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1、正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)案例分析45120611 戴杰摘要:正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法在工業(yè)生產(chǎn)中具有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域,但由于推廣不夠,在實(shí)踐少有應(yīng)用,除了觀念上的影響外, 對(duì)操作方 法的疑惑和不熟悉,也是重要因素。我們小組選取了兩個(gè)典型案 例,對(duì)正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法的操作方法和步驟進(jìn)行了介紹。正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法在工業(yè)生產(chǎn)中具有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。作為一種科學(xué)的實(shí)驗(yàn)方法,它以投資少、易操作見效快的特點(diǎn)而為人們所關(guān)注,在已經(jīng)試點(diǎn)過的單位都不同程度地取得了明顯效果,受到企業(yè)的普遍歡迎。正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法雖然已經(jīng)取得了驕人的業(yè)績,但它的推廣并不普遍。原因主要是許多企業(yè)科學(xué)意識(shí)差,對(duì)正交法缺乏正確認(rèn)識(shí),不懂操作程序,甚至怕麻煩。鑒于此,我們選擇
2、了兩個(gè)典型案例,對(duì)正交法的應(yīng)用程序和方法做出了說明。一、雙氟胺生產(chǎn)工藝的優(yōu)化研究1.1 立項(xiàng)背景山西省雙氧胺廠。1989年引進(jìn)技術(shù),設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)雙氧胺500t, 1990年投產(chǎn),1991年全年生產(chǎn)雙氧胺 300t。雖然當(dāng)時(shí)雙氧胺出廠價(jià)為 15000元/t,市場(chǎng)供不應(yīng)求,但由于該企 業(yè)產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計(jì)能力,成本很高,年虧損 30多萬元,企業(yè)處于非常困難的境地。1.2 經(jīng)診斷發(fā)現(xiàn)的問題(1)雙氧胺的主要原材料質(zhì)量差,有效含氮量低。調(diào)查結(jié)果:石灰氮最好是一級(jí)品占 一半,其余為二級(jí)品以下。石灰氮產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(有效含氮量)是:優(yōu)級(jí)品 =20%, 一級(jí) 品18%,二級(jí)品17%,次品17%。經(jīng)過對(duì)比,該廠
3、石灰氮有效含氮量低,是雙氧胺消耗高、成本高、產(chǎn)量低的主要原因。(2)石灰窯CO2氣體濃度太低且很不穩(wěn)定,是制約雙氧胺生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。經(jīng)調(diào)查發(fā) 現(xiàn),CO2氣體濃度一般在17%以下,有時(shí)12%左右,致使雙氧胺車間第一道工序(即水解工 序)脫鈣速度慢、時(shí)間長,是制約雙氧胺產(chǎn)量的關(guān)鍵。(3)雙氧胺的生產(chǎn)工藝影響因素多,優(yōu)化潛力大。經(jīng)分析認(rèn)為:水解投料量、水解 pH 值、聚合工序的聚合溫度、聚合 pH值、結(jié)晶溫度等因素,均對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和消耗有影響。多 因素影響正好適用正交法。1.3 正交法在各生產(chǎn)車間的應(yīng)用及效果(1)提高白灰窯CO2氣體濃度的正交實(shí)驗(yàn)。經(jīng)調(diào)查,投入的煤和石頭的比例是由人工估計(jì)的,并不計(jì)量
4、,每天加料總量和分配的層次隨意性很大。 由于沒有固定的工藝標(biāo)準(zhǔn),CO2 氣體濃度既不可能穩(wěn)定, 生產(chǎn)效果也不可能提高。 故采取了以下措施: 一是安裝地磅,投入 的煤和石頭要求過磅計(jì)量;二是實(shí)施正交優(yōu)化。經(jīng)計(jì)算,石灰窯優(yōu)化方案的因素水平及實(shí)驗(yàn)結(jié)果(選用L9(3M)正交表安排實(shí)驗(yàn))分別如表1、表2所不表1因素水平表水平因 素煤石比投料量(t/次)投料層次(次/d)11:0.145721:0.175.5831:0.269表2實(shí)驗(yàn)結(jié)果表力殺因 素A煤石比B投料量(次班)C投料層次(次 班)實(shí)驗(yàn)結(jié)果CO2 濃度()11:0.145926.421:0.175728.731:0.205827.441:0.1
