進(jìn)一步向片狀、簇狀或花 瓣形發(fā)展,其黏性大難以脫水,所以控制石膏的結(jié)晶 時(shí)間非常關(guān)鍵。針對(duì)石膏結(jié)晶時(shí)間不夠、脫水困難 這個(gè)問(wèn)題,采取了以下3個(gè)措施。 表

14、1采取措施前后氯離子含量對(duì)照 采取措施前:7月3()日10575; 8月1日9756; 8月歐陽(yáng)治創(chuàng)編2021.03.10歐陽(yáng)治創(chuàng)編 2021.03.102日11268O采取措施后:8月16 08681; J3月17日8185;8月1903247O表2表計(jì)校驗(yàn)前后參數(shù)對(duì)照表%校驗(yàn)前校驗(yàn)后B月6日8月7H8月15日8月17日石膏中CaCO32.882.770.250.54石膏中CaSO3»l/2H2O ().080.38().030.43含水率16.3513.639.08 10.07表 3.1改造前后含固t對(duì)比> %改造前:8月1日;3月2日8月3日:8月4 0 8月508月60

15、393936393()34改造后:8月16日8月16 0 8月17日8月170 8月1908月190525454585()5()(1) 提高吸收塔內(nèi)的液位,讓漿液達(dá)到脫水密度的時(shí) 間變長(zhǎng),延長(zhǎng)石膏的結(jié)晶時(shí)間。(2) 提高吸收塔內(nèi)漿液的密度,這實(shí)際上也是變相地 延長(zhǎng)石膏的結(jié)晶 時(shí)間。(3) 在采取上面2個(gè)措施未取得明顯效果后,又對(duì)1號(hào)爐的石膏漿液進(jìn)行了徹底地拋棄,將吸收塔漿液的 密度降到1 ()2()kg/m3。然后讓石膏慢慢生長(zhǎng)滿足其 結(jié)晶時(shí)間,待達(dá)到脫水密度后再進(jìn)行脫水。滿足晶體 生長(zhǎng)時(shí)間后的晶體從形狀來(lái)看明顯比拋棄之前規(guī)則, 見(jiàn)圖1、2。從達(dá)到脫水密度后的幾天取樣數(shù)據(jù)來(lái)看, 石膏含水率平均

16、在10%以內(nèi),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,具體 數(shù)據(jù)見(jiàn)表4o對(duì)3、4號(hào)爐吸收塔漿液的拋棄也取得 了 同 樣 理 想 的 效 果。4結(jié)論石膏含水率的影響因素較多,各種因素之間又相互影 響,要分析起來(lái)非常困難,通過(guò)這次試驗(yàn),找出了一些 對(duì)揚(yáng)二廠來(lái)說(shuō)影響非常大的因素并進(jìn)行了調(diào)整,解決 了石膏含水率超標(biāo)問(wèn)題,但要把石膏脫水率長(zhǎng)期控制 在10%以下,就必須堅(jiān)持做到以下幾點(diǎn)。(1)盡量減少雜質(zhì)對(duì)石膏結(jié)晶及脫水的影響。保證電除塵正常投用,提高電場(chǎng)的參數(shù),控制煙氣 中的含塵量在145 mg/m3以下。 提高石灰石的品 質(zhì),保證石灰石中CaC()3的含量要大于93%o 廢水系統(tǒng)要正常投用,保持整個(gè)系統(tǒng)中的雜質(zhì)及 石膏中的雜質(zhì)不超標(biāo)。歐陽(yáng)治創(chuàng)編2021.03.10歐陽(yáng)治創(chuàng)編 2021.03.

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