5、45.5828.651:0.175.5930.161:0.205.5729.471:0.146729.281:0.176830.491:0.206932.2K1平均值28.127.529.1因素主次:B, C, A 優(yōu)水平: A3, B2, C3K2平均值29.829.432.1K3平均值29.730.630Rj1.73.13經(jīng)計(jì)算分析,顯然優(yōu)化方案為A2B3c3。即A煤石比為1:0.17,加料量為6t/次,加料層次為9次/d 。經(jīng)進(jìn)一步優(yōu)化,加料層次為 12次/d,使二氧化碳?xì)怏w濃度達(dá)38%。(2)提高石灰氮有效含氮量和產(chǎn)量的正交實(shí)驗(yàn)。經(jīng)過對(duì)氮化車間 3臺(tái)沉降爐產(chǎn)出成品狀況分析和操作情況分析
6、,我們發(fā)現(xiàn)成品不均勻,一層一層的,每層 3cm厚,在兩層連接 處質(zhì)量好,而在兩層之間質(zhì)量疏松, 經(jīng)化驗(yàn)有效含氮量低。工人操作, 電石在上端有加料機(jī) 均勻撒于料面,由于冷料加入,爐溫逐步下降,連續(xù)加料,待爐溫降低80攝氏度時(shí),才停止加料,致使料層厚度超過 3cm。從上面的操作過程分析: 連續(xù)加料時(shí)間太長, 使得料層太厚,在停止加料后,氮?dú)馀c電 石進(jìn)行氮化反應(yīng),生成 CaCN2,由于氮化反應(yīng)是一個(gè)放熱反應(yīng),爐溫慢慢升高,當(dāng)再回到 900攝氏度重新加料,又是厚厚一層,爐溫降低80攝氏度才停止加料。這樣就造成停止加料后,氮?dú)馀c料層表面接觸,反應(yīng)生成CACN2,由于料層厚,氮?dú)馍钊雰?nèi)部反應(yīng)不易,因此兩層
7、中間氮化不充分,造成質(zhì)量差,而且反應(yīng)慢,產(chǎn)量也低。由于找準(zhǔn)了石灰氮質(zhì)量差和產(chǎn)量低的原因,正交優(yōu)化方案制定如下:首先把加料前后的溫差由 80攝氏度降低為20攝氏度 以內(nèi)(越低越好),這是為了減少一次加料的數(shù)量和厚度使CaC2和氮?dú)饽艹浞址磻?yīng),既可提高產(chǎn)品質(zhì)量,又可促進(jìn)產(chǎn)量提高。其因素水平及實(shí)驗(yàn)結(jié)果分別如表3、表4所示。表3因素水平表水平加料溫度A(攝氏 度)進(jìn)口氮壓(mmH2O)螢后比例()回爐料比例D(%)1860301.01.02880401.51.53900502.020表4實(shí)驗(yàn)結(jié)果表力殺因 素A (攝氏度)B ( mm)C (攝氏度)D (攝氏度)后效氮N%1860302.01.520.
8、02860401.01.020.13860501.52.020.384880301.51.020.205880401.02.020.156880502.01.520.247900502.02.020.228900401.51.520.809900301.01.020.10K1平均值20.1620.1420.1920.13因素主次:C,D, A, B 優(yōu)水平:A3, B2, C2,D2K2平均值20.2020.3520.4620.35K3平均值20.3720.2420.0820.25Rj0.210.210.380.22優(yōu)化方案為A3B2c2D2。由于人工操作,溫差太小,操作困驗(yàn)難,后來安裝了自動(dòng)
9、控制加料裝置,可把溫差控制在10攝氏度以下,使CaCN質(zhì)量大幅度提高。9個(gè)方案均達(dá)到優(yōu)級(jí)品, 從 極差大小來看,其他因素影響不大。當(dāng)按優(yōu)化方案生產(chǎn)后,有效含氮量穩(wěn)定在22%23%, 100% 為優(yōu)級(jí)品。(3)雙氧胺生產(chǎn)工藝的正交優(yōu)化。雙氧胺工序正交試驗(yàn),主要是降低消耗, 提高產(chǎn)量??疾熘笜?biāo)只計(jì)產(chǎn)量,其因素水平及實(shí)驗(yàn)結(jié)果(選用 L8 (2人7)正交表)分別如表 5、表6所 示。表5因素水平表因素水平水解pH值聚合溫度(攝氏 度)聚合pH值投料量(kg)19.57210.58002107511900力殺因 素投料量A (kg)水解pH值B聚合溫度C(攝氏度)聚合pH值產(chǎn)量(袋)18009.5721
10、117.52800107510.525.5390010751125.549009.57210.521.55800107510.52468009.572112479009.57210.519890010751129K1平均值30.327.33230因素主次:B, C, D, A 優(yōu)水平:A2, B2, C1,D2K2平均值31.734.73032Rj1.47.422直接可看出8號(hào)試驗(yàn)產(chǎn)量最高,班產(chǎn) 29袋,其條件為 A2B2C1D2經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),投料 過程中,由于投料速度快,再加上水解過程為放熱反應(yīng),故料液溫度升高。 本來水解工序料液溫度應(yīng)低于70 C,如果達(dá)到聚合溫度,會(huì)提前生成雙氧胺,過濾過程
11、將把生成的雙氧胺 濾到廢渣中丟棄,使消耗高、產(chǎn)量低、溫度高,將生成的大量氨氣排放到空氣中,造成損失。因此,除優(yōu)化生產(chǎn)條件外,應(yīng)著重控制加料速度的均勻性,保持料液溫度低于60 Co這樣按優(yōu)化方案操作,使每 t雙氧胺消耗石灰氮由 6.5t降至4t以下。石灰氮售價(jià) 2000元/t ,雙 鼠胺成本下降約 5000元/t。(4)經(jīng)濟(jì)效益分析。由于 CO2氣濃度提高,產(chǎn)量增加 1/3,石灰氮有效含氮量的提高 可使雙氧胺的石灰氮耗量大幅度下降。2八水鋼生產(chǎn)工藝的優(yōu)化及一水鋼的開發(fā)研究2.1 立項(xiàng)背景1995年,榆次鋼鹽廠月產(chǎn)八水銀不足70t,投產(chǎn)近兩年虧損約 90多萬元。該項(xiàng)目投產(chǎn)后只能生產(chǎn)八水銀,消耗極大
12、,成本很高,企業(yè)虧損嚴(yán)重。2.2 發(fā)現(xiàn)問題(1)毒重石煨燒工藝問題最大。主要有以下幾點(diǎn):一是煨燒溫度和恒溫時(shí)間不確定, 工人憑經(jīng)驗(yàn)操作;二是煨燒罐煨燒過程中破裂嚴(yán)重,高溫情況下空氣進(jìn)入,熟料變色提取不出八水銀;三是礦石粒度大,熟料中仍有大量BaCO3礦石顆粒。該工序是該廠生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵工序,BaCO3礦石不能很好地轉(zhuǎn)化為 BaO,產(chǎn)品無法生產(chǎn)出來。當(dāng)時(shí)生產(chǎn) 1t八水銀, 需礦石5t以上,試產(chǎn)時(shí)曾用 20t礦石生產(chǎn)出1t八水銀,每t礦石從四川運(yùn)到山西,進(jìn)廠費(fèi) 用300元/t以上,造成企業(yè)虧損。(2)浸取工序中成品和廢渣分離不徹底,僅廢渣中帶走的成品約占1/3。(3)成品中雜質(zhì)含量高,BaCO3雜
13、質(zhì)經(jīng)常超標(biāo)。2.3 科研課題組采取的措施(1)在浸取過濾工序中增加真空過濾裝置,收回大量成品;(2)改自然結(jié)晶為真空結(jié)晶,提高結(jié)晶效率和產(chǎn)品質(zhì)量;(3)配料中增加添加劑,有效解決因熱脹造成煨燒罐大量破裂的問題;(4)針對(duì)煨燒轉(zhuǎn)化率極低的難題,用正交試驗(yàn)法找出最佳工藝參數(shù)。2.4 毒重石燃燒提高轉(zhuǎn)化率的正交試驗(yàn)為了找到最佳恒溫濕度,工廠專門建小型試驗(yàn)窯一座,經(jīng)摸索發(fā)現(xiàn)恒溫溫度在1100至1150攝氏度范圍,轉(zhuǎn)化率有保證,故以下試驗(yàn)把恒溫溫度作為固定因素。試驗(yàn)1、試驗(yàn)2、試3會(huì)3的結(jié)果分別見表7、表8、表9。試驗(yàn)1考察了恒溫時(shí)間、保溫措施、添加劑對(duì)轉(zhuǎn)化 率的影響。該試驗(yàn)告訴我們,恒溫時(shí)間長些好,在
14、保溫措施下增加添加劑有明顯效果,轉(zhuǎn)化率有較大幅度提高,原生產(chǎn)記錄轉(zhuǎn)化率均在40%以下。試驗(yàn)2考察了恒溫時(shí)間、礦石粒度、還原劑配比對(duì)轉(zhuǎn)化率的影響。該試驗(yàn)清楚地告訴我們,恒溫時(shí)間長些好,分開粒度煨燒效果 顯著,轉(zhuǎn)化率大幅上升,原來加17%的還原劑煤比例偏高,不僅浪費(fèi)煤,效果也不好。試驗(yàn)3為固定恒溫溫度(固定恒溫時(shí)間36h),有保溫措施,重點(diǎn)考察礦石粒度、添加劑配比、還原劑配比對(duì)轉(zhuǎn)化率的影響。表7實(shí)驗(yàn)1結(jié)果表力殺因 素恒溫時(shí)間 A (s)保溫措施B添加劑(%)轉(zhuǎn)化率()126有有55.02226無無44.08330有無53.66430無有48.44K1平均值49.854.5951.98因素主次:B,
15、 C, A 優(yōu)水平: A2, B1, C1K2平均值51.0546.2648.87Rj1.258.333.11表8實(shí)驗(yàn)2結(jié)果表力菜因 素恒溫時(shí)間A (s)礦石粒度B (mm)還原劑配比C (%)轉(zhuǎn)化率()126011257.93226131562.8233035175798530131762.2630351261.45734011761.45834131267.55934351562.70K1平均值59.359.1262.48因素主次:B, A, C 優(yōu)水平:A3, B2, C1K2平均值60.7164.1961.19K3平均值63.960.6060.26Rj4.65.072.22力殺因 素礦石粒度A (mm)添加劑B (%)還原劑配比C (%)轉(zhuǎn)化率()15711278.102571.51470.4435721667.3741311653.445131.51261.4461321476.4973511456.888351.51674.4393521271.97K1平均值72.1462.7173.34因素主次:B, A,
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